魏家地煤礦斷層組構(gòu)造影響帶內(nèi)突出煤層綜放工作面解突對策
摘要:突出煤層進行綜放開采的主要難題是開采前的解除突出危險性工作,本文通過對魏家地礦井F1-2斷層組構(gòu)造影響帶內(nèi)的突出煤層綜放工作面實施穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯、穿層鉆孔預(yù)抽F1-2斷層組構(gòu)造影響帶瓦斯、穿層鉆孔配合順層鉆孔抽放煤層瓦斯等對策,有效的解除了布置在斷層組構(gòu)造影響帶內(nèi)突出煤層綜放工作面的突出危險性,為今后綜放開采斷層組構(gòu)造影響帶內(nèi)突出煤層提供了技術(shù)保障。
關(guān)鍵詞:斷層組構(gòu)造影響帶 突出煤層 綜放工作面 解突對策
1 礦井及工作面概況
1.1礦井概況
魏家地礦井是一對于1989年12月投產(chǎn),設(shè)計生產(chǎn)能力為150萬噸/年、服務(wù)年限105年的煤與瓦斯突出礦井。井田走向長8.5Km,傾斜寬2.5Km,井田面積21.25Km2,可采儲量2.32億噸。礦井移交生產(chǎn)時僅投產(chǎn)一個采區(qū)兩個工作面,為分層綜采和炮采,所采煤層為一層煤,三層煤為配采層,一層煤瓦斯含量為9.22~10.17m3/t,煤塵具有爆炸危險,爆炸指數(shù)29.25%,煤層自燃發(fā)火期4~6個月。采煤方法改革后,實現(xiàn)了綜放開采,礦井生產(chǎn)能力達到了100萬噸以上。礦井從建井至今,共發(fā)生14次煤與瓦斯突出(建井9次,生產(chǎn)5次),其中有3次發(fā)生在F1-2斷層破壞帶。南一、二號回風(fēng)斜井建井時發(fā)生的3次突出為典型的斷層帶煤與瓦斯突出,順槽掘進和采煤工作面尚未發(fā)生過突出現(xiàn)象。
1.2工作面概況
102東綜放工作面位于西一采區(qū)南部,東部為采區(qū)保護煤柱,北部為101-2工作面,南為F1-2斷層組構(gòu)造影響帶,工作面走向長630m,傾斜寬125m,煤層厚度平均14.99m。工作面開采煤層為一層煤,煤層瓦斯含量為10.17m3/t,工作面瓦斯儲量為2197.94萬立方米,開采標(biāo)高為1296m~1242m之間,地表標(biāo)高1660m左右,工作面地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,南部穿過F1-2斷層組構(gòu)造影響帶,F(xiàn)1-2斷層組為一掩蓋滑動性的收斂斷層組合,走向N50~60°W,傾向南西,中深度平緩,淺部變高大呈陡立狀,斷層破碎帶寬,由淺入深對煤層造成不同程度的破壞,且形成的構(gòu)造影響帶是發(fā)生煤與瓦斯突出的頻繁地帶。F1-2斷層構(gòu)造見圖1。
2 問題的提出
魏家地礦井開采深度距地表600m,且煤層具有突出危險性,工作面又布置在F1-2斷層組構(gòu)造影響帶內(nèi)的原始煤層中,煤質(zhì)破碎,煤的空隙、裂隙發(fā)育,由于煤層及頂、底板透氣性差,而使煤層處于封閉狀態(tài),瓦斯不易逸散。因此,構(gòu)造帶內(nèi)瓦斯含量高,容易發(fā)生突出,給掘進回采帶來及為不利的條件,解除工作面突出危險是進行綜放開采斷層組構(gòu)造影響帶煤層的關(guān)鍵所在。
3 解除綜放工作面突出危險性的對策
3.1預(yù)抽煤層瓦斯
3.1.1穿層鉆孔抽放煤層瓦斯
102綜放工作面有兩條101-2工作面的回風(fēng)石門橫穿而過,利用兩條石門布置穿層抽放孔,每條石門布置5個鉆場,鉆場間距20m,每個鉆場布置9個鉆孔穿透煤層全厚,孔深均為75m,終孔間距5m,鉆孔在煤體中形成網(wǎng)格狀,提前三年時間進行預(yù)抽放。1260一石門抽放量為0.389m3/min,1260二石門抽放量為1.2002m3/min。
3.1.2穿層鉆孔抽放F1-2斷層帶瓦斯
1260回風(fēng)中巷位于F1-2斷層影響帶內(nèi)的三層煤底板巖石中,在巖石中巷內(nèi)間隔25m布置抽放鉆場,每個鉆場布置4個鉆孔,施工穿層抽放孔96個,鉆孔穿透三層煤和一層煤全厚,孔深為65~78m之間,采用密集鉆孔提前兩年時間抽放F1-2斷層影響帶瓦斯,減輕斷層帶內(nèi)高瓦斯對工作面解突的影響。根據(jù)測定,1260東中巷抽放量為2.1318m3/min,穿層鉆孔可以達到先抽后掘、邊掘邊抽和工作面形成后長期抽放瓦斯的效果。穿層鉆孔見圖2
3.1.3穿層鉆孔配合順層孔抽放工作面煤體瓦斯
102綜放工作面靠近1260二石門穿層抽放釋放范圍以東70米原始煤層,在1260東探巷施工了12個鉆孔進行順層抽放,抽放量為1.0428m3/min。在1150東中巷延伸段向該區(qū)域布置4個鉆場,每個鉆場平均3個孔進行穿層抽放,抽放量為1.068m3/min 。工作面掘進結(jié)束通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整后,在回風(fēng)順槽內(nèi)布置了順層鉆孔抽放,鉆場間距20m,每個鉆場布置4個鉆孔,平均孔深65m,順層抽放鉆孔布置見圖3,抽放濃度為42~45%,抽放純量為1.2~1.4m3/min。所有抽放鉆孔布置見平面圖4 。3.1.4煤層瓦斯抽排率
102東綜放工作面2002年3月16日掘進結(jié)束,根據(jù)各區(qū)域抽放和巷道掘進期間風(fēng)排瓦斯總量,計算出的工作面煤層瓦斯抽放率達到45.26%,共計抽排瓦斯1119.315萬立方米,其中102東中巷抽放F1-2斷層組構(gòu)造影響帶瓦斯124.495萬立方米,抽放102工作面煤層瓦斯994.82萬立方米。
3.2煤層注水
煤層注水能促使煤體瓦斯解析,降低煤體彈性模量,增強煤體的可塑性,使煤體內(nèi)應(yīng)力分布均勻,提高瓦斯的釋放速率。
3.2.1回風(fēng)順槽下行鉆孔注水
回風(fēng)順槽掘進結(jié)束后,在回風(fēng)順槽施工了煤層下行注水鉆孔,鉆場間距20m,每個鉆場4個孔,平均孔深65m。鉆孔施工到回風(fēng)順槽抽放孔處時,為保持超前50m注水距離,利用抽放孔下行注水,工作面開采前共注入水量2257.2m3,注水后煤層水份為4.8%,噸煤注水量0.027m3/t 。根據(jù)測定,注水單孔流量為0.15~0.24m3/h,鉆場流量為0.3~0.5m3/h。
3.2.2運輸順槽上行鉆孔注水
由于102工作面斜長125m,回風(fēng)順槽注水不能達到工作面煤體整體濕潤效果,因而在運輸順槽施工了上行注水鉆孔,鉆場間距20m,每個鉆場4個孔,平均孔深60m,且運輸順槽與回風(fēng)順槽注水鉆場錯距10m布置,注水后單孔注水量為0.12~0.18m3/h,鉆場流量為0.28~0.34m3/h,至工作面開采前共注入水量866.8m3,煤層上、下行注水鉆孔布置見圖4
通過實施煤層上下、下行鉆孔注水,使工作面煤體得到整體濕潤,起到了很好的解突作用。上、下行鉆孔注水的具體參數(shù)見表3-1。
表3-1 102工作面上、下行鉆孔注水參數(shù)表
鉆孔形式 加壓方式 鉆孔長度(m) 鉆場間距(m) 鉆場孔數(shù)(個) 封孔深度(m) 注水壓力(Mpa) 鉆孔流量(m3/h)
鉆場流量(m3/h) 注水超前距離(m) 超前注水時間(天) 鉆孔注水量(m3) 鉆場注水量(m3) 噸 煤注水量(m3)注水后煤層水
份(%)下行孔 靜壓
65
20
4
5
2.5
0.15
0.5
50
30
108
360
0.027
4.8
上行孔
靜壓
60
20
4
5~8
2.8
0.12
0.34
50
30
86.4
244.8
0.02
4.5
表3-2 102工作面測壓結(jié)果匯總表
序號
測定
時間
測定
地點
(工作面)
測點標(biāo)高
煤層
瓦斯壓力MPa
測定方法及儀器儀表
備注
標(biāo)高 (m)
垂深(m)
1
2000.3.17
1260東探巷
(102)
1282
358
一層煤
0.25
聚胺脂藥卷水泥砂漿
抽放后殘余瓦斯壓力
2
2000.5.8
1260二石門
(102)
1260
380
一層煤
0.35
聚胺脂藥卷水泥砂漿
抽放后殘余瓦斯壓力
3
2001.8.21
1150東巷
(102)
1150
490
一層煤
0.19
ACW-1型煤層瓦斯壓力測定儀
抽放后殘余瓦斯壓力
表3-3 靖煤公司煤樣化驗測定報告表
編號
送樣單位
取樣地點
煤層
Wf
Ag
Vr
f
△p
假比重
真 比重
孔隙率
05
魏家地礦
1150東巷三號材上二號孔
一層煤
1.38
25.13
24.14
0.625
6
1.54
1.62
4.94
3.3突出危險性評價
3.3.1預(yù)抽煤層瓦斯解突的效果檢驗
預(yù)抽煤層瓦斯解突的效果檢驗在煤巷掘進時進行,檢驗方法為掘進工作面突出危險性預(yù)測。
102東綜放工作面煤巷掘進時,頂板巷超前回風(fēng)順槽30m掘進,預(yù)抽煤層瓦斯的效果檢驗在超前掘進的頂板巷和頂板巷以外的回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷段進行,檢驗方法采用鉆屑指標(biāo)法,運輸順槽掘進在101-2工作面開采釋放范圍內(nèi),可不進行預(yù)測。
頂板巷掘進80m后每天測定一次,即約4m測定1次,共測定158次,在測點距巷口200m處測得最大鉆屑量Smax為3.7Kg/m,585m處測得鉆屑解析指標(biāo)K1最大為0.375ml/g.min1/2,未超過突出臨界值。
回風(fēng)順槽掘進距中間聯(lián)絡(luò)巷348m處出現(xiàn)煤爆聲,工作面冒頂1次,又將回風(fēng)順槽和頂板巷同步預(yù)測,共測定87次,在488m處測得最大鉆屑量Smax為3.9Kg/m,585m處測得鉆屑解析指標(biāo)K1最大為0.445ml/g.min1/2未超過突出臨界值。
3.3.2巷道揭煤及工作面回采前解突效果檢驗
102綜放工作面有1260東探巷和1150東三材上兩處斜巷揭煤,揭煤前進行了煤層瓦斯壓力測定,利用綜合指標(biāo)法進行了突出危險性預(yù)測。工作面回采前在1260二石門四鉆布置了穿層鉆孔,在工作面中心穿透一層煤全厚,測定了抽放及注水后殘余瓦斯壓力,測壓結(jié)果見表3-2。
在施工測壓鉆孔時,取煤樣送靖煤公司測試中心化驗測定煤樣水份(Wf),灰分(Ag),揮發(fā)份(Vr),真假比重,孔隙率(K),瓦斯放散初速度(△P),煤的堅固性系數(shù)(f),詳見表3-3。區(qū)域突出危險性測定結(jié)果見表3-4。
由于瓦斯抽排率達45.26%,經(jīng)用鉆屑指標(biāo)K1、Smax、綜合指標(biāo)D、K和單項指標(biāo)P、f、△p等值判定均屬無突出危險工作面,靖煤公司批準(zhǔn)了以上結(jié)論。現(xiàn)在該綜放工作面通過在回采中更進一步采取瓦斯治理措施,已經(jīng)安全回采結(jié)束,回采斷層組構(gòu)造影響帶內(nèi)煤量130萬噸,取得了良好的經(jīng)濟效益,為今后開采斷層組構(gòu)造影響帶內(nèi)突出煤層回收表外儲量提供了技術(shù)保障。
結(jié)論
在煤與瓦斯突出礦井的突出煤層斷層組構(gòu)造影響帶內(nèi)的原始煤層中進行綜放開采是可行的,但是必須提前對要布置工作面的煤層突出危險區(qū)加大對瓦斯的抽排力度,在開采前必須經(jīng)長期有效的抽放卸壓,排除工作面煤層的突出危險性.
作者:焦存福 賈鈞 王青旦 所在單位:靖遠(yuǎn)煤業(yè)公司