峰峰集團馬選廠運銷科實踐創(chuàng)新提效降耗
峰峰集團馬選廠運銷科實踐創(chuàng)新提效降耗
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)今年以來,馬選廠運銷科以精細管理為抓手,依據(jù)現(xiàn)場實際情況,積極開展實踐創(chuàng)新活動, 全面提效率降成本。
該科全力推行“管理創(chuàng)新、業(yè)績創(chuàng)優(yōu)、技改創(chuàng)效”活動,行車室圍繞原煤調(diào)運工作展開勞動競賽,每天按接發(fā)4勾原煤車考核,今年前2個月調(diào)運原煤50.9萬噸,超調(diào)0.5萬噸;卸車組職工為提高原煤卸車速度,自制原煤卸車拐把式開門器,焊制多把長把煤鏟配備到各班組,原來存在的開關(guān)車門慢、濕煤粘車體等問題迎刃而解,卸40輛原煤車提速20分鐘,3月1日卸車丙班卸原煤重車135輛,刷新今年單班卸車記錄.
該科針對原煤卸車過程中車廂內(nèi)留煤多,造成資源浪費的情況,完善卸車崗位考核制度,調(diào)整崗位人員配置,安排專人清除原煤車體上附著物,使用大錘敲擊震動車廂,對勾頭、行走部件上積煤進行清理,空車編組時要求班長在天橋上觀察每輛車內(nèi)存煤情況,發(fā)現(xiàn)車內(nèi)有煤卸車工到現(xiàn)場開門回收,每月可“摳出”原煤20噸價值1萬元。
該科捆綁精煤空車門使用鐵絲長度為3.5米,原來使用鋸片式切割機成捆切割,由于鐵絲外圈比內(nèi)圈大造成20%損耗,而且每年鋸片購置費7200元。通過與廠家聯(lián)合開發(fā)“鍍鋅鐵絲剪斷機”,每次操作可節(jié)省操作人員2名,年節(jié)省各種費用2.8萬元。