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康家灘礦88203回采工作面尾巷瓦斯異常涌出情況分析

作者:1、煤炭科學研究總院撫順分院 2、神東公司安監(jiān)局通風處 3、 2006-05-10 00:00 來源:不詳

摘要:本文通過對當?shù)卮髿鈮毫?8203尾巷瓦斯?jié)舛鹊膶嶋H觀測計算,對康家灘煤礦88203尾巷瓦斯異常涌出進行了理論分析,認為大氣壓力大幅度變化是引起瓦斯大量涌出的主要原因,同時認為頂板大面積垮落是造成工作面短時瓦斯超限的重要原因,為今后康家灘煤礦工作面瓦斯治理總結經(jīng)驗和提供依據(jù)。關鍵詞:尾巷瓦斯異常涌出

康家灘礦位于山西省忻州市保德縣境內(nèi),隸屬于神府東勝煤炭有限責任公司。礦井采用斜井、立井及平硐混合開拓方式,開采方法為長壁工作面綜合采煤方法,全部垮落法管理項板。井田南北走向長22.6km,東西傾向寬6.4km,面積118.79km2,設計生產(chǎn)能力為16Mt/a,服務年限為63.4a。井田位于河東煤田的北部,總體上為平緩的單斜構造形態(tài),主要可采煤層為山西組的8#煤和太原組的13#煤,目前主要開采8#煤層。

康家灘煤礦為神東公司唯一的高瓦斯礦井,2005年2月21日到3月13日88203綜采工作面瓦斯涌出發(fā)生異常,尾巷內(nèi)瓦斯呈間斷性超限。特別是3月13日瓦斯涌出達到最高峰,尾巷瓦斯?jié)舛葒乐爻?,局部瓦斯?jié)舛瘸^6%,使工作面回采工作被迫停止。為找出瓦斯異常涌出的原因,給工作面瓦斯治理提供依據(jù),神東公司聯(lián)合煤科總院撫順分院對88203工作面瓦斯涌出情況進行了測試和分析,初步查明了原因。

1.88203綜采工作面工作面概況

88203工作面位于康家灘井田中北部的二采區(qū),工作面走向長2250m,傾斜長198.5m,回采推進長度1733.6m,面積344123m2。沿走向布置,下部布置有膠帶運輸順槽和輔助運輸順槽,上部布置有回風順槽和專用排放瓦斯尾巷等四條煤層巷道,采用傾斜長壁綜合機械化一次采全高的采煤方法,全部垮落法管理頂板,工作面設計采高3.5m,設計日產(chǎn)量18kt。該面回采范圍內(nèi)所采8#煤層厚度為5.50~7.66m,平均厚度為6.58m,傾角3°~7°,總體上呈南薄北厚趨勢,結構復雜。88203煤層綜合柱狀圖1-1所示。

工作面采用“兩進兩回”的通風方式,即工作面下輔運巷和膠運巷進風,回風順槽和專用排放瓦斯尾巷回風。工作面專用排放瓦斯尾巷是原88202工作面輔助運輸順槽,該巷與88202采空區(qū)平均每50m有一個聯(lián)巷相連(已封閉)。工作面配風量為21OOm3/min(回風巷1300m3/min.,尾巷800m3/min)。

工作面采用采空區(qū)插管瓦斯抽放方法,沿尾巷鋪設一趟Φ508mm主管路,尾排聯(lián)巷敷設由377mm支管,其中靠近靠近切眼的1200m每隔1個聯(lián)巷(100m)設一趟支管,靠近回撤通道的500m每隔2個聯(lián)巷(150m)設一趟支管。移動抽放泵站安設在88202膠運順槽口,選用2臺CBF610-2BG3型抽放泵,單臺額定流量為248~264m3/min,配套電機功率為315kW。工作面巷道布置及抽放系統(tǒng)如圖1-2所示。

2.88203采面瓦斯涌出情況

88203工作面于2005年1月31日開始試生產(chǎn),該面作為配采面,間斷性開采,到2月26日累計推進105m。從2月27日開始,工作面正常生產(chǎn),到3月13日上午11時累計推進243m(距內(nèi)錯回風巷27聯(lián)巷18m),工作面剩余1489m。

(1)從1月31日開采到2月20日累計推進100m,瓦斯涌出比較穩(wěn)定,工作面瓦斯不超限。

(2)從2月21日到3月13日累計推進143m,瓦斯涌出發(fā)生異常,尾巷內(nèi)瓦斯呈間斷性超限。特別是3月13日瓦斯涌出達到最高峰,尾巷瓦斯?jié)舛葒乐爻蓿植客咚節(jié)舛瘸^6%,使工作面回采工作被迫停止。

(3)分析工作面瓦斯檢查結果,工作面瓦斯涌出呈現(xiàn)出以下規(guī)律:每天上午9時至下午6時瓦斯升高,12時至16時區(qū)間最大,13~27聯(lián)巷瓦斯?jié)舛葹?~6%,3~13聯(lián)巷瓦斯?jié)舛葹?.8~3.1%。

采面回采以來瓦斯涌出情況統(tǒng)計如表2.1所示。

時間 CH4濃度 (%)風量(m3/min) 絕對瓦斯涌出量 (m3/min) 溫度(℃) 氣壓(hpa)回風尾巷回風尾巷平均
最高 最低 溫差 保德站 海平面

1月30日
0.30
0.74
1531
1261
13.92

1月31日

0.59



-11.5
-5.6
-15.8
10.2
922.5
1035.8

2月1日

0.76


-13.0
-7.0
-17.7
10.7
923.5
1037.6

2月2日

0.97


11.2
-4.5
-17.9
13.4
917.7
1028.9


2月3日
0.32
0.75
2034
1094
14.71
-4.5
2.4
-9.9
12.3
910.3
1019.7

2月4日

0.65


-7.7
-3.3
-11.8
8.5
916.6
1027.6

2月5日

0.74


-8.0
-3.1
-11.6
8.5
916.0
1026.5

2月6日

0.75


-3.4
-0.9
-5.0
4.1
917.4
1026.6

2月7日

0.69


-7.2
-2.7
-9.4
6.7
921.0
1032.0

2月8日

0.64


-9.3
-5.6
-13.6
8.O
919.7
1031.3

2月9日

0.49


-11.5
-5.6
-15.8
10.2
928.8
1043.8

2月10日

1.07


-13.1
-7.5
-17.9
10.4
928.1
1042.0

2月11日

1.04


-11.8
-3.0
-19.1
16.1
926.2
1039.6

2月12日
0.40
1.09
1582
95l
16.69
-7.5
3.3
-14.8
18.1
922.3
1033.5

2月13日

1.23


-4.9
4.1
-13.0
17.1
915.3
1023.6

2月14日
0.38
1.50
1228
1032
20.15
0.4
5.1
-5.2
10.3
913.5
1020.6

2月15日

0.75

0.2
2.4
-1.1
3.5
914.0
1021.1

2月16日

0.98


-3.2
1.5
-8.1
9.6
917.1
1026.2
3.88203采面尾巷瓦斯異常涌出情況分析

3.1瓦斯異常涌出動態(tài)變化狀況分析

從2月21日到3月13日累計推進143m,瓦斯涌出異常,尾巷內(nèi)瓦斯呈間斷性超限。通過統(tǒng)計3月1日至3月18日203尾巷瓦斯?jié)舛葯z查記錄,其變化情況如圖3-1所示。工作面瓦斯涌出情況如圖3-2所示。

分析工作面瓦斯檢查結果,工作面瓦斯涌出呈現(xiàn)出以下規(guī)律:每天上午9時至下午6時瓦斯升高,12時至16時區(qū)間最大,13~27聯(lián)巷瓦斯?jié)舛葹?~6%,3~13聯(lián)巷瓦斯?jié)舛葹?.8~3 .1%
  通過對監(jiān)測系統(tǒng)記錄的88203回風巷(回撤通道以里)回風流瓦斯?jié)舛茸畲笾岛?8203尾巷風流瓦斯?jié)舛茸畲笾登€進行分析,3月8日前,回風流瓦斯?jié)舛然痉€(wěn)定在O.4%以下,3月8日至今基本穩(wěn)定在0.4~0.6%之間:通過對2月21日至3月18日88203尾巷風流瓦斯?jié)舛茸畲笾登€分析可以看出,其瓦斯?jié)舛茸兓艽?,最大達到4%以上,最小僅為O.4%左右,并且每天的曲線大都有兩個峰值,一個出現(xiàn)在每天的12點到18點之間,其峰值較大,另一個出現(xiàn)在2點到6點之間,峰值較小,有時沒有,這說明其瓦斯涌出受外界氣壓和溫度影響較大,且瓦斯來源主要為88202采空區(qū)瓦斯。

通過對88203尾巷和88202聯(lián)巷及閉墻瓦斯?jié)舛冗M行測定,密閉前CH4濃度可達8~10%甚至超過10%,可見閉墻內(nèi)瓦斯?jié)舛缺厝辉?0%以上,說明88202采空區(qū)瓦斯涌出較大,經(jīng)計算,88202采空區(qū)最大滲漏CH4達19m3/min之多。瓦斯尾巷百米泄漏瓦斯1.13 m3/min。

3.2瓦斯異常涌出原因分析

3.2.1氣壓變化對工作面瓦斯涌出的影響

氣壓變化是導致88203工作面尾巷瓦斯超限的重要原因。根據(jù)氣體狀態(tài)方程,大氣溫度變化會引起氣壓的變化,一般情況下,大氣溫度升高,氣壓降低,反之亦然。根據(jù)保德縣氣象站提供的氣象數(shù)據(jù),春季每天溫差3.5~21℃之間,溫度的大幅變化導致大氣壓力變化較大,造成尾巷及連通的采空區(qū)氣體壓力發(fā)生變化,是造成瓦斯涌出異常增大,尾巷內(nèi)瓦斯呈間斷性超限的重要原因。

圖3-3為保德縣3月1日至3月15日氣壓變化情況,圖3-4為88203尾巷3月1日至3月15日瓦斯?jié)舛茸兓闆r(均為早班第三次檢查結果),圖3-5為88203工作面瓦斯涌出量變化曲線。對比圖3-3、圖3-4和圖3-5可以看出,3月1日至3月15日期間,保德縣氣壓有兩次明顯的高壓過程和低壓過程,而88203工作面尾巷在此期間也出現(xiàn)了幾次瓦斯涌出異常,具體體現(xiàn)在6號、9號和13號,隨著氣壓的降低,尾巷瓦斯?jié)舛燃眲≡黾印?號的氣壓值為918.4hpa,比5號的924.3hpa降低了590pa;9號的氣壓值為907.1hpa,比8號的913.6hpa降低了650pa;13號的氣壓值為922.5hpa,比12號的928.5hpa降低了600pa。由此說明,當氣壓變化幅度較大時,會引起瓦斯涌出的急劇變化,因此,88203工作面尾巷幾次瓦斯涌出異常與當?shù)卮髿鈮旱拇蠓茸兓泻艽蟮年P系?!?/P>


圖3.6為3月9日測得的康家灘礦地面和88203尾巷氣壓變化曲線,從該曲線可以看出,井下巷道氣壓變化與地面氣壓變化趨勢基本一致,說明井下巷道氣壓受地面氣壓變化的直接影響。氣壓在夜晚O點左右最高,然后隨著氣溫的升高逐漸降低,在15點到17點達到最低值,然后隨著氣溫的降低逐漸升高。
假設以O點時的氣體狀態(tài)為原始狀態(tài),即存在P0、V0、T0,O點以后,隨著氣壓的逐漸降低,即P1越來越小,Pl0,采空區(qū)瓦斯通過聯(lián)巷和煤壁裂隙向尾巷風流涌出,并形成第一次涌出高峰,當內(nèi)部氣壓逐漸接近外部氣壓時,瓦斯涌出處于動態(tài)平衡狀態(tài),瓦斯涌出量相對減少。14點至16點時,一天的氣溫最高,氣壓也就降到最低,此時段,外部氣壓與采空區(qū)內(nèi)部壓差最大,因此瓦斯涌出速度最快,出現(xiàn)瓦斯涌出第二次高峰,并且其峰值遠大于2點到6點時段的瓦斯涌出峰值,然后隨著氣壓的升高,瓦斯涌出將逐漸降低。

尾巷總的瓦斯涌出量可用下式計算:

式中:Q川巷瓦斯涌出量,m3/min ;

Q1—尾巷供風量,m3/min;

C1—尾巷原來的瓦斯?jié)舛?即由工作面和工作面采空區(qū)涌出的瓦斯),%:

Co—采空區(qū)涌出的瓦斯?jié)舛龋ィ?/P>

Q—時間tī內(nèi)由采空區(qū)涌出的混合瓦斯量,m3/m;

采空區(qū)瓦斯涌出強度為:

則尾巷瓦斯?jié)舛瓤捎孟率奖硎荆?/P>

3.2.2頂板冒落對工作面瓦斯涌出的影響

眾所周知,隨著工作面采煤工作的進行,煤炭采出后形成一定空間,上覆差層奄地應力和自重作用下將受到破壞,當其本身的強度不足以抵抗上述作用z時,就會斷裂、垮落,由于破碎后巖體體積增大,直到將冒落空間填滿,達到耔的平衡,冒落才停止。應該說,大面積老頂垮落的過程,也是造成工作面采空區(qū)瓦斯急劇涌出的過程,其主要原因有三。一是隨著頂板巖石的斷裂垮落,巖石發(fā)生膨脹,添塞占據(jù)原有的采空區(qū)空間,將采空區(qū)空間體積減少,使采空區(qū)內(nèi)瓦衡壓力增大,與外界產(chǎn)生氣壓差,使采空區(qū)積聚的瓦斯涌出;二是隨著頂板垮落,鄰近層瓦斯卸壓釋放,大量涌向采空區(qū),使采空區(qū)內(nèi)瓦斯量和壓力增大,與外界產(chǎn)生氣壓差,使采空區(qū)瓦斯涌出:三是如果老頂懸空面積大,整體垮落過程中,形成動壓,將采空區(qū)瓦斯擠壓,形成高壓瓦斯流沖向采掘空間,造成工作面瓦期瞬間急劇涌出,引起超限。

在工作面回采過程中,隨著頂板的初次來壓和周期來壓,瓦斯涌出出現(xiàn)周期性的波動,就是由于頂板垮落的結果,因此在生產(chǎn)過程中應隨時注意項板的垮落情況,不應留有大面積空頂區(qū)。

本次88203尾巷瓦斯異常涌出是在工作面推進到240m左右時發(fā)生的,且地面塌陷明顯,最大下沉量15cm以上.這說明頂板發(fā)生了大面積冒落,使地層發(fā)生整體下沉,將回采面采空區(qū)瓦斯大量擠出,涌向瓦斯尾巷。

但是老頂垮落對鄰近采空區(qū)的影響不會太大,因為鄰近采空區(qū)在回采過程中,頂板活動已基本結束,頂板地層基本處于穩(wěn)定狀態(tài)。圖3-7是88203工作面和88202采空區(qū)的剖面示意圖。由示意圖可以看出,88202和88203工作面之間的三條巷道保護煤柱處于集中應力帶,兩個采空區(qū)之間的連通性較差,因此,203工作面采空區(qū)項板冒落對202采空區(qū)影響不大,只是對本工作面采空區(qū)瓦斯涌出有影響。

3.2.3采空區(qū)漏風和鄰近層瓦斯涌出對工作面瓦斯涌出的影響

采空區(qū)漏風和鄰近層瓦斯涌出是造成工作面尾巷瓦斯超限不可忽視的原因。由前述可知,采空區(qū)空間體積一定,并且遺留在采空區(qū)內(nèi)煤炭的瓦斯量有限,不可能無限的向外涌出,如果有外部漏風或鄰近層瓦斯源不斷向采空區(qū)補充氣體,則采空區(qū)氣體的壓力將不斷增大,促使瓦斯向外界涌出。因此,盡量減少采空區(qū)遺煤,減少漏風量,也是降低采空區(qū)瓦斯涌出,防止工作面回風和尾巷瓦斯超限的有效手段。

綜上所述,造成88203工作面尾巷瓦斯異常涌出的原因很多,并且各種原因相互作用,相互交叉,共同起作用,但分析認為,大氣壓力的劇烈變化是造成現(xiàn)階段尾巷瓦斯超限的主要原因。

4.結論

(1)通過對大氣壓力、203尾巷瓦斯?jié)舛鹊挠^測計算,利用理想氣體的狀態(tài)方程理論對88203尾巷瓦斯異常涌出進行了理論分析,認為大氣壓力大幅度變化是引起瓦斯大量涌出的主要原因,并且88203工作面瓦斯異常涌出時,氣壓變化均達到600pa左右。

(2)頂板大面積垮落是造成工作面短時瓦斯超限的重要原因,但其只對開采工作面采空區(qū)瓦斯造成影響,其影響的范圍不僅僅是尾巷,還將波及工作面和回風巷。

(3)采空區(qū)漏風和鄰近層瓦斯涌出是造成工作面尾巷瓦斯超限不可忽視的原因。盡量減少采空區(qū)遺煤,減少漏風量,也是降低采空區(qū)瓦斯涌出,防止工作面回風和尾巷瓦斯超限的有效手段。

1、煤炭科學研究總院撫順分院 2、神東公司安監(jiān)局通風處 3、神東公司康家灘煤礦

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