變頻器降頻運行節(jié)能增效益
變頻器降頻運行節(jié)能增效益
近日,機電二隊經(jīng)過技術(shù)攻關(guān),成功研制了南一采區(qū)變頻器降頻運行節(jié)能的新技術(shù),達到了事半功倍的效果。
據(jù)悉,南一采區(qū)強力膠帶輸送機電機功率為3×250KW,平均每天運行10h左右,原設(shè)計采用49HZ運行,起動后電機全速運行,而工作面出煤量達不到皮帶運輸機的運輸能力,故皮帶上煤量不足,顯然是大馬拉小車,電機不能在滿負荷條件下運行,除達到動力驅(qū)動要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成電量浪費。
針對上述情況,機電二隊技術(shù)員配合電工根據(jù)井下南一采區(qū)各工作面出煤實際需求,現(xiàn)將該變頻器運行頻率由原來的49HZ調(diào)整至41HZ,頻率調(diào)整后,通過對現(xiàn)場設(shè)備運行情況進行觀察,發(fā)現(xiàn)電動機運行過程中,電流落微下降,電源電壓由原來的1140v降至930v左右,膠帶機由原來的2.5米∕s降至2.0米∕s,電源電壓與膠帶運行速度降低,電機消耗功率減小。
另外,當(dāng)變頻器在頻率為49HZ運行時,電機運行過程中每小時平均消耗電量103kwh,當(dāng)變頻器在頻率為41HZ運行時,電機運行過程中每小時平均消耗電量為92kwh,電機耗電量每小時節(jié)約11kwh,起到了節(jié)約效果。
“通過采用變頻器降頻運行節(jié)能后,不但節(jié)約了不少電費,而且實現(xiàn)了皮帶運輸機軟啟動對電網(wǎng)和機械傳動設(shè)備無沖擊,大大延長設(shè)備使用壽命。除正常清潔維護外,沒有發(fā)生停產(chǎn)檢修故障,節(jié)約了維護成本又促進了安全生產(chǎn)”。隊長張化乾介紹。