鶴壁十礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造
秦幫全,張志勇
(鶴壁煤電股份有限公司十礦,河南鶴壁458000)
摘 要:鶴壁煤電公司十礦現(xiàn)有4個(gè)采煤工作面、11個(gè)掘進(jìn)工作面,由于生產(chǎn)布置集中,西井風(fēng)
井擔(dān)負(fù)的采掘工作面需風(fēng)緊張。針對礦井通風(fēng)系統(tǒng)存在的問題,通過方安比較確定了礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案是西井箕斗下山進(jìn)風(fēng)改為回風(fēng)、西井軌道下山回風(fēng)改為進(jìn)風(fēng),該方案實(shí)施后滿足了用風(fēng)地點(diǎn)的需風(fēng)要求,取得了良效果。
關(guān)鍵詞:通風(fēng)系統(tǒng);優(yōu)化改造;方案
中圖分類號(hào):TD724 文獻(xiàn)標(biāo)只碼:B 文章編號(hào):1003-496X(2006)
1 礦井概況
鶴煤電公司十礦位于鶴煤礦區(qū)最南部,北與八礦相鄰.礦井于1994年底開始建設(shè),2002年2月正式投產(chǎn),設(shè)計(jì)能力60萬t/a,服務(wù)年限
礦井通風(fēng)方式為混合式,通風(fēng)方法為抽出式,主井、付井和西井為進(jìn)風(fēng)井,西井付井、南翼風(fēng)井回風(fēng)。南翼風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)型號(hào)為2ВУ-166№24型軸流式風(fēng)機(jī),電機(jī)容量為450 kW,轉(zhuǎn)數(shù)為750 r/min,共2臺(tái),1臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn),1臺(tái)備用。西井副井主要通風(fēng)機(jī)型號(hào)為BDK-6№20對旋式風(fēng)機(jī),電機(jī)容量2×315kW,轉(zhuǎn)數(shù)991 r/min,備用風(fēng)機(jī)為2臺(tái)4-72№20B型離心式風(fēng)機(jī),電機(jī)容量155 kW,轉(zhuǎn)數(shù)630 r/min。礦井為煤與瓦斯突出礦井,煤層具有不易自燃傾向性,為三類自燃礦井,煤塵有爆炸危險(xiǎn),其爆炸指數(shù)為16.06%。
2 礦井通風(fēng)系統(tǒng)存在的問題通過對礦井整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行普查,目前礦井通風(fēng)現(xiàn)狀是:南翼風(fēng)井擔(dān)負(fù)礦井南翼地區(qū)的通風(fēng),其主要有用風(fēng)地點(diǎn)有1103、1101中2個(gè)工作面及1103外切眼、1103改造上順2個(gè)掘進(jìn)工作面,共需風(fēng)量為
(1)西井軌道下山為11采區(qū)回風(fēng)巷,該巷道內(nèi)有機(jī)電設(shè)施和電纜,造成回風(fēng)巷不專用,違反煤礦安全規(guī)程第113條之規(guī)定。
(2)西井
(3)根據(jù)井下生產(chǎn)布局,西井風(fēng)井擔(dān)負(fù)采掘工作面較多,加上回風(fēng)系統(tǒng)斷面小,通風(fēng)阻力大,通風(fēng)能力降低,使用風(fēng)地點(diǎn)供風(fēng)緊張,特別是1113工作面配風(fēng)達(dá)不到生產(chǎn)需要,使1113工作面生產(chǎn)處于半停止?fàn)顟B(tài)。
(4)西井主要通風(fēng)機(jī)工作靜壓高達(dá)4 312 Pa,風(fēng)壓太高,不利于礦井防滅火。
從礦井目前通風(fēng)及存在的問題來看,礦井西井風(fēng)井所擔(dān)負(fù)的通風(fēng)系統(tǒng)不合理,已影響到礦井的安全和生產(chǎn),對其逆行優(yōu)化改造是非常必要的,需盡快實(shí)施。
3 通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造方案的制定與選取
3.1 礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造方案的制定
為滿足現(xiàn)有采掘工作面風(fēng)量要求,優(yōu)化通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),降低通風(fēng)阻力,盡量利用原有巷道,減少通風(fēng)巷道開鑿量,本著工程量小、投資省、見效快、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理的原則,根據(jù)西井風(fēng)井所擔(dān)負(fù)系統(tǒng)存在的問題,對西井回風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,提出2種方案。
方案Ⅰ:維持現(xiàn)有的礦井通風(fēng)系統(tǒng)不變,上調(diào)西井主要通風(fēng)機(jī)葉片安裝角度,增加主要通風(fēng)機(jī)的工作風(fēng)量,來解決11采區(qū)風(fēng)量緊張問題;南翼風(fēng)井所擔(dān)負(fù)的1103工作面、1101中工作面的風(fēng)量經(jīng)由南翼
方案Ⅱ:在保持南翼采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)不變的情況下,對西井回風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,西井箕斗下山進(jìn)風(fēng)改為回風(fēng),西井軌道下山回風(fēng)改為進(jìn)風(fēng),大井輔助下山回風(fēng)到
3.2 礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造方案的選取
圖1 方案Ⅱ通風(fēng)系統(tǒng)圖
在制定的礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造方案后,但究竟哪能一個(gè)方案最優(yōu),而且有利于解決礦井目前通風(fēng)中存在的問題,需進(jìn)行分析,各方案分別存在著優(yōu)缺點(diǎn)。
方案Ⅰ的優(yōu)點(diǎn)比較明顯,僅通過改變主要通風(fēng)機(jī)的葉片安裝角度便可實(shí)現(xiàn),其工程量小。
其缺點(diǎn)也非常明顯,主要存在以下方面:(1)西井軌道下山為11采區(qū)專用回風(fēng)巷,但該巷內(nèi)有機(jī)電設(shè)備和電纜并且還行人,回風(fēng)巷不專用。
(2)由于西井軌道下山與西井輔助下山回風(fēng)匯合段即
(3)由于回風(fēng)系統(tǒng)處于飽和狀態(tài),使1113工作面配風(fēng)達(dá)不到生產(chǎn)要求,造成1113工作面回風(fēng)瓦斯處于臨界值。
(4)考察西井主要通風(fēng)機(jī)不同葉片安裝角度的性能曲線,當(dāng)葉片安裝角度由25°上調(diào)到27.5°時(shí),在目前通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)條件下,主要通風(fēng)機(jī)的工作風(fēng)量則由原來的
(5)調(diào)整西井主要通風(fēng)機(jī)葉片安裝角度,增加了主要通風(fēng)機(jī)輸入功率、增加了電耗、增加了通風(fēng)費(fèi)用。
方案II需要增加部分工程,但其優(yōu)點(diǎn)比較明顯,其優(yōu)點(diǎn)與實(shí)施后的效果主要表現(xiàn)在:
(1)解決了11采區(qū)專用回風(fēng)巷不專用隱患。
(2)西井箕斗下山改為專用回風(fēng)巷,由于其巷道斷面較大(斷面
(3)西井箕斗下山與西井輔助下山回風(fēng)匯合處一
(4)改造后西井風(fēng)井回風(fēng)段的巷道斷面積增大,回風(fēng)巷道風(fēng)阻減小,西井所擔(dān)負(fù)系統(tǒng)的風(fēng)阻將由原來的0.733 5 Ns2/m8,減小到0.553 4 Ns2/m8,西井主要通風(fēng)機(jī)葉片安裝角度不變的情況下,風(fēng)井排風(fēng)量可達(dá)到
方案Ⅱ需增加一部分工程,其缺點(diǎn)主要表現(xiàn)為工程量較大;需要增加24道通風(fēng)設(shè)施,其中永久風(fēng)門16道,永久密閉8道;需擴(kuò)修清理巷道工程是
從各方案的優(yōu)缺點(diǎn)及實(shí)施后的效果比較中,可以看出方案II可滿足所擔(dān)負(fù)11采區(qū)需風(fēng)要求,考慮礦井發(fā)展長遠(yuǎn)規(guī)劃及地區(qū)布局,因此確定方案Ⅱ?yàn)閮?yōu)選方案。
4 優(yōu)化方案Ⅱ的實(shí)施與效果
4.1 優(yōu)化方案Ⅱ的實(shí)施
優(yōu)化工程
4.2 優(yōu)化方案Ⅱ的實(shí)施效果
優(yōu)化改造方案Ⅱ于
(1)增大了西井所擔(dān)負(fù)區(qū)域的用風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)量,礦井主要用風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)量前后變化情況詳見表1,西井主要通風(fēng)機(jī)的工作靜壓降低,其工況前后變化詳見表2。
(2)解決了11采區(qū)專用回風(fēng)巷不專用隱患。(3)保證了通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定,調(diào)整前
軌道上平道永久風(fēng)門開關(guān)頻繁,有時(shí)兩道風(fēng)門同時(shí)打開,造成風(fēng)流短路,影響安全生產(chǎn),調(diào)整后
(4)通風(fēng)過通風(fēng)系統(tǒng)改造,降低了通風(fēng)阻力,
機(jī)效率高,西井主要通風(fēng)機(jī)每小時(shí)減少電機(jī)輸入功率24 kW,按0.4元/kWh,每年節(jié)約電費(fèi)8.4萬元。
(5)使
(6)為
5 礦井通風(fēng)系統(tǒng)改造結(jié)論與體會(huì)
(1)小井區(qū)通風(fēng)優(yōu)化改造是完全合理的,經(jīng)過近兩個(gè)月生產(chǎn),通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,風(fēng)量足,井下各個(gè)用風(fēng)地點(diǎn)均達(dá)到經(jīng)濟(jì)配風(fēng)要求,解決了1113工作面風(fēng)量不足隱患。
(2)礦井通風(fēng)優(yōu)化,必須考慮現(xiàn)有通風(fēng)機(jī)設(shè)備和井巷的合理利用,盡可能充分發(fā)揮現(xiàn)有井巷工程,減少不必要的設(shè)施。
(3)礦井通風(fēng)優(yōu)化前后,對井巷風(fēng)量及對主扇的排風(fēng)量負(fù)壓,電機(jī)功率等進(jìn)行實(shí)測。實(shí)測方法應(yīng)保持相同的測試條件,并盡量縮短間隔時(shí)間,以減少生產(chǎn)變化和自然條件影響,以便分析、比較。
(4)礦井通風(fēng)優(yōu)化改造調(diào)整,要有充分的準(zhǔn)備、嚴(yán)密組織的工作、協(xié)調(diào)一致的部署指揮、周密完善的安全技術(shù)措不可忽視其中任何一個(gè)細(xì)小環(huán)節(jié),最終有利于保證工作的順利實(shí)施。
(5)應(yīng)提高相應(yīng)人員的技術(shù)水平低,配備齊全的測試工具,以便提出較全的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)供給分析、比較和改進(jìn)。
(6)方案實(shí)施后,西井主要通風(fēng)機(jī)的工作靜壓依然較高,礦井還就加大巷道維修力度,保證巷道斷面,降低阻力,最終使南翼風(fēng)井、西井風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)的工作靜壓在3 000 Pa以內(nèi)。
作者簡介:秦幫全(1965-),男,河南平玉人,1991年畢業(yè)于鶴壁煤礦學(xué)校通風(fēng)與安全專業(yè),助理工程師,現(xiàn)在鶴壁煤電股份有限公司十礦從事礦山“一通三防”技術(shù)工作。
(收稿日期:
·國外煤礦安全信息·
掘進(jìn)巷道檢測巖體動(dòng)態(tài)的音響方法
在1996-1997年,馬克耶夫礦業(yè)安全研究院與煤礦專家們合作研究采用掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)煤巖巷道,不采用打眼爆破方法。在這種情況下,提出了水力壓裂作為防止突出的措施,在水力壓裂中根據(jù)音響信號(hào)能有效地掌握煤巖體的動(dòng)態(tài)。在打水力壓裂鉆孔時(shí),用計(jì)算機(jī)記錄和整理音響信號(hào)。這樣能確定最大支承壓力的距離和卸壓帶的大小。在向鉆孔高壓注水時(shí)計(jì)算機(jī)記錄出水與巖體互相作用發(fā)生的音響信號(hào)。按照水流動(dòng)過程,在顯示器上顯示出巖體強(qiáng)度狀態(tài)。如果在水力系統(tǒng)中達(dá)到最大壓力后,壓力又下降大于30%,那么在計(jì)算機(jī)顯示器上出現(xiàn)”已結(jié)束強(qiáng)裂過程”的消息。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是:客觀的評(píng)定壓力過程,取消計(jì)算水量的要求;不必打檢測鉆孔來確定注水效果,這樣極大地減少水力壓裂和評(píng)定效果的時(shí)間,并降低勞動(dòng)力強(qiáng)度。介紹了在札霞吉柯煤礦采用這種方法取得的經(jīng)濟(jì)效果和安全作業(yè)情況。
摘自 《УГОЛЬУКРАИНЫ》 2004 No .2