峰峰集團(tuán)馬選廠多舉措應(yīng)對保質(zhì)量達(dá)標(biāo)
峰峰集團(tuán)馬選廠多舉措應(yīng)對保質(zhì)量達(dá)標(biāo)
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)六月份以來,馬選廠嚴(yán)抓生產(chǎn)過程管控,細(xì)化精煤各項指標(biāo)考核,精煤回收率累計完成58%,銷售精煤質(zhì)量綜合合格率達(dá)到96%。
該廠針對近期入洗原煤煤種多煤質(zhì)雜、原煤粉煤含量大,造成生產(chǎn)過程中高灰細(xì)泥積聚,洗煤循環(huán)水濃度增加的現(xiàn)象,積極采取應(yīng)急措施改善循環(huán)水質(zhì),首先把在552#尾礦處添加明礬改在高壓泵水箱添加,這樣有利于加快藥劑循環(huán);恢復(fù)東部生產(chǎn)系統(tǒng)臨時加藥點,保證絮凝劑添加量充足;自制絮凝劑攪拌桶,在551#尾礦箱處增設(shè)絮凝劑加藥點,改善一段濃縮機沉淀效果,增加高頻篩上出料量,降低二段濃縮機入料濃度。洗煤車間自制南北盤分料指示器,根據(jù)洗煤水質(zhì)情況,有計劃地調(diào)整絮凝劑添加量,保證生產(chǎn)循環(huán)水質(zhì),穩(wěn)定各項生產(chǎn)指標(biāo)。根據(jù)西部生產(chǎn)系統(tǒng)中煤損失偏高問題,通過縮小潤濕管直徑、提高旋流器入料壓力、合理調(diào)整物料分流量,控制系統(tǒng)煤泥含量等措施,將中煤損失控制在4%以下。在磁選機溢流堰兩側(cè)加裝擋板,減少分選回收盲區(qū),有效解決了磁選機滾筒兩側(cè)磁場弱回收率低的問題,精煤單機灰分合格率完成81.4%,較考核提高16.4個百分點。
該廠利用技術(shù)比武的有利契機,加強洗煤密控工、浮選工理論學(xué)習(xí)與技術(shù)交流,規(guī)范各項指標(biāo)參數(shù)記錄,進(jìn)一步改進(jìn)操作方法,確保精煤產(chǎn)品質(zhì)量,中煤帶煤損失合格率完成93%,較計劃提高3%;壓濾尾煤灰分78.3%,超出目標(biāo)8.3%。