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ZFS5800/18/32型與ZFS6800/18/35型放頂煤液壓支架在我礦綜放面的應(yīng)用情況分析

作者:佚名 2010-07-05 11:21 來(lái)源:不詳

我礦自2003年進(jìn)行技改以來(lái),我們?cè)诰C放試驗(yàn)面使用鄭州煤機(jī)廠的ZFS5800/18/32型放頂煤液壓支架(反四連桿)、在C122綜放工作面使用北京煤機(jī)廠的ZFS6800/18/35型放頂煤液壓支架(正四連桿),共使用了兩種不同類(lèi)型的支架,通過(guò)這兩套支架在兩個(gè)綜放工作面的使用中礦壓顯現(xiàn)出的特點(diǎn)及液壓支架出現(xiàn)的各類(lèi)結(jié)構(gòu)損壞情況,我們進(jìn)行了以下的分析與比較。

一、ZFS5800/18/32型液壓支架在綜放試驗(yàn)面的使用

(一)、工作面礦壓顯現(xiàn)特點(diǎn)

在綜放試驗(yàn)面我們共分析了6個(gè)支架131天的礦壓數(shù)據(jù),共統(tǒng)計(jì)226368個(gè)數(shù)據(jù)。

1、老頂初次來(lái)壓與周期來(lái)壓

老頂初次來(lái)壓發(fā)生在2004年1月4日早上9點(diǎn)左右,初次來(lái)壓步距為30.85m,周期來(lái)壓步距為17.01m,平均動(dòng)載系數(shù)K為1.35。

2、初撐力

⑴ 工作面設(shè)計(jì)初撐力為4640KN。

⑵ 初撐力統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1

表1 初撐力統(tǒng)計(jì)表

日期

10#

11#

50#

51#

90#

91#

2.17~2.29

2718

2178

2116

3019

2870

1744

3.1~3.15

2663

2364

 

3195

1723

2464

3.16~3.31

2925

3495

 

3951

3239

2928

4.1~4.15

2429

2452

3395

2833

2661

3187

4.16~4.30

2799

2247

2478

2383

2628

1917

5.1~5.15

2402

2134

2179

2616

2876

2853

5.16~5.28

3023

2500

2786

3037

2443

2734

6.1~6.26

3031

2416

2156

2011

2315

2262

平均

2749

2473

2518

2881

2594

2511

⑶ 平均初撐力2603KN,最大平均初撐力為3951KN,分別為設(shè)計(jì)初撐力56.5%,81.5%。

⑷ 初撐力分布如表2和圖1。

表2 支架初撐力分布表

分布區(qū)間

10#

11#

50#

51#

90#

91#

平均

<2000

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

25.0

6.3

2000~2500

25.0

75.0

66.7

25.0

25.0

25.0

40.3

2500~3000

50.0

12.5

16.7

25.0

50.0

37.5

31.9

3000~3500

25.0

12.5

16.7

37.5

12.5

12.5

19.4

3500~4000

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

0.0

2.1

從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看,初撐力小于2000KN占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的6.3%,2000~2500KN占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的40.3%,2500~3000KN占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的31.9%,3000~3500KN占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的19.4%,3500~4000KN占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的2.1%,大于4000KN占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的0.0%。支架初撐力分布如圖1所示。

圖1 支架初撐力分布圖

3、工作阻力

⑴ 平均工作阻力為3023KN,占其額定工作阻力(5800KN)的50.5%。

⑵ 工作面支架前柱平均工作阻力為852KN,后柱平均工作阻力為659KN,分別額定工作阻力(1450KN)的58.8%,45.4%,其前后柱工作阻力分布如圖2所示。

圖2 支架前后柱平均受力情況

⑶ 最大工作阻力6810KN,最大工作阻力平均值為5659KN,分別為額定工作阻力的117.4%,97.7%。

⑷ 工作面平均工作阻力分布情況: (0~20MPa)占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的53.8%, (20~28MPa)占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的24.3%, (28~30MPa)占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的4.6%, (30~33MPa)N占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的9.3%, (33~35MPa)占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的7.4%, (35MPa)占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的0.6%,支架工作阻力分布如圖3所示。

圖3 支架工作阻力分布圖

4、末阻力

平均末阻力為3544KN,最大末阻力6312KN,最大末阻力的平均值為5084KN,分別占其額定值工作阻力的61.1%,108.8%,87.7%。

注:出現(xiàn)最大工作阻力6810KN,末阻力6312KN是在工作面支架安全閥調(diào)高以后測(cè)得。

二、支架部件損壞狀況及分析

1、支架工作阻力5800KN可以滿(mǎn)足支護(hù)強(qiáng)度要求

⑴ 支架發(fā)生破壞的時(shí)間為2004年2月9日,此時(shí)工作面平均推進(jìn)110.25m。

⑵ 工作面礦壓顯現(xiàn)總體上并不嚴(yán)重,支架經(jīng)受了工作面老頂初次來(lái)壓以及4個(gè)周期來(lái)壓的考驗(yàn),支架未發(fā)生破壞。同時(shí),工作面平均工作阻力為3023KN,平均末阻力為3544KN,同時(shí),支架阻力的確定是通過(guò)專(zhuān)家組進(jìn)行論證,設(shè)計(jì)工作阻力5800KN的工作阻力是可以滿(mǎn)足支護(hù)要求。

⑶支架初撐力偏低,導(dǎo)致初撐力偏低的原因有:

① 液壓系統(tǒng)與設(shè)計(jì)相差較大

A、竄液;

B、安全閥漏液;

C、液控單向鎖鎖不??;

② 供液時(shí)間不足。

⑷ 支架工作阻力上不去,其主要原因有:

① 支架初撐力偏低,下面以90#、91#支架的數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)明。

90#支架:在2004.3.1~2004.3.15期間,平均初撐力為1723KN,其平均工作阻力僅為2408KN。

91#支架:在2004.2.17~2004.2.29期間,平均初撐力為1744KN,其平均工作阻力僅為1874KN。在2004.4.16~2004.4.30期間,平均初撐力為1917KN,其平均工作阻力僅為1948KN。

② 部份液控單向閥失效,在2004年3月24日2004年5月29日統(tǒng)計(jì)結(jié)果分別為25個(gè)和21個(gè)。

安全閥開(kāi)啟壓力低,下面以我礦將認(rèn)為存在問(wèn)題的安全閥在靈州礦機(jī)廠進(jìn)行校驗(yàn)的結(jié)果為例說(shuō)明。

2004年4月8日,校驗(yàn)數(shù)量為20個(gè),合格為8個(gè),合格率為40%,其壓力在5MPa時(shí)出現(xiàn)滲漏、泄壓,調(diào)整閥芯不起作用;

2004年4月9日,校驗(yàn)數(shù)量為8個(gè),合格為3個(gè),合格率為37.5%;

2004年4月16日,校驗(yàn)數(shù)量為6個(gè),合格為3個(gè),合格率為50%。

由于支架初撐力偏低,閥竄液,漏液,在沒(méi)有達(dá)到其額定壓力時(shí),發(fā)生泄液,頂板發(fā)生大位移下沉,上位直接頂巖層由懸臂梁結(jié)構(gòu)回轉(zhuǎn)后成冒落的散體,老頂巖層由平衡鉸接結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)閼冶哿航Y(jié)構(gòu),這樣將巨大的礦山壓力轉(zhuǎn)給液壓支架,使支架所受的外載遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)的額定工作阻力,從而導(dǎo)致支架其他結(jié)構(gòu)件的破壞。

④ 支架4根立柱受力不均衡,有3根或2根立柱受力較多。

2、反四連桿架型的選擇符合煤層地質(zhì)條件

⑴ 反四連桿是一種成功的架型,在我國(guó)大屯、銅川、陽(yáng)泉、華亭等二十多個(gè)礦區(qū)使用,經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證反四連桿是一種適合煤層厚、硬度大、以及韌性高的厚煤層進(jìn)行綜放開(kāi)采的支架架型,同時(shí)因?yàn)榉此倪B桿具有底板比壓小,放煤空間大,受力均勻等優(yōu)點(diǎn)而獲煤炭科技進(jìn)步一等獎(jiǎng);

⑵ 設(shè)計(jì)反四連桿架型滿(mǎn)足要求,經(jīng)過(guò)力學(xué)計(jì)算校核,支架設(shè)計(jì)符合強(qiáng)度要求,樣機(jī)順利通過(guò)國(guó)家檢測(cè)中心試驗(yàn),樣機(jī)在井下工業(yè)試驗(yàn)中,沒(méi)有出現(xiàn)結(jié)構(gòu)損壞,運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

3、對(duì)支架損壞原因分析如下:

⑴ 底座開(kāi)裂

① 底座開(kāi)裂表現(xiàn)為支架底座在連桿支座前沿處上板焊縫開(kāi)裂,少數(shù)底座主筋開(kāi)裂;

② 原因:

A、 支架底座在連接耳前沿處在連桿力和前后立柱作用力開(kāi)焊,在焊縫開(kāi)焊后,又進(jìn)一步引起個(gè)別底座在相同部位處主筋開(kāi)裂;

B、 制造與設(shè)計(jì)不符,底座結(jié)構(gòu)改變,蓋板高度降低,減小斷面尺寸,降低了安全系數(shù),蓋板降低20mm,安全系數(shù)降低0.06;

C、 焊縫形式改變也是此處焊縫開(kāi)裂的一個(gè)影響因素,從現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)來(lái)看,焊縫成一字形開(kāi)焊是不正常的,焊熔深是否夠,縫質(zhì)量有待進(jìn)一步檢驗(yàn)。

⑵ 立柱壓壞

立柱壓壞表現(xiàn)形式為立柱中缸缸口處被接長(zhǎng)段連接卡環(huán)壓堆破壞,壓堆破壞是支架在頂板壓力作用下,其安全閥提前開(kāi)啟,工作阻力低,支架被壓死的情況下發(fā)生的。產(chǎn)生支架壓死這一現(xiàn)象的主要原因?yàn)椋?o:p>

① 工作面支架的初撐力偏低,平均初撐力為2603KN, 為設(shè)計(jì)初撐力56.5%,最大平均初撐力為3951KN,為設(shè)計(jì)初撐力81.5%。初撐力偏低帶來(lái)的后果是頂煤和頂板離層,加劇了直接頂和老頂?shù)幕剞D(zhuǎn),作用在支架的外力增加;

② 安全閥提前開(kāi)啟,支架工作阻力上不去,造成支架壓低,此時(shí)來(lái)不及調(diào)整加長(zhǎng)段,支架被壓死。例如2004年5月29日統(tǒng)計(jì)結(jié)果,全工作面安全閥漏液的共計(jì)89個(gè),占整個(gè)統(tǒng)計(jì)(共統(tǒng)計(jì)88個(gè)基本架)的25.3%,再加上支架立柱的液控單向閥失效21個(gè),在工作面支架31.25%立柱工作阻力低的情況,支架被壓死是必然的。

⑶ 支架頂梁開(kāi)裂

頂梁開(kāi)裂的主要原因與立柱壓壞相同,在支架壓死的情況下,頂梁與斜梁干涉后壓裂,同時(shí),從現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)來(lái)看,支架頂梁與斜梁干涉的位置是隨機(jī)的,不同的支架干涉地方不一樣,特別是點(diǎn)干涉,從而產(chǎn)生應(yīng)力集中,加劇了支架頂梁開(kāi)焊。

⑷ 四連桿銷(xiāo)軸剪斷

在支架被壓死情況下,如銷(xiāo)軸強(qiáng)度不夠,就會(huì)被剪斷,如銷(xiāo)軸竄出,雙剪變?yōu)閱渭?,銷(xiāo)軸更易剪斷,同時(shí),從破壞形式看,銷(xiāo)軸是脆斷。

⑸ 伸縮梁梁角開(kāi)焊。

① 焊縫強(qiáng)度低;

② 操作不當(dāng),在前梁帶壓情況下硬推。

⑹ 抬底千斤頂耳座損壞

支架在支撐過(guò)程中,推移桿由于前輸送機(jī)抬高而上抬,頂在抬底千斤頂上,將耳座頂壞,并經(jīng)常擠壞電纜。

⑺ 護(hù)幫板鉸接座損壞

在未收回伸縮梁的情況下移架,使護(hù)幫板鉸接座承受超過(guò)設(shè)計(jì)和焊接強(qiáng)度的力開(kāi)焊。

⑻ 四連桿銷(xiāo)軸限位塊開(kāi)焊、銷(xiāo)軸軸頭限位板掰斷、限位擋銷(xiāo)斷

① 軸孔間隙過(guò)大,出現(xiàn)孔超差的現(xiàn)象,有可能加劇銷(xiāo)軸竄動(dòng),同時(shí),連桿與底座側(cè)向間距超差,降低了支架的穩(wěn)定性,也有可能加劇銷(xiāo)軸竄動(dòng);

② 軸向力大,限位塊抗不住銷(xiāo)軸竄動(dòng)軸向力;

③ 軸向力大,銷(xiāo)軸抗不住銷(xiāo)軸竄動(dòng)軸向力而掰斷;

④ 軸向力大,限位擋銷(xiāo)抗不柱銷(xiāo)軸竄動(dòng)軸向力而被剪斷。

⑼ 安全閥漏液和液控單向閥鎖不住。

① 加工質(zhì)量有問(wèn)題;

② 液壓系統(tǒng)污染嚴(yán)重。

三、針對(duì)以上存在的問(wèn)題,我們采取了以下相應(yīng)的措施進(jìn)行了整改:

(1) 伸縮梁梁角開(kāi)焊,我們?cè)谏炜s梁的前端部包焊了一條鋼板,加強(qiáng)了伸縮梁的抗拉強(qiáng)度。

(2) 抬底千斤頂耳座損壞、經(jīng)常擠傷電纜,我們對(duì)員工進(jìn)行脫產(chǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高采煤機(jī)司機(jī)、支架工的操作水平并將抬底千斤頂去掉,保證了工作面的工程質(zhì)量,不因工作面平整度、直線性而影響損壞設(shè)備。

(3) 支架底座開(kāi)焊,我們將支架底座原設(shè)計(jì)的角形連接(開(kāi)焊處)進(jìn)行補(bǔ)焊、加強(qiáng)脛焊接使之改變?yōu)榛⌒芜B接,增強(qiáng)了支架對(duì)底板的適應(yīng)性,成功的解決了底座的開(kāi)焊問(wèn)題。

(4) 支架推移梁掉道、滑道變形,造成支架難以拉出,我們將原有的推移梁滑道燒除,用剛度更高的鋼板重新制作,并將其由原來(lái)的900mm長(zhǎng)改為1200mm長(zhǎng),增加了滑道的長(zhǎng)度,有效的減少了推移梁掉道,支架難以拉出的問(wèn)題。

(5) 支架頂梁開(kāi)焊,我們合理組織生產(chǎn)工序,減少支架被壓死的情況,避免產(chǎn)生應(yīng)力集中。

二、ZFS6800/18/35型液壓支架在C122綜放工作面中的使用

(一)、工作面礦壓顯現(xiàn)特點(diǎn)

在C122綜放工作面我們共分析了10個(gè)支架8個(gè)月的礦壓數(shù)據(jù),共統(tǒng)計(jì)384468個(gè)數(shù)據(jù)。

1、老頂初次來(lái)壓與周期來(lái)壓

老頂初次來(lái)壓發(fā)生在2004年11月11日凌晨3點(diǎn)左右,初次來(lái)壓步距為29.65m,周期來(lái)壓步距為24.3m,平均動(dòng)載系數(shù)K為1.35。

2、初撐力

⑴ 工作面設(shè)計(jì)初撐力為5440KN。

⑵ 初撐力統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1

表1 初撐力統(tǒng)計(jì)表⑶ 平均初撐力3687.1KN,最大平均初撐力為6319.3KN,分別為設(shè)計(jì)初撐力5440KN的67.6%,116%。

⑷ 初撐力分布如表2和圖1。

表2 支架初撐力分布表從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看,初撐力小于3000KN占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的6.3%,3000~3500KN占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的40.3%,3500~4000KN占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的31.9%,4000~4500KN占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的19.4%,4500~5000占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的2.1%,大于5000KN占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的0.0%。支架初撐力分布如圖1所示。

圖1 支架初撐力分布圖

3、工作阻力

⑴ 平均工作阻力為4370.8KN,占其額定工作阻力(6800KN)的64.3%。

⑵ 工作面支架前柱平均工作阻力為1146KN,后柱平均工作阻力為1026KN,分別是額定工作阻力(1700KN)的67.4%,60.3%,其前后柱工作阻力分布如圖2所示。

圖2 支架前后柱平均受力情況

⑶ 最大工作阻力7204KN,最大工作阻力平均值為6659KN,分別為額定工作阻力的105.95%,97.9%。

⑷ 工作面平均工作阻力分布情況: <10Mpa占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的23.85%, (10~15MPa)占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的21.05%, (15~20MPa)占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的23.675%, (20~25MPa)N占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的26.235%, (25~30MPa)占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的5.2%,大于 (30MPa)占整個(gè)統(tǒng)計(jì)的0%,支架工作阻力分布如圖3所示。

圖3 支架工作阻力分布圖

4、末阻力

平均末阻力為5069.9KN,最大末阻力7204KN,最大末阻力的平均值為5069.9KN,分別占其額定值工作阻力的74.6%,105.95%,74.6%。

注:出現(xiàn)最大工作阻力7204KN,末阻力5069.9KN是在工作面支架安全閥調(diào)高以后測(cè)得。

二、支架部件損壞狀況及分析

這套支架在C122綜放工作面使用至今,只在4月12日由于突然周期來(lái)壓,職工在縮立柱加長(zhǎng)桿時(shí),由于操作不當(dāng)導(dǎo)致兩棵立柱缸口損壞;端頭支架后頂梁由于材質(zhì)和焊接質(zhì)量問(wèn)題而開(kāi)裂(已發(fā)傳真給廠家,進(jìn)行了處理),其余幾乎沒(méi)有因?yàn)榈V山壓力或其它外在原因,致使支架部件損壞,使用效果是可靠的。

基于以上對(duì)兩種支架的狀況分析,兩種支架在兩個(gè)工作面的礦壓顯現(xiàn),ZFS6800/18/35型放頂煤液壓支架(正四連桿)的初撐力滿(mǎn)足了工作面的設(shè)計(jì)要求,使用效果達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計(jì)。所使用的ZFS5800/18/32型放頂煤液壓支架(反四連桿)在綜放試驗(yàn)面回采完畢,所有的液壓支架回收至地面,雖然我們對(duì)各個(gè)損壞的部件進(jìn)行了修復(fù),改造后投入到了C112綜采工作面使用,但效果仍然不佳,兩者經(jīng)過(guò)比較,我們認(rèn)為這種正四連桿機(jī)構(gòu)的液壓支架,在底座、前梁、尾梁等部位與ZFS5800/18/32型放頂煤液壓支架(反四連桿)相比,在結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、初撐力上都進(jìn)行了改造,不僅增加了行人空間,滿(mǎn)足了“撐得住、走得動(dòng)、封得嚴(yán)”等的基本要求外,而且最主要的是支架后部同樣具有較大空間,給后部運(yùn)輸機(jī)的布置和足夠的過(guò)煤高度提供了保證,有效的提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率、降低了成本、減輕了工人的體力勞動(dòng)和保證了安全生產(chǎn)。

后附:

(1)與ZFS5800/18/32型放頂煤液壓支架相配套的設(shè)備及技術(shù)參數(shù)

(2)與ZFS6800/18/35型放頂煤液壓支架相配套的設(shè)備及技術(shù)參數(shù)

(1) 與ZFS5800/18/32型放頂煤液壓支架相配套的設(shè)備

采煤機(jī): MG400/920-QWD電牽引采煤機(jī)

前部輸送機(jī): SGZ800/800中雙鏈刮板輸送機(jī)

后部輸送機(jī): SGZ800/800中雙鏈刮板輸送機(jī)

端頭支架: ZTZ13000/21/33中置式液壓支架

過(guò)渡支架: ZFG6500/19/32型放頂煤液壓支架

轉(zhuǎn)載機(jī): SZZ960/400中雙鏈刮板轉(zhuǎn)載機(jī)

破碎機(jī): PLM2500輪式破碎機(jī)

皮帶輸送機(jī): SSJ1200/2×355可伸縮帶式輸送機(jī)

(2) 與ZFS6800/18/35型放頂煤液壓支架相配套的設(shè)備

采煤機(jī): MG400/920-QWD電牽引采煤機(jī)

前部輸送機(jī): SGZ800/800中雙鏈刮板輸送機(jī)

后部輸送機(jī): SGZ800/800中雙鏈刮板輸送機(jī)

端頭支架: ZTZ15000/19/36H中置式液壓支架

過(guò)渡支架: ZFG7200/19/36型放頂煤液壓支架

轉(zhuǎn)載機(jī): SZZ1000/400中雙鏈刮板轉(zhuǎn)載機(jī)

破碎機(jī): PLM3000輪式破碎機(jī)

皮帶輸送機(jī): DSJ120/150/2×250可伸縮帶式輸送機(jī)

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