“智慧芯”智贏未來 —寧煤公司洗選中心羊場灣洗煤廠原有控制系統(tǒng)升級改造側(cè)記
“集控,集控”一陣急促的對講機(jī)呼叫打破了平靜的生產(chǎn)秩序,“值班電工,值班電工,請到配電室辦理設(shè)備停電手續(xù),檢查設(shè)備中途停車原因”…網(wǎng)絡(luò)中斷,保護(hù)頻繁故障,影響正常生產(chǎn),這是羊場灣洗煤廠集控室每周都要遇到的生產(chǎn)組織難題。
“如何實(shí)現(xiàn)所有生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備遠(yuǎn)程集中控制?”
“怎樣解決頻繁啟停輔助設(shè)備遠(yuǎn)程集中控制?”
“又是如何通過智能化建設(shè)來減輕員工勞動強(qiáng)度,進(jìn)一步提高員工幸福指數(shù)呢?”
寧煤公司洗選中心羊場灣洗煤廠原有控制系統(tǒng)升級改造的議題依然被熱烈探討,在慷慨激昂又滿懷憧憬的對話中,一幅推動寧煤公司洗選中心轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的智能化選煤廠建設(shè)畫卷正徐徐展開……
系統(tǒng)優(yōu)化傳輸高效
“雷工,經(jīng)過升級改造原來就地操作的10臺閘板,現(xiàn)在可以遠(yuǎn)程集中控制啦!”2020年12月10日,羊場灣洗煤廠生產(chǎn)控制方式由PLC集中控制升級為DCS離散控制并進(jìn)行全面調(diào)試,最終順利帶煤生產(chǎn),該廠參與DCS技術(shù)改造的技術(shù)員司馬迎賓掩蓋不住內(nèi)心的喜悅。
“好處多著呢,DCS系統(tǒng)現(xiàn)場參數(shù)的監(jiān)視和調(diào)節(jié)控制更加安全可控,系統(tǒng)穩(wěn)定性較原控制系統(tǒng)大幅度提升,通訊故障率降低80%以上。”完成系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)對接的技術(shù)人員雷斌高興地回應(yīng)著。
“嗯,尤其是實(shí)現(xiàn)了部分大型要害設(shè)備在線監(jiān)測和實(shí)時告警,工藝環(huán)節(jié)參數(shù)也實(shí)現(xiàn)了自動控制,崗位人員減少了,消除了現(xiàn)場人員人身傷害風(fēng)險。”該廠負(fù)責(zé)人劉斌看著集控室記錄的監(jiān)測數(shù)值,露出了會心的微笑。
羊場灣洗煤廠是洗選中心的主力洗煤廠,其自動化控制系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施陳舊老化,亟待升級改造。洗選中心作為公司能源生產(chǎn)領(lǐng)域的重要單位,考慮到能源工業(yè)控制系統(tǒng)自主安全可控,避免出現(xiàn)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備“卡脖子”問題,進(jìn)一步保障國家能源供給安全,果斷決策提出采用國能智深控制技術(shù)有限公司的國產(chǎn)自主化控制系統(tǒng)產(chǎn)品,全面替代羊場灣洗煤廠的原有進(jìn)口控制系統(tǒng)設(shè)備。
智慧用芯效益加分
“一定要嚴(yán)密組織、精心施工,確??焖偾袚Q無縫連接!”系統(tǒng)升級改造專題會上,副主任沈?qū)幟懔藙?,認(rèn)真謀劃系統(tǒng)優(yōu)化的“最佳方案”,一方面要求提高接口數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量,一方面指出做好系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)。
為了不影響礦井正常生產(chǎn),洗選中心嚴(yán)格組織項(xiàng)目施工,并與國能智深控制技術(shù)有限公司密切配合,采用了新型的端子轉(zhuǎn)接技術(shù),實(shí)現(xiàn)了在日間快速切換至新系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,夜間快速切換回原有系統(tǒng)生產(chǎn)。在每天只有4-5小時的檢修時間內(nèi)通過嚴(yán)密組織、精心施工,僅用2個月的時間將洗煤廠原有的PLC控制系統(tǒng)全面升級為國產(chǎn)DCS控制系統(tǒng),同時完成了通訊及網(wǎng)絡(luò)實(shí)施升級改造和集控室搬遷等工作。
科學(xué)技術(shù)已成為推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要力量,創(chuàng)新驅(qū)動成為企業(yè)發(fā)展的第一動力,只要掌握了先進(jìn)科學(xué)技術(shù)并擁有強(qiáng)大的科技創(chuàng)新能力,就能夠贏得發(fā)展先機(jī),洗選中心的領(lǐng)導(dǎo)層深諳此理。
茍日新,日日新,又日新。
2020年11月20日起,經(jīng)過半年的連續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行,國產(chǎn)化DCS控制系統(tǒng)性能穩(wěn)定、各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)正常,不僅替代了原有老化的PLC設(shè)備,提升了監(jiān)控自動化水平,減輕了工人的勞動強(qiáng)度,還解決了近年來頻發(fā)的非 正常停機(jī)問題,安全生產(chǎn)得到了有力保障,實(shí)現(xiàn)直接經(jīng)濟(jì)效益812萬元。
行業(yè)領(lǐng)先智贏未來
“拿著‘手機(jī)’去巡檢,將會成為洗選中心發(fā)起的一種‘新時尚’”。在全區(qū)智能化現(xiàn)場推進(jìn)觀摩中,黨委書記、主任朱長勇信心滿懷的介紹道。
該項(xiàng)目克服了“不停產(chǎn)改造和控制系統(tǒng)增加雙向音頻聯(lián)動、通訊功能”的工程和研發(fā)兩大難題。由于煤炭行業(yè)的工業(yè)控制過程異于傳統(tǒng)火電行業(yè),羊場灣洗煤廠采用間歇性生產(chǎn)模式,整個升級改造過程中要在不停產(chǎn)的前提下進(jìn)行。整個項(xiàng)目工程中需完成全網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級改造、搬遷整體集控室,替代原有的PLC產(chǎn)品和機(jī)柜。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)經(jīng)過反復(fù)研究和現(xiàn)場勘察,研發(fā)制定了一可行性方案-“端子轉(zhuǎn)接方案”。即利用為洗煤廠研發(fā)定制的新型轉(zhuǎn)接裝置,在生產(chǎn)班次時使用原有的PLC產(chǎn)品保障洗煤廠的正常運(yùn)行,生產(chǎn)班次結(jié)束后切換到DCS裝置,再進(jìn)行替換調(diào)試安裝。經(jīng)過不斷地替換調(diào)試安裝,項(xiàng)目施工順利平穩(wěn)直到圓滿竣工,成為國內(nèi)首家應(yīng)用DCS系統(tǒng)的選煤廠。
寧煤公司洗選中心羊場灣洗煤廠DCS系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用,智能化建設(shè)效果顯著,該項(xiàng)目采用國家能源集團(tuán)下屬科技公司自主研發(fā)的DCS系統(tǒng),改變了選煤廠控制系統(tǒng)主要依賴進(jìn)口產(chǎn)品的局面,為選煤行業(yè)生產(chǎn)自動化裝備國產(chǎn)化起到了良好的示范作用,助力了國產(chǎn)高端自動化產(chǎn)品在選煤行業(yè)的拓展應(yīng)用,為選煤領(lǐng)域乃至工業(yè)自動化領(lǐng)域的控制系統(tǒng)改造實(shí)施,提出了新的思路,關(guān)鍵核心技術(shù)在洗選行業(yè)取得了重大突破。
寧煤公司洗選中心羊場灣洗煤廠探索實(shí)施“8+4”,16:00-04:00安全生產(chǎn)組織模式,“8”即中班8小時,“4”即夜班4小時,達(dá)到初級智能化洗煤廠標(biāo)準(zhǔn),減少崗位人員的作業(yè)風(fēng)險,變守崗為巡崗,做到有人巡視,無人守崗,真正將“科技保安、少人則安、無人則安”的理念滲透到洗煤廠的各個崗位,解放勞動力,進(jìn)一步提升員工安全感、獲得感和幸福感。
志不求易者成,事不避難者進(jìn)。
當(dāng)下,寧煤公司洗選中心依托信息化、自動化、數(shù)字化技術(shù)的智能化選煤廠建設(shè)方興未艾,以打造“智慧工廠”“品質(zhì)工廠”“自動工廠”“綠色工廠”為目標(biāo),不斷提升企業(yè)核心競爭力,搭乘大數(shù)據(jù)、智能化時代列車,向著智能化建設(shè)穩(wěn)步前進(jìn)。