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萬年礦洗煤廠壓濾系統(tǒng)技術(shù)改造研究

作者:煤礦安全網(wǎng) 2009-04-25 23:49 來源:互聯(lián)網(wǎng)

萬年礦洗煤廠壓濾系統(tǒng)技術(shù)改造研究 王曉龍1 喬峰2 王輝鋒2 張卿1 (1峰鋒集團萬年礦洗煤廠,2北京中水長固液分離技術(shù)有限公司) 摘要:以萬年礦洗煤廠進(jìn)行技術(shù)改造的原因及改造效果為例,詳細(xì)介紹了 KM300/1600快速高效隔膜壓濾機的工作原理及對洗煤工藝產(chǎn)生的作用。 關(guān)鍵詞: 煤泥水,過濾系統(tǒng),改造,壓濾機 1 概述 萬年礦洗煤廠經(jīng)過技術(shù)改造,于2004年5月達(dá)到+13mm原煤年入洗能力90萬噸,洗煤方法采用跳汰。由于礦井機械化水平的提高和井下生產(chǎn)條件的變化(煤層變薄),大于13mm的塊煤含量逐年降低,要滿足入洗90萬噸的生產(chǎn)量,就必須增加-13mm的末煤進(jìn)入入洗系統(tǒng),因此煤泥量不斷增多。洗煤廠原有的兩臺YSM500板框壓濾機為80年代初期產(chǎn)品,該設(shè)備生產(chǎn)能力低、事故率高,已不能滿足生產(chǎn)需要,成為制約生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。2006年8月我廠通過反復(fù)論證,引進(jìn)了一臺KM300/1600 快速高效隔膜壓濾機替換一臺YSM500板框壓濾機,并進(jìn)行了一系列的配套改造,使我廠的生產(chǎn)逐步進(jìn)入了良性循環(huán)。 2 原煤泥處理系統(tǒng)存在的問題 2.1 壓濾機設(shè)備效率低,處理量小 原有的兩臺YSM500板框壓濾機共有濾板137塊,循環(huán)時間為100分鐘,每班(8小時)生產(chǎn)5個循環(huán),每天生產(chǎn)煤泥100噸,年處理能力不足4萬噸,遠(yuǎn)不能滿足年入洗90萬噸原煤所需要的8萬噸煤泥的生產(chǎn)能力。 2.2 配套設(shè)備不完善,不能滿足生產(chǎn)需要 原入料泵為2PNJB煤泥泵,流量為40m3/h,配用電機功率為11KW。遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了壓濾機對流量要求,并且兩臺壓濾機共用一根入料管路,因此兩臺壓濾機必須輪換工作,這樣更限制了煤泥生產(chǎn)量。 2.3 維修量大、運行成本高 YSM500板框壓濾機為80年代初期產(chǎn)品,由于設(shè)備老化,經(jīng)常出現(xiàn)卡鏈、斷鏈、漏油等事故,維修量大,設(shè)備運行成本高。 2.4 洗水不能閉路循環(huán) 原YSM500板框壓濾機壓濾出來的水都流到了事故放水池中,不集中補水時,池滿造成大量循環(huán)水白白流失。 3 主要改造設(shè)備性能簡介 KM300/1600型快速隔膜壓濾機采用多端口入料,隔膜壓榨,多缸壓緊,快速分組拉開,自動卸料, PLC自動控制等技術(shù),具有處理能力大,工作循環(huán)快,自動化程度高等特點。其工作循環(huán)分為:合攏壓緊,入料過濾、壓榨脫水、分組卸料四個階段進(jìn)行。 3.1 合攏壓緊階段:壓濾機通過液壓驅(qū)動機構(gòu)將濾板合攏并壓緊,在濾板間形成密閉的過濾腔體,以便于濾漿在腔體內(nèi)加壓過濾; 3.2 入料過濾階段:由入料泵將料漿壓入各個濾室進(jìn)行過濾,料漿中的液體借助入料壓力的作用,通過過濾介質(zhì)匯集到排液孔,排液孔的濾液經(jīng)明流孔和暗流孔同時排出,料漿的固體顆粒則被過濾介質(zhì)截留在過濾腔室內(nèi)形成濾餅,當(dāng)物料充滿過濾腔室時,過濾階段結(jié)束; 3.3 壓榨脫水階段:通過壓縮空氣進(jìn)入隔膜濾板中,使隔膜產(chǎn)生彈性變形擠壓濾餅,進(jìn)行二次壓榨脫水,使濾餅的含水率進(jìn)一步降低; 3.4 分組拉開卸料階段:通過拉開機構(gòu)使濾餅分三次快速拉開卸料,對于難過濾的物料,啟動卸料機構(gòu),卸料機構(gòu)通過兩個支座與主機的固定壓板和后支架連接,由兩端卸料油缸的伸出和回縮,實現(xiàn)卸料大梁的上下運動,固定在濾板上的擺動桿與濾布相連,當(dāng)卸料大梁上下運動時,擺動桿帶動濾布進(jìn)行上下震動,利用濾餅自重使粘連濾布的濾餅脫落,實現(xiàn)自動卸料。 4 煤泥水壓濾系統(tǒng)技術(shù)改造 針對煤泥處理系統(tǒng)存在的問題,我們將影響煤泥回收的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了改造。 4.1 采用一臺KM300/1600型快速隔膜壓濾機替換一臺YSM500板框壓濾機 增大了煤泥水的處理能力,加大了煤泥的回收量。首先縮短了循環(huán)時間,改造后循環(huán)時間平均為30分鐘,比原來的循環(huán)時間縮短了70分鐘,處理量為原來的3倍;其次減少了人員,原來的壓濾車間每班5人,現(xiàn)在僅需 3人就可以完成生產(chǎn)任務(wù);再次降低了勞動強度。 4.2 更換了入料泵 將中間攪拌桶甩掉,更換為流量為160m3/h,揚程為70m的渣漿泵,電機功率由原來的11KW增大到現(xiàn)在的90KW,為了減少水泵啟動時對電網(wǎng)的沖擊,電機啟動采用變頻軟啟動,保護(hù)了設(shè)備過負(fù)荷等事故的發(fā)生,并且節(jié)約了電能。 4.3 水路閉路循環(huán)的改造 經(jīng)過改造后,將壓濾機的濾液水回收到循環(huán)池,做到閉路循環(huán),減少了煤泥水的流失。 4.4 反吹煤泥做到了回收 KM300/1600型壓濾機設(shè)計反吹裝置,考慮到煤泥水的流失和閉路水循環(huán)的要求,我們將反吹管接入濃縮池中,使反吹出的煤泥量重新進(jìn)入壓濾系統(tǒng),得到了充分的回收,同時也保證了壓濾機工作循環(huán)的可靠性,降低了設(shè)備的事故率,保證了生產(chǎn)能力的發(fā)揮,也減少了生產(chǎn)成本。 4.5 煤泥水沉降藥劑的試用 為了加速煤泥水的沉降,尋求適合我廠的藥劑并發(fā)揮最大的藥效,我們反復(fù)對煤泥水進(jìn)行藥劑試。根據(jù)我廠煤泥水的特點,我廠采用聚合氯化鋁沉降劑和聚丙烯酰胺絮凝劑配合使用。以改善煤泥水的可處理性。實踐證明,采用藥劑后效果顯著,入料時間由原來的30分鐘降為現(xiàn)在的15分鐘。 5 結(jié)論 5.1 經(jīng)過對煤泥水壓榨系統(tǒng)的技術(shù)改造,增大了煤泥水的處理量,使后來的入洗原煤由每年60萬噸提高到90萬噸,使洗煤廠入洗能力達(dá)到了設(shè)計能力。 5.2 通過對壓濾機的更換及附屬配套設(shè)備的更改,使洗煤廠煤泥水得到了閉路循環(huán),保護(hù)了環(huán)境,減少煤泥流失。 5.3 經(jīng)過試驗表明,將聚合氯化鋁與聚丙烯酰胺絮凝劑配合使用,能達(dá)到較為理想的處理效果。 作者簡介:王曉龍,男,畢業(yè)于黑龍江礦業(yè)學(xué)院,選礦工程專業(yè),工學(xué)學(xué)士,現(xiàn)任峰峰礦業(yè)集團萬年礦選煤廠廠長,電話:13031991555。通信地址:河北邯鄲峰峰集團萬年礦洗煤廠,郵編:056302

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