煤倉瓦斯自動排放系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用
新橋選煤廠煤倉瓦斯治理采用的是煤倉頂部軸流風(fēng)機(jī)抽放的方式進(jìn)行,也即是采用5.5kw抽風(fēng)機(jī)由崗位人員根據(jù)瓦斯?jié)舛仁謩涌刂戚S流風(fēng)機(jī)對煤倉內(nèi)瓦斯進(jìn)行處理。手動控制瓦斯抽放需要崗位人員時刻關(guān)注瓦斯測量數(shù)據(jù),一旦不能及時把握瓦斯含量即可能出現(xiàn)軸流風(fēng)機(jī)常時間無功開機(jī),造成電能浪費(fèi),或忘開抽風(fēng)機(jī),造成瓦斯?jié)舛冗^高,進(jìn)而影響我廠正常生產(chǎn)的現(xiàn)象發(fā)生。且我廠采用四、零點(diǎn)兩班生產(chǎn),八點(diǎn)班維修的生產(chǎn)安排模式,在白天檢修時間無法兼顧軸流風(fēng)機(jī)。為解決瓦斯抽放問題,經(jīng)本廠研究決定自行設(shè)計制作煤倉瓦斯自動抽放系統(tǒng),本系統(tǒng)包含:甲烷監(jiān)測儀、PLC中央處理器、聲光報警器、軸流風(fēng)機(jī)以及文本顯示器共五個部分。系統(tǒng)核心部件采用先進(jìn)本安元件YT-95H-CH4-A固定式甲烷監(jiān)測儀、TD400C文本顯示器、S7-200 222CN可編程控制器,性能靈敏可靠,將軸流風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、報警信號、瓦斯監(jiān)測信號等納入生產(chǎn)集中控制系統(tǒng)中,即方便調(diào)度人員觀察煤倉瓦斯情況,又便于控制軸流風(fēng)機(jī)運(yùn)行,防止瓦斯過高的事件發(fā)生。系統(tǒng)可實現(xiàn)手自動切換,自動時,當(dāng)現(xiàn)場瓦斯?jié)舛瘸^安全設(shè)定值(0.2%),風(fēng)機(jī)自動投入運(yùn)行,并低于設(shè)定值,風(fēng)機(jī)退出運(yùn)行,縮短了軸流風(fēng)機(jī)無功運(yùn)行時間,節(jié)約電能,提升我廠經(jīng)濟(jì)效益。
推廣應(yīng)用情況:
推廣應(yīng)用:瓦斯自動排放系統(tǒng)已在新橋選煤廠末原倉、塊煤倉中應(yīng)用。
效益分析: 煤倉瓦斯自動排放系統(tǒng)的研究和應(yīng)用使倉內(nèi)瓦斯能夠及時得到處理確保安全生產(chǎn)的延續(xù)性,避免了軸流風(fēng)機(jī)長期無功連續(xù)運(yùn)行造成無謂電力消耗和設(shè)備損耗,減輕了崗位勞動強(qiáng)度,提升了瓦斯本安管理水平,符合現(xiàn)今減人提效以及降低生產(chǎn)成本的大形勢,具有較好的推廣應(yīng)用前景。
節(jié)電量具體計算過程為:由原來的5.5KW×4小時=22KWh/天到改造后的5.5KW×2小時=11KWh/天,每年可節(jié)約(22KWh/天-11KWh/天)×365天=4015KWh,每年便可以節(jié)省電量4015度,折合成標(biāo)準(zhǔn)煤約為0.49噸。
完成單位:新橋選煤廠 成果類別:小革新 獲獎等級:二等獎