極窄巷道多根單體搬運(yùn)裝置的研制與應(yīng)用
一、項目背景
某煤礦30515工作面回風(fēng)順槽受礦壓影響,超前支護(hù)方式作出優(yōu)化改變,由原來超前支護(hù)80m改為150m,超前支護(hù)采用單體支護(hù),方式為一梁五柱。工作面推進(jìn)速度為每日3至5刀,超前單體需拆除3-4排,單體數(shù)量15-20根,頂梁3-4根,鐵鞋15-20個,全部為人工搬運(yùn)150m,作業(yè)強(qiáng)度大。
基于解決人工搬運(yùn)單體作業(yè)量大,勞動強(qiáng)度高的考慮,技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,研制開發(fā)了極窄巷道多根單體搬運(yùn)裝置,有效解決了生產(chǎn)實(shí)際問題,取得較好效果。
二、研究內(nèi)容
1.技術(shù)方案
利用“三現(xiàn)”手法在井下現(xiàn)場勘查,通過調(diào)研、查閱資料后開展研究設(shè)計,經(jīng)過三角函數(shù)計算確定平臺高度與履帶間距、支撐腿角度,液壓系統(tǒng)通過計算確定管路直徑、距離、泵站大小及移動軌跡,最終設(shè)備加工成型后,地面進(jìn)行反復(fù)測試驗(yàn)證,最終得以運(yùn)用。
2.裝置組成
該裝置長3米、寬0.7米,可承載20噸的重量,由液壓馬達(dá)驅(qū)動,行進(jìn)裝置和動力裝置由報廢鉆機(jī)改造而成。
3.基本方案
(1)為適應(yīng)狹窄巷道行駛,對報廢鉆機(jī)的底盤也進(jìn)行改造,一方面通過切割為它“減肥”,另一方面經(jīng)過精確測算并焊接承重結(jié)構(gòu)為它“增肌”,確保該行走裝置平臺達(dá)到平衡。
(2)為方便操作,還在運(yùn)載車的后部設(shè)計操作平臺,員工可站在平臺上通過兩根操作桿控制車輛前進(jìn)、后退和轉(zhuǎn)向,兩桿配合可實(shí)現(xiàn)原地360度轉(zhuǎn)向,完全可在1.2米寬的人行通道自如行駛轉(zhuǎn)向。
三、應(yīng)用效果
該裝置在某煤礦綜采工作面回風(fēng)順槽使用良好,保證了超前距的支護(hù),有效降低勞動強(qiáng)度,大幅提升作業(yè)效率。同時,經(jīng)過7個多月的應(yīng)用,共計減少人工4720個,節(jié)約成本170萬元。