錨定能耗“雙控” 推動節(jié)能降耗——司馬煤業(yè)公司推進能耗雙控工作紀實
今年以來,潞安化工集團司馬煤業(yè)公司積極落實能耗“雙控”要求,破解生產(chǎn)技術“瓶頸”,實施各項節(jié)能降耗舉措,千方百計將節(jié)能降耗責任落實到每一名員工和每一個崗位上,推動實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營和節(jié)能降耗“同頻共振”。
在節(jié)能降耗中“實現(xiàn)共贏”
實施能源消耗總量和強度雙控制是加強生態(tài)文明建設、加快推動綠色低碳發(fā)展、強化能源資源高效利用的重要舉措。該公司牢固樹立新發(fā)展理念,加強企業(yè)能效挖潛,將“算賬文化”與能耗管控相結合,持續(xù)推進節(jié)能降耗工作,實現(xiàn)生態(tài)和經(jīng)濟效益共贏。
該公司采用錯峰用電排水的方式,避開峰段時間排水,盡量使用平段和谷段排水,降低用電消耗和用電成本。目前,該公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中,大到重點工程、材料消耗,小到一個油桶、一度電全部被納入“算賬”范疇,公司上下總動員,形成了班班節(jié)約、人人“算賬”的精益管理模式。該公司對各公共區(qū)域低效照明進行淘汰,更換為性價比高的LED燈,累計節(jié)電約78000萬度 ;此外對各建筑物樓道格柵燈進行“三變一”調整,累計節(jié)電約20000度;在不影響職工用水的情況下,1#水源井提前2天在用低谷峰期進行儲存用水量,錯開高峰期用電高耗能;做好澡塘、食堂、公寓樓的用水定額,根據(jù)人員水消耗確定額定用水量,制定用水指標,執(zhí)行新的用水指標,最大限度的省水;此外提升對管網(wǎng)技術的改造,繼續(xù)加大礦井處理水、生活處理水、淺層地表水的復用渠道,有效緩解或替代生活飲用水的消耗,上年度同比節(jié)水約59000立方米。實現(xiàn)節(jié)約資金約28萬元。
在智能管理中“提速增效”
“低碳發(fā)展、資源節(jié)約高效利用是推進綠色發(fā)展的重要抓手,我們要從點滴抓起,在生產(chǎn)方面要加強過程管控,提質降本、穩(wěn)產(chǎn)降本運行,持續(xù)推進精細化管理。”該公司領導調度會上多次強調,發(fā)出“統(tǒng)一思想練內功、降本創(chuàng)效促發(fā)展”號召,動員公司上下抓管理。
該公司根據(jù)實際生產(chǎn)情況,采取優(yōu)化煤炭生產(chǎn)加工設備運行管理的方式,在保障生產(chǎn)系統(tǒng)安全的前提下,最大限度提升生產(chǎn)系統(tǒng)運行效率,減少設備低負荷運轉,杜絕設備空轉運行,優(yōu)化生產(chǎn)組織,降低生產(chǎn)系統(tǒng)運行時間;在掘進工作面放大錨桿排距、優(yōu)化幫部錨桿間距、減少錨桿布置;根據(jù)煤量變化調整膠帶輸送機CST驅動運行臺數(shù),皮帶輸送機經(jīng)濟運行,同時非高峰期時段副井提升實現(xiàn)集中上下井;地面集控室加強對設備運行情況的監(jiān)管,當工作面不出煤時,與調度室協(xié)調及時停機,減少膠帶輸送機空載運行時間;加強各采掘工作面出煤情況的監(jiān)管,從源頭控制大塊矸石、水煤和煤量,及時清理浮煤、石頭、雜物,減少設備異常停機;及時更換設備老舊部件,對設備存在的隱患要進行超前檢修,跟班隊干和皮帶司機做好現(xiàn)場管理,避免出現(xiàn)皮帶跑偏摩擦機架、撒煤堆積摩擦皮帶等現(xiàn)象使設備負荷加大;做好生產(chǎn)系統(tǒng)運行計劃性檢修工作,避免系統(tǒng)突發(fā)故障的出現(xiàn),從而降低設備啟停機的耗電。
在技術改造中“管理升級”
近年來,該公司不斷加快智能化建設步伐,推動信息化、自動化、智能化與大數(shù)據(jù)深度融合,不斷提升智能化制造水平,讓智能化成為降低能耗,提升產(chǎn)能的“倍增器”。目前,該公司所有膠帶輸送機均實現(xiàn)了地面遠程集中控制,三個采區(qū)的主皮帶機尾均進行無人值守管理。在此基礎上,該公司還將對9個機頭配電點電氣設備進行技術改造,實現(xiàn)所有高低壓開關的遠程控制,同時完善轉載點的視頻監(jiān)控,逐步實現(xiàn)膠帶輸送機機頭機尾全無人值守。
此外,該公司對選煤廠電動葫蘆吊裝梁進行改進,將吊裝梁延長1米,優(yōu)化吊裝梁受力,實現(xiàn)雙繩起吊,保證了51.6m高的起吊安全,使得吊裝作業(yè)安排更加靈活,同時節(jié)省了雇傭專業(yè)起重機的費用;調整采掘工作面時,及時回縮機尾,縮短膠帶輸送機的安裝長度;選煤廠更換77臺高效能電機,在節(jié)能方面的效果立竿見影,使電力最大程度的轉化為機械能減小電動機的功率損耗,提高電動機的效率;選煤廠在保持“洗水閉路循環(huán)”、煤泥水對外“零”排放的基礎上,增設10余個沉淀池、沉淀桶,回收皮帶走廊衛(wèi)生水,經(jīng)過二次沉淀后,將回收水重新投用于生產(chǎn)用水,達到“覆水可收”之效,既符合了環(huán)保要求,又降低了生產(chǎn)水投用成本。
李楠