空壓機冷卻器除垢系統(tǒng)裝置
一、項目背景
空壓機冷卻系統(tǒng)常常因冷卻水水質(zhì)不達標(biāo),冷卻水水流量不足導(dǎo)致水溫高于40℃,各種水垢成分大量從水中析出,附著在冷卻器壁上,嚴(yán)重影響冷卻器的散熱效果,定時必須對空壓機的冷卻系統(tǒng)進行除垢。
為解決此問題,技術(shù)人員通過研究采用循環(huán)酸洗法除垢,將一定量的除垢劑放入除垢池中,加入適量的清水配置好酸洗溶液,通過除垢系統(tǒng)裝置組成循環(huán)回路,對空壓機冷卻系統(tǒng)的水垢進行清洗。
二、研究內(nèi)容
1.結(jié)構(gòu)組成
該裝置充分利用現(xiàn)有設(shè)備,增加酸洗池及輔助管路組成空壓機冷卻器除垢裝置。
2.工藝流程
當(dāng)空壓機的控制界面出現(xiàn)“排氣溫度過高”預(yù)警時,停止壓風(fēng)機,關(guān)閉涼水池的閥門,打開除垢池的閥門,原回流涼水池的閥門關(guān)閉,打開回流除垢池的閥門,對冷卻器進行除垢,當(dāng)回水管的水不渾濁后,恢復(fù)原狀態(tài),對空壓機進行冷卻。工藝流程圖如下圖所示。
3.裝置特點
該裝置在原水冷卻系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加了除垢系統(tǒng),兩系統(tǒng)有機結(jié)合,構(gòu)思精巧獨特,大大節(jié)約加工成本。經(jīng)濟實用,使用方便,效率高,除垢效果好。適用條件為水冷卻的空壓機,冷卻水的PH值大于9。
三、應(yīng)用效果
在沒有使用該裝置前,每半年需要更換新的前、后冷卻器,空壓機油運行2000小時更換1次。人工清理1臺冷卻器的水垢需要2人3班次。每年因冷卻器效果差,導(dǎo)致排氣溫度過高而停機,影響正常供風(fēng)達50小時。
使用該裝置后,空壓機每年不再更換新的前、后冷卻器,空壓機油運行2500小時更換1次,避免了因空壓機排氣溫度過高而停機,延長了空壓機的使用壽命,直接節(jié)約經(jīng)濟成本每年達5.6萬元。
空壓機是煤礦企業(yè)的必備設(shè)備,它的使用效果直接制約煤礦的安全生產(chǎn),該裝置加工簡單,使用方便,除垢效率高,具有很強的實用和推廣價值。