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生產(chǎn)設(shè)備評價 電站鍋爐“四管暨”爆漏

作者:湖北安全生產(chǎn)信息網(wǎng) 2007-11-20 15:47 來源:煤礦安全生產(chǎn)網(wǎng)

一、設(shè)計不妥引起“四管”爆漏

(1)在一臺進口660MW鍋爐上,有一排高溫過熱器管排頻繁發(fā)生過熱爆破,分析認為是該排管子接在聯(lián)箱的變徑管處,蒸汽流速偏低,改進后問題得到解決。

(2)有一些200MW、300MW鍋爐過熱器、再熱器鋼管材質(zhì)檔次較低,耐熱能力不足,尤其是鋼102抗氧化能力很差,設(shè)計用到620℃,致使這些過熱器、再熱器頻繁爆漏,一臺爐一年多達3~4次。有些鍋爐只運行了3~4年,最多運行10~12年不得不大量換管。

(3)有兩臺200MW鍋爐,設(shè)計燃用含灰量40%的劣質(zhì)煤,省煤器設(shè)計煙速為11m/s。省煤器區(qū)分四個煙氣通道,煙速及煙氣含灰濃度偏差極大,最高煙速與平均煙速之比為1:3,致使鍋爐投產(chǎn)后運行不到1萬h,即發(fā)生第一次磨損爆管,之后又頻繁爆漏,被迫全部更換成膜式省煤器,煙速降至7.3m/s,至今已運行10年,尚末發(fā)生爆漏事件。

(4)國產(chǎn)300MW UP型直流鍋爐,采用一次上升多次混合管圈,小管徑#22X55,重量流速要求較高,熱敏感性較強。對安裝檢修工藝要求較高,管子內(nèi)有雜物,彎管圓度不良,焊縫內(nèi)有焊瘤凸出,都直接影響水冷壁的安全性。雖然多次進行改進設(shè)計,多次召開全國性的UP型直流爐專業(yè)會議,改進運行操作及起停方式,但水冷壁問題依然是制約這種鍋爐安全運行的主要因素。水冷壁漏泄頻繁,有一次鍋爐停爐打水壓即發(fā)現(xiàn)有8個點漏泄。國內(nèi)已有一些300MWUP型鍋爐進行改型改造。大量的UP型直流爐仍在運行中。據(jù)了解國內(nèi)已經(jīng)停止制造這種容量的UP型直流爐。我們認為這種鍋爐以帶基本負荷為宜,盡量少參與調(diào)峰;注意改進起停爐方式,減少熱應(yīng)力;力求燃燒穩(wěn)定均勻;也要注意提高檢修質(zhì)量,以確保水冷壁管技術(shù)狀態(tài)良好,盡量減少水冷壁爆漏事件發(fā)生。

建議在鍋爐訂貨前對同類型鍋爐進行調(diào)研,發(fā)現(xiàn)問題要向制造廠提出,要求其改進。在訂貨時應(yīng)對鍋爐主要部件設(shè)計要點,原材料特別是受熱面材料的安全可靠性進行審查,并要求制造廠提供擔保。

為了減輕尾部受熱面的磨損,最關(guān)鍵的因素是降低尾部煙速并改善飛灰濃度煙氣速度的不均勻分布。在設(shè)計訂購鍋爐時就應(yīng)把這一問題明確提出來。已經(jīng)投產(chǎn)的鍋爐要解決好這個問題,有些電廠采取了如下辦法:適當擴大尾部煙道截面積,把光管省煤器換成膜式、鰭片式、繞片式省煤器。膜式省煤器,平整、剛度好,便于保持節(jié)距,使用效果較好。在彎頭部位加裝防磨板,在省煤器入口加裝均流板,以改善煙速及飛灰濃度的不均勻分布。

二、制造、安裝、檢修質(zhì)量不良引起“四管”爆漏

1. 制造質(zhì)量不良

(1)有3個電廠曾出現(xiàn)由于受熱面內(nèi)存有異物引起爆漏:一臺國產(chǎn)300MW鍋爐過熱器管內(nèi)存有一段1m長的鋼管;一臺國產(chǎn)200MW鍋爐水冷壁管內(nèi)存有一段500mm長的鋼管;一臺進口600MW鍋爐過熱器管內(nèi)存有一條帶尾巴的鋼棒。這些事件說明鍋爐制造廠在受熱面出廠前沒有認真做通球試驗。有的在機組投產(chǎn)后不久引起管子過熱爆破;有的在機組投產(chǎn)后3~5年才暴露出來,。都造成管子爆破停爐。

(2)一些國產(chǎn)300MW鍋爐,“四管”焊口、管材在安裝后試水壓時即發(fā)現(xiàn)多處漏泄,說明這些管排在出廠前沒有進行水壓試驗。還有一些聯(lián)箱角焊縫在試水壓時有一臺爐竟有近20處漏泄。投產(chǎn)后還陸續(xù)發(fā)生因管材質(zhì)量及焊口質(zhì)量不良發(fā)生泄漏。

(3)兩個海濱電廠,300MW鍋爐過熱器管,采用TP304鋼管,投產(chǎn)后2~3年發(fā)生頻繁漏泄,漏泄點均在蛇形管彎管區(qū),橫向腐蝕溝槽,從管子內(nèi)壁向外發(fā)展。電廠用無損探傷的辦法,查出十多條已有腐蝕裂紋尚未穿孔的管子。電廠把所有這類彎頭換成TP347,T91彎頭,未再發(fā)生類似事故。事后對泄漏點進行了分析,分析認為系應(yīng)力腐蝕引起泄漏。鍋爐廠在TP304鋼管彎管后未采取措施消除彎管應(yīng)力;該電廠所在地區(qū)大氣

氯離子含量遠比其他海濱電廠高,具備應(yīng)力腐蝕的條件。需要提出的是在鍋爐臺同簽訂時電廠已發(fā)文繪制造廠,不要采用TP304鋼管,可以采用TP347鋼管,制造廠也接受了這一意見,但由于文件管理上的疏忽,沒有付諸實施。原電力部對TP304鋼管在電廠暴露出的問題也曾發(fā)過通報。也可能廠家沒有看到或未給予重視,問題又重復(fù)發(fā)生,應(yīng)當吸取教訓(xùn)。

2. 安裝檢修質(zhì)量不良

(1)在一臺UP型鍋爐安裝中,水冷壁屏間焊縫不按圖紙要求施焊,焊縫厚度不足,多處咬邊。投產(chǎn)后多條管子漏泄被迫停爐;大量屏間立縫開裂,被迫大面積返工復(fù)焊。

(2)有一個電廠委托外單位批量更換高溫過熱器管,對其焊工只檢查了證書,沒有做焊前焊樣檢查,對焊后無損探傷工作未作實質(zhì)性監(jiān)督,未對焊口進行抽檢,只檢查了探傷報告。施工完后打水壓有7個焊口漏泄,啟動后又因一個焊口漏泄停爐。

(3)還有一個電廠整組更換省煤器,因管子重皮停爐兩次。在批量更換過熱器鋼管時,外委施工管理不嚴,由于焊條頭、焊渣、鐵屑掉入管中,三次引起爆管停爐。

我們認為產(chǎn)生上述問題的原因,不是無章可循,而是執(zhí)行規(guī)章制度不嚴,監(jiān)管不力,流于形式。應(yīng)提高員工的質(zhì)量意識,管理部門及施工人員都應(yīng)有責(zé)任制度。

三、材料管理不規(guī)范引起“四管”爆漏

(1)由于錯用鋼管、材料管理不善、施工管理不嚴造成的爆漏事故。一臺300MW鍋爐檢修時把20g鋼管當作12Cr1MoV,用在過熱器上,共換管兩段,其中一段首先爆破,引起停爐,此時沒有聯(lián)想到把第2條管換掉,啟動后又引起爆管停爐。這件事暴露出這個廠從原材料管理、領(lǐng)用、用前光譜分析到大小修技術(shù)記錄,技術(shù)管理都存在問題,據(jù)了解事后上級主管部門在這個廠召開了由系統(tǒng)內(nèi)電廠參加的事故分析會,吸取教訓(xùn)。

(2)有一個電廠在300MW機組再熱器大修時更換了十多條管子,焊后檢查全部焊口不合格。據(jù)查所用焊條已入庫20余年,包裝簡陋,有些包裝袋已經(jīng)破裂,又靠近墻壁放置,長時間受潮,一些焊條上的藥皮已經(jīng)脫落,使用前又未認真烘干,是造成焊口不合格的直接原因。電廠把這批焊條全部報廢,對材料的管理進行了全面檢查、整改。

(3)有一臺300MW鍋爐在受熱面焊接中,大批量錯用焊條,被迫返工,延誤安裝工期3個月。

建議加強管材、焊材及焊工管理。鍋爐受熱面鋼管、焊接材料,要到質(zhì)量可靠、信譽好的廠家去采購。鋼管在出廠前直要求逐根進行渦流探傷。管材、焊材要分類入庫,妥善保管,完善保管領(lǐng)用制度;合金鋼管在使用前應(yīng)逐根進行光譜分析;焊條、焊絲要檢查合格并光譜確認。高壓管焊接要焊工持合格證上崗,并做開工前的焊樣檢查。爐內(nèi)焊口宜作100%無損探傷檢查。有些電廠對受熱面外委施工的焊口檢驗工作收歸本廠金屬室負責(zé),也是一個可行的辦法。

四、“拉裂”引起“四管”漏泄

所謂“拉裂”是指在鍋爐經(jīng)過多次起停后在管子—管子、管子—密封件、管子—剛性梁連接部件之間由于熱膨冷縮不同步,位移不同步,又無足夠的補償能力的情況下管子產(chǎn)生的裂紋漏泄。這些部位爐外有保溫層,爐內(nèi)往往又是管排密集,人員難以預(yù)先檢查發(fā)現(xiàn),也很難裝設(shè)監(jiān)測設(shè)備。“拉裂”引起的漏泄所占比例較大,應(yīng)采取措施,避免和減少“拉裂”漏泄。

1. 管子—管子之間的拉裂

例如夾持管、定位管、屏間屏內(nèi)焊接管等。前兩項在設(shè)計上應(yīng)考慮加裝“過渡板”,避免管子與管子直接接觸;管屏爐外部分,管子之間不必焊接,使管子有一定的補償能力?!斑^渡板”與管子間的連接焊縫,應(yīng)不等強,即焊接高度應(yīng)略低于管子壁厚。

2. 管子一密封件之間的拉裂

管子一密封件處的拉裂主要發(fā)生在過熱器、再熱器、水冷壁的穿墻管處。這個問題主要應(yīng)在設(shè)計階段和安裝期間解決。要把鍋爐的支吊裝置,鍋爐膨脹死點、膨脹方向、膨脹量考慮清楚,要有自我補償能力,但是在實際鍋爐上包括一些進口鍋爐或引進技術(shù)鍋爐對這一問題考慮得很不周到,使得電廠在機組投產(chǎn)后難以應(yīng)對。要檢查補償節(jié)是否適當,預(yù)留膨脹間隙及方向是否正確,穿墻后的爐外管段應(yīng)有彎曲弧度,使之具有足夠的自我補償能力。有些300MW鍋爐過熱器再熱器爐外管段進行了改造,由直管改成彎管。管子與密封件之間的焊接也應(yīng)采用不等強焊接方法。如果發(fā)現(xiàn)爐頂過熱器管塌落或嚴重變形,應(yīng)進行處理,恢復(fù)其支吊裝置,密封裝置。

有些鍋爐在管子穿過密封板處,再加一個補償套筒,可增加一定的補償能力,這個辦法可供參考。

3. 管子一剛性梁之間的拉裂

在現(xiàn)代大型鍋爐的爐膛及尾部都裝有剛性梁,剛性梁通過過渡部件與管子連接,剛性梁是鍋爐的重要部件,它確保鍋爐整體形狀及剛性,在鍋爐內(nèi)爆或外爆時,保護鍋爐不受損傷。要搞清楚鍋爐各個部位的剛性梁及鍋爐膨脹系統(tǒng)的設(shè)計構(gòu)想,管子與剛性梁之間的膨脹“死點”及膨脹方向。管子與剛性梁之間的連接件應(yīng)完好,不應(yīng)有開裂,嚴重變形及卡阻現(xiàn)象;剛性架內(nèi)側(cè)與管子之間的空隙要充填隔熱材料,以防剛性梁內(nèi)側(cè)受熱產(chǎn)生彎曲變形,產(chǎn)生附加應(yīng)力給管子,嚴重時會使管子裂紋。

上面從結(jié)構(gòu)方面介紹了一些預(yù)防管子拉裂的措施,下面再介紹兩項與以上三個拉裂類型有關(guān)的預(yù)防措施,供電廠參考。

現(xiàn)代大型鍋爐基本上都是懸吊結(jié)構(gòu),在運行時爐體有小量的“擺動”,肉眼可見。為了防止擺動量過大,造成管子撕裂,并控制位移量及位移方向,在鍋爐設(shè)計中考慮了控制鍋爐膨脹中心的鋼梁鋼柱、拉桿及限制位移量的拉緊彈簧,如果滑槽中的滑板間隙過大,拉緊彈簧不受力應(yīng)調(diào)整。有兩個電廠鍋爐尾部煙道擺動量較大,爐內(nèi)有喘流聲,據(jù)分析和煙氣流頻率與尾部煙道固有頻率一致或接近有關(guān),在尾部加裝分隔板,擺動與喘流聲有所下降。

鍋爐起停、升溫升壓、降溫降壓過程,屬于非穩(wěn)定狀態(tài),各部件的膨脹冷卻極不均勻,管子承受很大的熱應(yīng)力及機械應(yīng)力。為此各鍋爐廠家都嚴格規(guī)定升溫升壓、降溫降壓速率。我們發(fā)現(xiàn)有不少電廠并未認真執(zhí)行,特別是故障停爐后,為了有更多的檢修時間,往往提前快速通風(fēng)冷卻,有時為了趕時間并網(wǎng),也加快升溫升壓速度。這樣就大大增加了管子拉裂的可能性,類似這樣的起停操作次數(shù)多了,管子拉裂漏泄在所難免。我們建議應(yīng)嚴格按廠家要求,進行起停爐,升溫升壓,降溫降壓,正常運行中升、減負荷,也以平緩均勻為宜。

五、超溫引起“四管”爆漏

超溫引起“四管”爆漏,在“四管”爆漏中所占比例較大。超溫問題,詳見本章第二節(jié),這里不再詳述。

管子過熱、磨損、拉裂所引起的爆漏次數(shù)約占總爆漏次數(shù)的80%。通過爐內(nèi)檢查、定期檢驗、蠕脹測量、剩余壁厚測量、無損測量管內(nèi)結(jié)垢厚度、割管取樣分析、無損金相檢驗等技術(shù)手段,及時準確掌握“四管”技術(shù)狀態(tài),作出針對性技術(shù)措施,擬訂具體整治項目計劃,消除缺陷隱患,防患于未然。

六、水質(zhì)不良引起水冷壁大面積爆漏

(l)一臺新投產(chǎn)的300MW鍋爐由于化學(xué)水處理設(shè)備中的樹脂經(jīng)給水系統(tǒng)進人鍋爐,造成水冷壁大面積結(jié)垢腐蝕過熱鼓包漏泄,水冷壁換管量約占其總量的1/4。

(2)冷凝器漏泄造成爐管腐蝕爆漏。一臺以河水為冷凝器冷卻水的125MW機組,已發(fā)現(xiàn)冷凝器漏泄,導(dǎo)電率及硬度等汽水品質(zhì)變差,電廠以木糠堵漏,水質(zhì)勉強合格,數(shù)日后水質(zhì)又惡化,再用木糠堵漏,就這樣機組在水質(zhì)不合格,勉強合格條件下連續(xù)運行了約30天,發(fā)現(xiàn)爐膛高溫區(qū)水冷壁管多處爆破,停爐后檢查發(fā)現(xiàn)管子內(nèi)壁嚴重結(jié)垢腐蝕鼓包穿孔漏泄,更換了一批管子,被迫臨時追加了一次酸洗。

(3)還有一臺以海水為冷凝器冷卻水的300MW機組,投產(chǎn)后不久,冷凝器漏泄,但沒有及時發(fā)現(xiàn),直到汽機高壓缸通流部分阻力加大,300MW機組只能帶到250MW負荷時,停機檢查發(fā)現(xiàn)高壓缸通流部分嚴重結(jié)鹽,通道堵塞納1/4,葉片銹蝕。水冷壁、過熱器割管檢查有輕微腐蝕,尚無結(jié)垢現(xiàn)象。

(4)垢量超標仍不進行酸洗。前些年有個別電廠鍋爐已運行十多年,水冷壁結(jié)垢嚴重,經(jīng)常有穿孔漏泄;省煤器也有銹蝕現(xiàn)象,從運行年限及垢量,按部頒酸洗導(dǎo)則均應(yīng)進行鍋爐酸洗,酸洗后割管檢查,酸洗效果良好,振下腐蝕嚴重,更換了不少壁厚減薄超標的管子。

加強汽水品質(zhì)監(jiān)控。給水、爐水、蒸汽品質(zhì)關(guān)系鍋爐“四管”運行安全。應(yīng)嚴格按基建、生產(chǎn)有關(guān)行業(yè)標準執(zhí)行。在機組投產(chǎn)初期,適值安裝、調(diào)試。據(jù)了解參加查評的電廠中,電廠交插共管時期,約有一半出現(xiàn)過汽水品質(zhì)問題,問題發(fā)生在一時,危害很可能是這臺機組的一生!

在機組運行中汽水品質(zhì)應(yīng)保持穩(wěn)定,向高標準靠攏。一旦出現(xiàn)汽水品質(zhì)波動或下降,即使還能滿足品質(zhì)的下限要求,也應(yīng)立即查明原因,限期消除,并書面報告主管廠領(lǐng)導(dǎo)。

以海水或河水作冷卻水的冷凝器發(fā)生泄漏,應(yīng)迅速采取臨時補救措施,如果汽水品質(zhì)不能恢復(fù)正常,應(yīng)減負荷,單面停止冷凝器運行,進行徹底處理。

爐管垢量超標及運行時間到期的鍋爐,要進行酸洗。酸洗有助于提高“四管”運行的安全性,還能提高鍋爐運行的經(jīng)濟性。

七、海濱電廠冷灰斗水冷壁腐蝕漏泄

有兩個海濱電廠,以海水作爐底渣斗冷卻水。水封槽、插板及冷灰斗護板嚴重腐蝕穿孔漏水,冷灰斗下部水冷壁管出現(xiàn)大面積海水腐蝕,出現(xiàn)過漏泄停爐事故。電廠已把水槽、插板全部換成不銹鋼,暴露的水冷壁管以耐火混凝土覆蓋保護。

建議電廠在大小修期間對冷灰斗水封槽區(qū)域的耐火耐凝土要注意檢查,有殘缺的應(yīng)修復(fù),對水冷壁要做好防腐保護。

八、技術(shù)資料管理不規(guī)范

我們查閱了電廠大小修“四管”技術(shù)記錄,有部分電廠記錄很不齊全,沒有裝訂成冊,分散放在班組、車間或檢修公司甚至某些個人手中,還有的不知放在何處。所記內(nèi)容比較簡單,基本上是計劃項目,完成工作量的匯總。為此建議:

(1)把機組大修、小修、故障檢修技術(shù)記錄、資料、統(tǒng)一規(guī)劃,分篇分章分節(jié),統(tǒng)一規(guī)格,匯編成冊,分專業(yè)完成。如鍋爐可成一篇,鍋爐本體可成一章,“四管”可成一節(jié)。內(nèi)容包括:①項目計劃;②實際完成的工作量,所消耗的備件材料;③重大技改項目的安全技術(shù)措施,設(shè)計要點及簡圖,完工后測試報告及結(jié)論;④檢修中發(fā)現(xiàn)的重大問題及處理方案;⑤檢驗數(shù)據(jù);

⑥尚存在的問題,技術(shù)分析及處理意見;⑦大修后的綜合試驗及單項試驗報告等。目前有許多廠是外包大、小修的,施工人員變動比較大,搞好技術(shù)資料管理更顯得必要。如能把大小修、故障檢修技術(shù)資料管理納入計算機管理更好。但印制成冊或分冊仍是必要的,畢竟計算機不能普及到每個班組及施工個人。

(2)“四管”爆漏統(tǒng)計表。廣東省電力系統(tǒng)各廠多年來普遍采用“四管”爆漏分析統(tǒng)計表,有利于全面掌握“四管”爆漏的情況,制訂對策。該表不僅僅統(tǒng)計停爐事故,而是把所有的漏泄點作為統(tǒng)計對象,重在真實,重在技術(shù)分析,為擬定對策打下基礎(chǔ),與獎懲考核不掛鉤。電廠統(tǒng)計存檔與上報主管部門合一,每半年統(tǒng)計報告一次。該表設(shè)了如下欄目:

1)爐號;

2)時間(年、月、日);

3)摘要:停爐(時間)、減負荷(時間)、檢修水壓發(fā)現(xiàn);

4)部件名稱;

5)簡圖、漏泄點位置及說明;

6)爆漏點數(shù):初始/吹損擴大;

7)按設(shè)備分類:省煤器、水冷壁、過熱器、再熱器;

8)按技術(shù)分類:管材、焊縫、磨損、腐蝕、過熱、裂紋、其他;

9)按責(zé)任分類:設(shè)計不周、產(chǎn)品質(zhì)量差、檢修不良、運行不良、指揮不當、其他。

(3)建議開發(fā)《“四管”防爆漏軟件系統(tǒng)》,據(jù)了解目前國內(nèi)也有一些關(guān)于“四管”防爆漏的管理軟件,但實質(zhì)上只是電廠發(fā)生“四管”爆漏后,把爆漏記錄提供給軟件管理單位,且不說這些原始資料是否全面,據(jù)此軟件系統(tǒng)也只能作一些統(tǒng)計分析工作,比如說給出“磨損”、“過熱”、“機械損傷”、“疲勞裂紋”等這些電廠不難得出的結(jié)論,一般不能提供預(yù)測及前瞻性的提示。因此電廠只把它看作便于查詢的統(tǒng)計表,作用不大,所以電廠興趣也不大。我們認為應(yīng)結(jié)合電廠實際及需求開發(fā)實用性強的軟件系統(tǒng),要增加在線監(jiān)測內(nèi)容如溫度、應(yīng)力監(jiān)測、壽命管理、事故預(yù)測等項目,并建立軟件中心——電廠的聯(lián)絡(luò)渠道。

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