蒲洲發(fā)電(熱電)公司設備維護部“防塵治塵”從“根”治
蒲洲發(fā)(熱)電公司設備維護部自2014年成立以來,就一直以標準化治理為基礎,致力于“防塵治塵”工作,并取得顯著成效。
火電廠生產(chǎn)性粉塵的73%以上是粒徑小于5 μm的呼吸性粉塵,職工長期吸入會引發(fā)塵肺病,是一種不可逆轉的破壞性病理組織學改變,并無根治方法,曾經(jīng)在鍋爐、輸煤皮帶上工作過的老師傅們就有許多深受其害,也只能忍受病痛的折磨卻無能為力。因此,在加強宣傳,讓職工增強自我防護意識的前提下,作業(yè)現(xiàn)場和環(huán)境的改變才是“防塵治塵”根本途徑。
磨煤機區(qū)域“換新顏”
記的維護部剛成立那會,#1、#2爐制粉系統(tǒng)跑灰、漏灰非常嚴重,磨煤機區(qū)域尤為嚴重,每天早上,都得花費大量的人力和時間去清掃設備上的厚厚積灰,可往往前腳剛清掃完E磨,最先清掃的A磨上又落下一層浮灰,真是“煤粉滿天飛,設備披黑衣,落腳留印記,入內(nèi)掩口鼻”,作業(yè)環(huán)境和設備運行工況異常惡劣。為改變這一現(xiàn)狀,鍋爐專業(yè)決心下大力氣進行整治。
一、等級檢修時,提前對制粉系統(tǒng)和管道進行“跑、冒、漏”灰的統(tǒng)計,提前制定解決方案,在檢修過程中有的放矢,抓好關鍵點,確保等級檢修的實效性。二、小革新大作用。鍋爐專業(yè)在對設備構造、性能、常見問題研究的基礎上,進行磨煤機傳動盤密封件迷宮槽(迷宮槽寬度從12mm增加到15mm,解決炭精環(huán)卡澀產(chǎn)生漏灰問題)、石子煤集渣箱等9項改造,使磨煤機區(qū)域制粉系統(tǒng)和管道粉塵跑、冒量大大降低。三、實現(xiàn)24小時無間斷消缺。他們建立檢修臺賬,將每次檢修部位、備件型號、檢修情況都記錄在案,有據(jù)可查,當同部位產(chǎn)生漏粉情況后,可以準確判斷,提供依據(jù),無論白天黑夜,都能快速消缺,減少環(huán)境污染。
在長達三年的治理下,如今,磨煤機區(qū)域已今非昔比,即使設備運行一天,也比不上以前一分鐘的漏灰量,總算舊貌換新顏。
I期煤場噴淋改造“壓”煤塵
I期煤場噴淋設施因長年使用,管道腐蝕嚴重,到處泄露,多個噴槍損壞,已經(jīng)不能滿足煤場降塵需求,稍有點風,便昏天黑地,不僅嚴重影響檢修人員的身體健康和斗輪機正常運行,而且污染周圍環(huán)境。
去年8月份,鍋爐三班冒著酷暑,在煤場連續(xù)作業(yè)半個月,對煤場的噴淋設施進行了徹底改造,更換管道近2500米,十個噴槍,而且在#3皮帶兩側共新加裝8個噴槍。即便是在那樣惡劣的環(huán)境下,也沒有人退縮,只為早一天還煤場周圍一個藍天。在改造后的噴淋設施投入使用后,煤塵再也不能肆意飛揚。
全程跟蹤超低排改造,早日實現(xiàn)機組環(huán)保達標
2014年,山西省出臺政策,規(guī)定粉塵濃度限值為5mg/Nm3,而我公司卻遠遠超標,超低排放改造勢在必行。自施工人員進駐我公司的第一天,設備維護部就派技術骨干進行全程跟蹤,對安全、質量進行監(jiān)督,對技術進行交接學習,特別是碰上關鍵節(jié)點和進程,加班便是家常便飯,去年整整一個冬天,只要施工方不撤離現(xiàn)場,他們就繼續(xù)堅守在現(xiàn)場。在調試階段,更是寸步不離調試人員,不懂就請教,多次邀請廠家技術人員講課,爭取早日掌握超低排放設備維護技能,實現(xiàn)機組安全、環(huán)保、經(jīng)濟運行。
其實,“防塵治塵”在設備維護部已是常態(tài)化,每日巡檢,定期清掃設備是每位員工每一天的“必修課”,在標準化進程中,生產(chǎn)性粉塵的產(chǎn)生源頭正在得到逐步“根治”。(陳國華)