九龍礦:“精改細(xì)造”讓煤炭“顆粒歸倉”
今年以來,九龍礦緊緊圍繞集團(tuán)公司“1+3”大精煤戰(zhàn)略布局,大力實(shí)施“雙千萬”創(chuàng)新工程,在精煤炭選細(xì)選上下功夫,在管理創(chuàng)新上做文章,努力實(shí)現(xiàn)效益最大化。
該礦營選區(qū)針對在實(shí)際工作中,發(fā)現(xiàn)粘煤及水煤出現(xiàn)頻次較多,并且以現(xiàn)有振動篩及人工分選系統(tǒng),無法將粘煤和碎煤顆粒進(jìn)行有效回收,造成了部分資源浪費(fèi)。為破解此難題,該區(qū)技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)集思廣益,深入現(xiàn)場調(diào)研,將現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)改造為可對粘煤和煤砟碰撞產(chǎn)生的碎煤顆粒進(jìn)行回收的系統(tǒng),不僅可回收大量煤炭資源,增加企業(yè)效益的同時(shí),可減輕供罐壓力及職工勞動強(qiáng)度。
“一翻一合”,煤炭“顆粒歸倉”。在手選機(jī)頭加裝翻板,并在翻板下方把原來的圓形篦子改造為圓鋼制作的豎條狀篦子。在有粘煤時(shí),將手選機(jī)頭翻板打開,粘煤通過2#破碎機(jī)進(jìn)入201入洗皮帶,對其進(jìn)行有效回收;在日常選煤作業(yè)時(shí),將機(jī)頭翻板閉合,煤砟碰撞時(shí)產(chǎn)生的碎煤顆粒通過手選機(jī)頭翻板下方的篦子進(jìn)入破碎機(jī),再進(jìn)入201入洗皮帶,對原煤資源最大限度進(jìn)行回收,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
“一南一北”,降低勞動強(qiáng)度。系統(tǒng)改造后可達(dá)到“砟多選煤,煤多選砟”的效果。在煤塊量較大時(shí),手選人員利用三樓南側(cè)兩組揀砟口,將砟塊分揀至備用砟倉,煤塊通過手選機(jī)頭進(jìn)入2#破碎機(jī),再進(jìn)入201入洗皮帶;在砟塊量較大時(shí),手選人員利用三樓北側(cè)兩組揀煤口,煤塊過手選機(jī)頭進(jìn)入1#破碎機(jī)至201入洗皮帶,砟塊進(jìn)主砟倉,有效降低了職工的勞動強(qiáng)度。
“一主一備”,減輕供罐壓力。該區(qū)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)將原存放煤塊的廢棄煤倉改造為備用砟倉,在其內(nèi)部加10mm厚的錳鋼板鋪底,并在其下口加裝溜砟筒,溜砟筒下口安裝氣動開合擋砟閘門,進(jìn)行砟塊裝罐作業(yè);在主砟倉滿且運(yùn)輸區(qū)供罐不足的情況下,可臨時(shí)啟用備用砟倉,三樓手選工可將砟塊分揀至備用砟倉,從而減少供罐壓力。
該系統(tǒng)改造完成后將產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)該礦井下清挖水倉計(jì)劃,共計(jì)6710m³,約7440噸水煤及粘煤,系統(tǒng)改造后基本可回收其80%以上,全年約5952噸。另煤、砟碰撞時(shí)產(chǎn)生的碎煤顆粒根據(jù)現(xiàn)場測算,每分鐘約有10—15斤,按目前日均運(yùn)行11小時(shí)計(jì)算,每日回收碎煤約4.29噸,全年1566噸,兩項(xiàng)合計(jì)每年可回收原煤7518噸,同時(shí),還可減少清理粘煤、水煤專項(xiàng)用工2190個(gè),實(shí)現(xiàn)減人提效。(通訊員 魏海雷 孫科 杜鵬龍)