單一厚煤層綜放工作面瓦斯治理
曲 方1,2 劉克功3 趙宏亮3 趙新華3
(1. 中國礦業(yè)大學(xué),江蘇省徐州市,210008;2.中國計(jì)量學(xué)院,浙江省杭州市,310018;3. 潞安礦業(yè)集團(tuán)五陽煤礦,山西省襄垣縣,046204)
摘 要 以潞安礦業(yè)集團(tuán)公司五陽煤礦7506綜放工作面瓦斯 涌出來 源分析為基礎(chǔ),提出了采取采空區(qū)瓦斯抽排的治理方案,有效地解決了該工作面的瓦斯超限 問題。
關(guān)鍵詞 瓦斯 綜采放頂煤 瓦斯治理 抽放
1 7506綜放工作面概況及瓦斯來源分析
1.1 工作面基本狀況
7506工作面位于五陽礦+600m水平75采區(qū),地面標(biāo)高882.3~895.4m,井下標(biāo)高417~588m, 開采山西組下部3#煤層。煤層賦存基本穩(wěn)定,平均厚度6.45m。煤層傾角3°~5°,煤質(zhì) 為 瘦煤。3#煤層鉆孔瓦斯流量自然衰減系數(shù)為0.0767/d,百米鉆孔瓦斯極限排放量215m3 , 為難抽放型煤層。該煤層上下均無有效臨近層,屬于單一厚煤層開采。煤層無自然發(fā)火危險(xiǎn) 。7506工作面采用低位放頂煤開采工藝,工作面控制采高2.80m,頂煤平均厚度3.65m,全部 垮落法管理頂板。采用一進(jìn)兩回E型通風(fēng)方式,其中運(yùn)回兩巷沿煤層底板掘進(jìn),運(yùn)輸巷全長1 420m,斷面13.08m2,回風(fēng)巷全長1370m,斷面11.74m2,均采用梯形工字鋼支護(hù)。瓦斯 排放巷(瓦排巷)沿煤層底板掘進(jìn),與回風(fēng)巷內(nèi)錯21m布置,斷面7.80m2,采用圓木梯形 棚 支護(hù)。工作面傾斜長度196m。由于7506工作面是進(jìn)入該礦高瓦斯區(qū)的第一個工作面,加之礦 井涌水較大,在工作面的切眼后部設(shè)有專用瓦斯尾巷和放水系統(tǒng)。
1.2 工作面瓦斯涌出情況和來源分析
?。?) 工作面瓦斯涌出情況。在7506工作面距離切眼464m處有一個落差3~10m左右的斷層, 該斷層將工作面沿走向分成了內(nèi)外兩部分。據(jù)工作面回采巷道掘進(jìn)期間的瓦斯涌出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ,在斷層的外側(cè)瓦斯涌出量較小,當(dāng)開掘到斷層附近時(即1040m時),瓦斯涌出量才開始 顯著增加,此后瓦斯涌出量一直較大,其絕對涌出量一般在6.0m3/min左右,最高達(dá)8.0m 3/m in。由于該工作面回采巷道掘進(jìn)及設(shè)備安裝時間較長,煤壁經(jīng)長時間暴露,瓦斯已釋放了一 部分,該工作面初采時瓦斯涌出量較小,一般為4.9m3/min。當(dāng)工作面回采推進(jìn)8m后,開 始初次放頂煤,瓦斯涌出達(dá)到8.3m3/min。當(dāng)工作面回采到20m左右時,老頂斷裂,并伴隨 著初次來壓,瓦斯涌出量達(dá)到18.6m3/min,隨后瓦斯涌出量基本上在16~18m3/min左右 ,最高曾達(dá)到21.04m3/min。
?。?) 瓦斯來源分析。7506工作面屬于單一厚煤層開采,其上下均無有效的臨近層瓦斯涌出 ,因而工作面瓦斯幾乎全部來自本煤層。本煤層的瓦斯涌出主要由3部分組成,即工作面移 動煤壁瓦斯涌出、采落塊煤瓦斯涌出(包括放落煤炭的瓦斯涌出)和采空區(qū)遺煤的瓦斯涌出 。根據(jù)7506工作面投產(chǎn)以后前兩個月的觀測,工作面絕對瓦斯涌出量為18.9m3/min,其中 煤壁瓦斯涌出為5.3m3/min,占工作面瓦斯涌出總量的28%;落煤的瓦斯涌出量為4.6m3/ min,占24.4%,采空區(qū)遺煤的瓦斯涌出量為9.0m3/min,占47.6%。
2 瓦斯治理方案的確定及瓦斯抽排效果考察
7506綜放面投產(chǎn)以后,絕對瓦斯涌出量一直在16~18m3/min左右,大大超出了工作面預(yù)計(jì) 瓦斯涌〖CM(22〗出量,雖然采取了調(diào)風(fēng)措施,使回風(fēng)巷的風(fēng)量達(dá)到1200m3/min,瓦排巷風(fēng)量達(dá)到470m3/ min,但工作面上隅角、回風(fēng)巷和瓦排巷的瓦斯?jié)舛热匀怀^有關(guān)規(guī)定。為了保證安全生產(chǎn) ,不得不采取限產(chǎn)措施,工作面生產(chǎn)被迫由原來的每日4個循環(huán)調(diào)整為1個循環(huán)。雖然采取 了這些措施,但在割、放煤過程中,上述地點(diǎn)的瓦斯涌出量還是超限,仍然無法保證正常生 產(chǎn)。經(jīng)過對礦井通風(fēng)系統(tǒng)的分析認(rèn)為,進(jìn)一步增大工作面風(fēng)量的可能性已很小,因此決定采 取瓦斯抽放的措施,建立局部瓦斯抽排系統(tǒng),以便從根本上解決該工作面的瓦斯問題。
(1) 抽排方案的確定。7506綜放面 采空區(qū)瓦斯涌出量占到了工作面瓦斯涌出總量的47%左右,這種情況的出現(xiàn)主要?dú)w結(jié)于兩 方面的原因:首先是五陽礦進(jìn)入+600m水平開采以后,礦山 壓力較大,工作面頂板破碎,維護(hù)困難,造成了頂煤放煤無法正常進(jìn)行,從而使大量的塊煤 遺留在采空區(qū)。其次,五陽礦3#煤層塊煤的瓦斯放散速度低,而瓦斯涌出衰減卻很快。
由于上述兩方面的原因,遺留在采空區(qū)中的煤炭,長時間地緩慢釋放出大量瓦斯,并 聚集在采空區(qū)內(nèi),在礦井通風(fēng)負(fù)壓的作用下,這些瓦斯被漏風(fēng)風(fēng)流帶回到回采工作面,從而 造成了工作面瓦斯多處超限的情況。而反過來,由于工作面的瓦斯超限又使生產(chǎn)無法正常進(jìn) 行,頂板狀況進(jìn)一步惡化,從而形成了頂板破碎—生產(chǎn)不正常—瓦斯超限的惡性循環(huán)。
本著盡量減小 對礦井整體布局和現(xiàn)有巷道布置的影響,充分利用已有井巷的原則,經(jīng)分析比較決定利用75 06工作面尾部放水系統(tǒng),建立采空區(qū)瓦斯抽排系統(tǒng)。
?。?) 采空區(qū)瓦斯抽排系統(tǒng)。瓦斯抽放系統(tǒng)由抽放泵站、管路系統(tǒng)及附屬設(shè)施3部分組 成。抽放泵站設(shè)在7506綜放面尾部75-2#排水系統(tǒng)的放水巷內(nèi),采用SK-85型真空泵進(jìn)行抽 放,泵站設(shè)有凈水池、潛水泵和氣水分離器等安全裝置。抽出的瓦斯用299mm無縫鋼管 ,經(jīng)尾巷貫眼密閉到南翼材料巷,然后通過600mm膠質(zhì)風(fēng)筒到75-2#軌道巷,排入75總回 風(fēng)巷。為了確保抽放安全和考察抽放效果,在泵站和管線上設(shè)有防回火裝置、孔板流量計(jì)等 附屬設(shè)備。
(3)抽放效果考察。該系統(tǒng)投入使用后,隨著抽放距離的增加和抽放時間的延長,瓦斯抽 放量及抽出風(fēng)量均在減少。從10月7日到12月31日,抽出風(fēng)量減少21%,抽出瓦斯量減少44.4 %,抽出的瓦斯?jié)舛扔?%下降到4.2%之后,基本穩(wěn)定在4%左右。同時,采空區(qū)瓦斯抽放量 與工作面風(fēng)排瓦斯的比例隨著工作面推進(jìn)長度的增加也逐漸下降。上述情況說明,隨著工作 面的推進(jìn),采空區(qū)逐漸壓實(shí),采空區(qū)抽放的作用逐漸減小。采空區(qū)尾部抽放負(fù)壓使得工作面 和采空區(qū)之間的壓差發(fā)生了變化,采空區(qū)的瓦斯不再涌入工作面,而是進(jìn)入了抽放系統(tǒng)。抽 放系統(tǒng)投入運(yùn)行以后,工作面回風(fēng)流的瓦斯?jié)舛扔稍瓉淼?%降為0.77%,瓦排巷的瓦斯?jié)舛?由原來的3%降為1.5%,上隅角的瓦斯?jié)舛扔?.5%降為0.9%。實(shí)現(xiàn)了正規(guī)的四循環(huán)作業(yè),工作 面頂板破碎的情況也得到了改善,工作面的絕對瓦斯涌出量也由18m3/min降為了12.8m3 /min。這一情況還說明,綜放面的瓦斯絕對涌出量不是恒定不變的,而是與生產(chǎn)技術(shù)條件 及通風(fēng)方式密切相關(guān)。
抽放系統(tǒng)前后共運(yùn)行了2340h,從采空區(qū)抽出瓦斯41.12萬m3。工作面推進(jìn)200m以后 ,由于采空區(qū)壓實(shí),抽出的瓦斯?jié)舛冉档停轱L(fēng)量減小,采空區(qū)抽放的作用逐漸減小,加之 工作面瓦斯已經(jīng)控制在有關(guān)規(guī)定的范圍之內(nèi),所以抽放系統(tǒng)停止運(yùn)行。隨后工作面進(jìn)入正規(guī) 循環(huán),直到該工作面全部采完。
3 結(jié)論
?。?) 對于無有效臨近層的單一厚煤層綜放工作面,瓦斯涌出主要取決于移動煤壁、工作面 落煤及采空區(qū)遺煤。
?。?) 綜放工作面瓦斯絕對涌出量和工作面的生產(chǎn)狀況密切相關(guān),在增大工作面風(fēng)量不能沖 淡工作面瓦斯的情況下,應(yīng)當(dāng)建立瓦斯抽排系統(tǒng)。
?。?) 瓦斯抽排系統(tǒng)應(yīng)結(jié)合工作面的實(shí)際巷道布置情況,因地制宜,盡量利用已有的井巷設(shè)施。
?。?) 對于瓦斯涌出主要來源于采空區(qū)的綜放工作面,建立采空區(qū)瓦斯抽排系統(tǒng)能夠改變采 空區(qū)和工作面兩側(cè)的風(fēng)壓差,降低工作面的瓦斯?jié)舛取*?
?。?) 綜放面的瓦斯絕對涌出量不是恒定不變的,而是與生產(chǎn)技術(shù)條件及通風(fēng)方式密切相關(guān) 。