億隆煤業(yè)公司新技術(shù)賦能礦井安全生產(chǎn)
截至目前,霍州煤電億隆煤業(yè)公司在1-102綜采工作面正巷成功研發(fā)應(yīng)用了水力壓裂切頂卸壓技術(shù),并對(duì)1-1032巷的支護(hù)方式進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。
自億隆煤業(yè)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)礦井后,在迎采迎掘方面便遇到了“攔路虎”:1-101綜采工作面采空區(qū)對(duì)鄰近1-1021掘進(jìn)工作面的動(dòng)壓影響較大,造成1-1021掘進(jìn)工作面礦壓顯現(xiàn)明顯,巷道回縮變形嚴(yán)重,最大幫部回縮量達(dá)1.7米,頂?shù)装寤乜s量達(dá)1.5米,不僅多次投入了人力、物力進(jìn)行維護(hù),而且給礦井頂板安全管理、生產(chǎn)組織、成本管控帶來(lái)了較大壓力,無(wú)法為礦井接替工作面的設(shè)計(jì)提供有效參考依據(jù)。
為有效解決迎采迎掘期間掘進(jìn)工作面礦壓顯現(xiàn)明顯這一難題,高質(zhì)量推進(jìn)安全高效生產(chǎn),億隆煤業(yè)與霍州煤電技術(shù)研究院強(qiáng)化交流溝通、積極向兄弟礦井單位學(xué)習(xí)取經(jīng),在1-102綜采工作面成功研發(fā)應(yīng)用了水力壓裂切頂卸壓技術(shù),并對(duì)1—1032巷的支護(hù)方式進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。在二者的結(jié)合下,迎采迎掘的1-1032巷沒有發(fā)現(xiàn)明顯的巷道變形,由同條件的變形量1.7米縮至0.2米,同時(shí)減少了維護(hù)人員和材料的投入,節(jié)約了成本200萬(wàn)元;單進(jìn)水平也由每月150米增至185米,掘進(jìn)單進(jìn)水平提高了23%。
在成功研發(fā)應(yīng)用水力壓裂切頂卸壓技術(shù)的同時(shí),億隆煤業(yè)對(duì)原注水壓裂操作閥進(jìn)行創(chuàng)新改革。采用綜采支架的操作閥組代替原操作閥,由支架的操作閥組控制封孔和注水兩個(gè)操作環(huán)節(jié),不僅消除了原操作閥焊接處容易開焊?jìng)说娘L(fēng)險(xiǎn),而且方便職工操作。對(duì)推高壓推桿的操作進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),由原先的四人手握推桿,改進(jìn)為風(fēng)動(dòng)推桿器,人員操作風(fēng)動(dòng)推桿器將高壓推桿向上推進(jìn),作業(yè)時(shí)間由4個(gè)小時(shí)縮短至1個(gè)小時(shí),極大提升了工作效率,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度。
“億隆煤業(yè)綜采工作面水力壓裂切頂卸壓技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,打響了公司實(shí)現(xiàn)靠科技興企業(yè)、以科技保安全、向科技要效益的第一槍。下一步,我們將深化研究水力切頂卸壓技術(shù),將這一技術(shù)拓廣應(yīng)用到采區(qū)大巷保護(hù)、采掘工作面過(guò)構(gòu)造硬巖預(yù)裂等方面,有效解決礦井安全生產(chǎn)過(guò)程中存在的實(shí)際問(wèn)題,助力礦井安全高效綠色發(fā)展?!眱|隆煤業(yè)總工程師楊亞杰表示。