一點(diǎn)小改動 三項大提升
作者:李小波
錦界煤礦機(jī)修廠承接井下各類水管托架的加工任務(wù),遇到綜采面搬家倒面,水管托架需求量激增,車間只能抽派人員加班延點(diǎn)完成加工任務(wù)。水管托架的加工最難、最耗時的是給托架進(jìn)行鉆孔的工序:首先要對每片板材進(jìn)行量距、劃線、定位,才可以進(jìn)行鉆孔作業(yè),而且因為鉆床夾具對抗鉆桿鉆透工件后所產(chǎn)生的提升力不可靠,導(dǎo)致只能單件單次作業(yè),存在工序繁瑣、人工劃線定位導(dǎo)致誤差大等缺點(diǎn),且耗時耗力還浪費(fèi)材料。
為切實提高車間精益化管理和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程應(yīng)用水平,針對這一情況,該廠廠長劉丁軍組織技術(shù)人員重點(diǎn)針對鉆床夾具進(jìn)行了升級改造:采用2根L500mm10#槽鋼,在槽鋼下側(cè)焊接2組14mm螺栓作為底座,在槽鋼上側(cè)按照水管托架孔距要求預(yù)先精準(zhǔn)設(shè)置2組缺口,同時在槽鋼上側(cè)的中心位置留孔,并焊接φ12螺母2組,擰上φ12螺桿,利用絲杠原理輕松緊固、壓實工件,單次可對6塊板材,進(jìn)行鉆孔作業(yè)。相較于傳統(tǒng)工藝,使用該新工藝后,鉆孔的效率提高6倍,同時精簡劃線工藝,提高了孔距精度,減少作量,縮短工時。而且鉆孔作業(yè)更簡單、更安全、更高效。
該廠檢修班班長劉曉庭說,以前大家都不愿意承接水管托架加工任務(wù),自鉆床夾具進(jìn)行升級改造以來,人均板材加工任務(wù)由10片/時,提高到60片/時,不僅效率提高了,人員勞動強(qiáng)度也降下來了,現(xiàn)在大家都搶著要加工。實現(xiàn)了安全、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量加工三項大提升!