生產(chǎn)設(shè)備評(píng)價(jià) 電站鍋爐“四管暨”爆漏
(1)在一臺(tái)進(jìn)口660MW鍋爐上,有一排高溫過(guò)熱器管排頻繁發(fā)生過(guò)熱爆破,分析認(rèn)為是該排管子接在聯(lián)箱的變徑管處,蒸汽流速偏低,改進(jìn)后問(wèn)題得到解決。
(2)有一些200MW、300MW鍋爐過(guò)熱器、再熱器鋼管材質(zhì)檔次較低,耐熱能力不足,尤其是鋼102抗氧化能力很差,設(shè)計(jì)用到620℃,致使這些過(guò)熱器、再熱器頻繁爆漏,一臺(tái)爐一年多達(dá)3~4次。有些鍋爐只運(yùn)行了3~4年,最多運(yùn)行10~12年不得不大量換管。
(3)有兩臺(tái)200MW鍋爐,設(shè)計(jì)燃用含灰量40%的劣質(zhì)煤,省煤器設(shè)計(jì)煙速為11m/s。省煤器區(qū)分四個(gè)煙氣通道,煙速及煙氣含灰濃度偏差極大,最高煙速與平均煙速之比為1:3,致使鍋爐投產(chǎn)后運(yùn)行不到1萬(wàn)h,即發(fā)生第一次磨損爆管,之后又頻繁爆漏,被迫全部更換成膜式省煤器,煙速降至7.3m/s,至今已運(yùn)行10年,尚末發(fā)生爆漏事件。
(4)國(guó)產(chǎn)300MW UP型直流鍋爐,采用一次上升多次混合管圈,小管徑#22X55,重量流速要求較高,熱敏感性較強(qiáng)。對(duì)安裝檢修工藝要求較高,管子內(nèi)有雜物,彎管圓度不良,焊縫內(nèi)有焊瘤凸出,都直接影響水冷壁的安全性。雖然多次進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì),多次召開(kāi)全國(guó)性的UP型直流爐專業(yè)會(huì)議,改進(jìn)運(yùn)行操作及起停方式,但水冷壁問(wèn)題依然是制約這種鍋爐安全運(yùn)行的主要因素。水冷壁漏泄頻繁,有一次鍋爐停爐打水壓即發(fā)現(xiàn)有8個(gè)點(diǎn)漏泄。國(guó)內(nèi)已有一些300MWUP型鍋爐進(jìn)行改型改造。大量的UP型直流爐仍在運(yùn)行中。據(jù)了解國(guó)內(nèi)已經(jīng)停止制造這種容量的UP型直流爐。我們認(rèn)為這種鍋爐以帶基本負(fù)荷為宜,盡量少參與調(diào)峰;注意改進(jìn)起停爐方式,減少熱應(yīng)力;力求燃燒穩(wěn)定均勻;也要注意提高檢修質(zhì)量,以確保水冷壁管技術(shù)狀態(tài)良好,盡量減少水冷壁爆漏事件發(fā)生。
建議在鍋爐訂貨前對(duì)同類型鍋爐進(jìn)行調(diào)研,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要向制造廠提出,要求其改進(jìn)。在訂貨時(shí)應(yīng)對(duì)鍋爐主要部件設(shè)計(jì)要點(diǎn),原材料特別是受熱面材料的安全可靠性進(jìn)行審查,并要求制造廠提供擔(dān)保。
為了減輕尾部受熱面的磨損,最關(guān)鍵的因素是降低尾部煙速并改善飛灰濃度煙氣速度的不均勻分布。在設(shè)計(jì)訂購(gòu)鍋爐時(shí)就應(yīng)把這一問(wèn)題明確提出來(lái)。已經(jīng)投產(chǎn)的鍋爐要解決好這個(gè)問(wèn)題,有些電廠采取了如下辦法:適當(dāng)擴(kuò)大尾部煙道截面積,把光管省煤器換成膜式、鰭片式、繞片式省煤器。膜式省煤器,平整、剛度好,便于保持節(jié)距,使用效果較好。在彎頭部位加裝防磨板,在省煤器入口加裝均流板,以改善煙速及飛灰濃度的不均勻分布。
二、制造、安裝、檢修質(zhì)量不良引起“四管”爆漏
1. 制造質(zhì)量不良
(1)有3個(gè)電廠曾出現(xiàn)由于受熱面內(nèi)存有異物引起爆漏:一臺(tái)國(guó)產(chǎn)300MW鍋爐過(guò)熱器管內(nèi)存有一段1m長(zhǎng)的鋼管;一臺(tái)國(guó)產(chǎn)200MW鍋爐水冷壁管內(nèi)存有一段500mm長(zhǎng)的鋼管;一臺(tái)進(jìn)口600MW鍋爐過(guò)熱器管內(nèi)存有一條帶尾巴的鋼棒。這些事件說(shuō)明鍋爐制造廠在受熱面出廠前沒(méi)有認(rèn)真做通球試驗(yàn)。有的在機(jī)組投產(chǎn)后不久引起管子過(guò)熱爆破;有的在機(jī)組投產(chǎn)后3~5年才暴露出來(lái),。都造成管子爆破停爐。
(2)一些國(guó)產(chǎn)300MW鍋爐,“四管”焊口、管材在安裝后試水壓時(shí)即發(fā)現(xiàn)多處漏泄,說(shuō)明這些管排在出廠前沒(méi)有進(jìn)行水壓試驗(yàn)。還有一些聯(lián)箱角焊縫在試水壓時(shí)有一臺(tái)爐竟有近20處漏泄。投產(chǎn)后還陸續(xù)發(fā)生因管材質(zhì)量及焊口質(zhì)量不良發(fā)生泄漏。
(3)兩個(gè)海濱電廠,300MW鍋爐過(guò)熱器管,采用TP304鋼管,投產(chǎn)后2~3年發(fā)生頻繁漏泄,漏泄點(diǎn)均在蛇形管彎管區(qū),橫向腐蝕溝槽,從管子內(nèi)壁向外發(fā)展。電廠用無(wú)損探傷的辦法,查出十多條已有腐蝕裂紋尚未穿孔的管子。電廠把所有這類彎頭換成TP347,T91彎頭,未再發(fā)生類似事故。事后對(duì)泄漏點(diǎn)進(jìn)行了分析,分析認(rèn)為系應(yīng)力腐蝕引起泄漏。鍋爐廠在TP304鋼管彎管后未采取措施消除彎管應(yīng)力;該電廠所在地區(qū)大氣
氯離子含量遠(yuǎn)比其他海濱電廠高,具備應(yīng)力腐蝕的條件。需要提出的是在鍋爐臺(tái)同簽訂時(shí)電廠已發(fā)文繪制造廠,不要采用TP304鋼管,可以采用TP347鋼管,制造廠也接受了這一意見(jiàn),但由于文件管理上的疏忽,沒(méi)有付諸實(shí)施。原電力部對(duì)TP304鋼管在電廠暴露出的問(wèn)題也曾發(fā)過(guò)通報(bào)。也可能廠家沒(méi)有看到或未給予重視,問(wèn)題又重復(fù)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)吸取教訓(xùn)。
2. 安裝檢修質(zhì)量不良
(1)在一臺(tái)UP型鍋爐安裝中,水冷壁屏間焊縫不按圖紙要求施焊,焊縫厚度不足,多處咬邊。投產(chǎn)后多條管子漏泄被迫停爐;大量屏間立縫開(kāi)裂,被迫大面積返工復(fù)焊。
(2)有一個(gè)電廠委托外單位批量更換高溫過(guò)熱器管,對(duì)其焊工只檢查了證書(shū),沒(méi)有做焊前焊樣檢查,對(duì)焊后無(wú)損探傷工作未作實(shí)質(zhì)性監(jiān)督,未對(duì)焊口進(jìn)行抽檢,只檢查了探傷報(bào)告。施工完后打水壓有7個(gè)焊口漏泄,啟動(dòng)后又因一個(gè)焊口漏泄停爐。
(3)還有一個(gè)電廠整組更換省煤器,因管子重皮停爐兩次。在批量更換過(guò)熱器鋼管時(shí),外委施工管理不嚴(yán),由于焊條頭、焊渣、鐵屑掉入管中,三次引起爆管停爐。
我們認(rèn)為產(chǎn)生上述問(wèn)題的原因,不是無(wú)章可循,而是執(zhí)行規(guī)章制度不嚴(yán),監(jiān)管不力,流于形式。應(yīng)提高員工的質(zhì)量意識(shí),管理部門及施工人員都應(yīng)有責(zé)任制度。
三、材料管理不規(guī)范引起“四管”爆漏
(1)由于錯(cuò)用鋼管、材料管理不善、施工管理不嚴(yán)造成的爆漏事故。一臺(tái)300MW鍋爐檢修時(shí)把20g鋼管當(dāng)作12Cr1MoV,用在過(guò)熱器上,共換管兩段,其中一段首先爆破,引起停爐,此時(shí)沒(méi)有聯(lián)想到把第2條管換掉,啟動(dòng)后又引起爆管停爐。這件事暴露出這個(gè)廠從原材料管理、領(lǐng)用、用前光譜分析到大小修技術(shù)記錄,技術(shù)管理都存在問(wèn)題,據(jù)了解事后上級(jí)主管部門在這個(gè)廠召開(kāi)了由系統(tǒng)內(nèi)電廠參加的事故分析會(huì),吸取教訓(xùn)。
(2)有一個(gè)電廠在300MW機(jī)組再熱器大修時(shí)更換了十多條管子,焊后檢查全部焊口不合格。據(jù)查所用焊條已入庫(kù)20余年,包裝簡(jiǎn)陋,有些包裝袋已經(jīng)破裂,又靠近墻壁放置,長(zhǎng)時(shí)間受潮,一些焊條上的藥皮已經(jīng)脫落,使用前又未認(rèn)真烘干,是造成焊口不合格的直接原因。電廠把這批焊條全部報(bào)廢,對(duì)材料的管理進(jìn)行了全面檢查、整改。
(3)有一臺(tái)300MW鍋爐在受熱面焊接中,大批量錯(cuò)用焊條,被迫返工,延誤安裝工期3個(gè)月。
建議加強(qiáng)管材、焊材及焊工管理。鍋爐受熱面鋼管、焊接材料,要到質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的廠家去采購(gòu)。鋼管在出廠前直要求逐根進(jìn)行渦流探傷。管材、焊材要分類入庫(kù),妥善保管,完善保管領(lǐng)用制度;合金鋼管在使用前應(yīng)逐根進(jìn)行光譜分析;焊條、焊絲要檢查合格并光譜確認(rèn)。高壓管焊接要焊工持合格證上崗,并做開(kāi)工前的焊樣檢查。爐內(nèi)焊口宜作100%無(wú)損探傷檢查。有些電廠對(duì)受熱面外委施工的焊口檢驗(yàn)工作收歸本廠金屬室負(fù)責(zé),也是一個(gè)可行的辦法。
四、“拉裂”引起“四管”漏泄 所謂“拉裂”是指在鍋爐經(jīng)過(guò)多次起停后在管子—管子、管子—密封件、管子—?jiǎng)傂粤哼B接部件之間由于熱膨冷縮不同步,位移不同步,又無(wú)足夠的補(bǔ)償能力的情況下管子產(chǎn)生的裂紋漏泄。這些部位爐外有保溫層,爐內(nèi)往往又是管排密集,人員難以預(yù)先檢查發(fā)現(xiàn),也很難裝設(shè)監(jiān)測(cè)設(shè)備?!袄选币鸬穆┬顾急壤^大,應(yīng)采取措施,避免和減少“拉裂”漏泄。
1. 管子—管子之間的拉裂
例如夾持管、定位管、屏間屏內(nèi)焊接管等。前兩項(xiàng)在設(shè)計(jì)上應(yīng)考慮加裝“過(guò)渡板”,避免管子與管子直接接觸;管屏爐外部分,管子之間不必焊接,使管子有一定的補(bǔ)償能力。“過(guò)渡板”與管子間的連接焊縫,應(yīng)不等強(qiáng),即焊接高度應(yīng)略低于管子壁厚。
2. 管子一密封件之間的拉裂
管子一密封件處的拉裂主要發(fā)生在過(guò)熱器、再熱器、水冷壁的穿墻管處。這個(gè)問(wèn)題主要應(yīng)在設(shè)計(jì)階段和安裝期間解決。要把鍋爐的支吊裝置,鍋爐膨脹死點(diǎn)、膨脹方向、膨脹量考慮清楚,要有自我補(bǔ)償能力,但是在實(shí)際鍋爐上包括一些進(jìn)口鍋爐或引進(jìn)技術(shù)鍋爐對(duì)這一問(wèn)題考慮得很不周到,使得電廠在機(jī)組投產(chǎn)后難以應(yīng)對(duì)。要檢查補(bǔ)償節(jié)是否適當(dāng),預(yù)留膨脹間隙及方向是否正確,穿墻后的爐外管段應(yīng)有彎曲弧度,使之具有足夠的自我補(bǔ)償能力。有些300MW鍋爐過(guò)熱器再熱器爐外管段進(jìn)行了改造,由直管改成彎管。管子與密封件之間的焊接也應(yīng)采用不等強(qiáng)焊接方法。如果發(fā)現(xiàn)爐頂過(guò)熱器管塌落或嚴(yán)重變形,應(yīng)進(jìn)行處理,恢復(fù)其支吊裝置,密封裝置。
有些鍋爐在管子穿過(guò)密封板處,再加一個(gè)補(bǔ)償套筒,可增加一定的補(bǔ)償能力,這個(gè)辦法可供參考。
3. 管子一剛性梁之間的拉裂
在現(xiàn)代大型鍋爐的爐膛及尾部都裝有剛性梁,剛性梁通過(guò)過(guò)渡部件與管子連接,剛性梁是鍋爐的重要部件,它確保鍋爐整體形狀及剛性,在鍋爐內(nèi)爆或外爆時(shí),保護(hù)鍋爐不受損傷。要搞清楚鍋爐各個(gè)部位的剛性梁及鍋爐膨脹系統(tǒng)的設(shè)計(jì)構(gòu)想,管子與剛性梁之間的膨脹“死點(diǎn)”及膨脹方向。管子與剛性梁之間的連接件應(yīng)完好,不應(yīng)有開(kāi)裂,嚴(yán)重變形及卡阻現(xiàn)象;剛性架內(nèi)側(cè)與管子之間的空隙要充填隔熱材料,以防剛性梁內(nèi)側(cè)受熱產(chǎn)生彎曲變形,產(chǎn)生附加應(yīng)力給管子,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使管子裂紋。
上面從結(jié)構(gòu)方面介紹了一些預(yù)防管子拉裂的措施,下面再介紹兩項(xiàng)與以上三個(gè)拉裂類型有關(guān)的預(yù)防措施,供電廠參考。
現(xiàn)代大型鍋爐基本上都是懸吊結(jié)構(gòu),在運(yùn)行時(shí)爐體有小量的“擺動(dòng)”,肉眼可見(jiàn)。為了防止擺動(dòng)量過(guò)大,造成管子撕裂,并控制位移量及位移方向,在鍋爐設(shè)計(jì)中考慮了控制鍋爐膨脹中心的鋼梁鋼柱、拉桿及限制位移量的拉緊彈簧,如果滑槽中的滑板間隙過(guò)大,拉緊彈簧不受力應(yīng)調(diào)整。有兩個(gè)電廠鍋爐尾部煙道擺動(dòng)量較大,爐內(nèi)有喘流聲,據(jù)分析和煙氣流頻率與尾部煙道固有頻率一致或接近有關(guān),在尾部加裝分隔板,擺動(dòng)與喘流聲有所下降。
鍋爐起停、升溫升壓、降溫降壓過(guò)程,屬于非穩(wěn)定狀態(tài),各部件的膨脹冷卻極不均勻,管子承受很大的熱應(yīng)力及機(jī)械應(yīng)力。為此各鍋爐廠家都嚴(yán)格規(guī)定升溫升壓、降溫降壓速率。我們發(fā)現(xiàn)有不少電廠并未認(rèn)真執(zhí)行,特別是故障停爐后,為了有更多的檢修時(shí)間,往往提前快速通風(fēng)冷卻,有時(shí)為了趕時(shí)間并網(wǎng),也加快升溫升壓速度。這樣就大大增加了管子拉裂的可能性,類似這樣的起停操作次數(shù)多了,管子拉裂漏泄在所難免。我們建議應(yīng)嚴(yán)格按廠家要求,進(jìn)行起停爐,升溫升壓,降溫降壓,正常運(yùn)行中升、減負(fù)荷,也以平緩均勻?yàn)橐恕?/P>
五、超溫引起“四管”爆漏
超溫引起“四管”爆漏,在“四管”爆漏中所占比例較大。超溫問(wèn)題,詳見(jiàn)本章第二節(jié),這里不再詳述。
管子過(guò)熱、磨損、拉裂所引起的爆漏次數(shù)約占總爆漏次數(shù)的80%。通過(guò)爐內(nèi)檢查、定期檢驗(yàn)、蠕脹測(cè)量、剩余壁厚測(cè)量、無(wú)損測(cè)量管內(nèi)結(jié)垢厚度、割管取樣分析、無(wú)損金相檢驗(yàn)等技術(shù)手段,及時(shí)準(zhǔn)確掌握“四管”技術(shù)狀態(tài),作出針對(duì)性技術(shù)措施,擬訂具體整治項(xiàng)目計(jì)劃,消除缺陷隱患,防患于未然。
六、水質(zhì)不良引起水冷壁大面積爆漏
(l)一臺(tái)新投產(chǎn)的300MW鍋爐由于化學(xué)水處理設(shè)備中的樹(shù)脂經(jīng)給水系統(tǒng)進(jìn)人鍋爐,造成水冷壁大面積結(jié)垢腐蝕過(guò)熱鼓包漏泄,水冷壁換管量約占其總量的1/4。
(2)冷凝器漏泄造成爐管腐蝕爆漏。一臺(tái)以河水為冷凝器冷卻水的125MW機(jī)組,已發(fā)現(xiàn)冷凝器漏泄,導(dǎo)電率及硬度等汽水品質(zhì)變差,電廠以木糠堵漏,水質(zhì)勉強(qiáng)合格,數(shù)日后水質(zhì)又惡化,再用木糠堵漏,就這樣機(jī)組在水質(zhì)不合格,勉強(qiáng)合格條件下連續(xù)運(yùn)行了約30天,發(fā)現(xiàn)爐膛高溫區(qū)水冷壁管多處爆破,停爐后檢查發(fā)現(xiàn)管子內(nèi)壁嚴(yán)重結(jié)垢腐蝕鼓包穿孔漏泄,更換了一批管子,被迫臨時(shí)追加了一次酸洗。
(3)還有一臺(tái)以海水為冷凝器冷卻水的300MW機(jī)組,投產(chǎn)后不久,冷凝器漏泄,但沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn),直到汽機(jī)高壓缸通流部分阻力加大,300MW機(jī)組只能帶到250MW負(fù)荷時(shí),停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)高壓缸通流部分嚴(yán)重結(jié)鹽,通道堵塞納1/4,葉片銹蝕。水冷壁、過(guò)熱器割管檢查有輕微腐蝕,尚無(wú)結(jié)垢現(xiàn)象。
(4)垢量超標(biāo)仍不進(jìn)行酸洗。前些年有個(gè)別電廠鍋爐已運(yùn)行十多年,水冷壁結(jié)垢嚴(yán)重,經(jīng)常有穿孔漏泄;省煤器也有銹蝕現(xiàn)象,從運(yùn)行年限及垢量,按部頒酸洗導(dǎo)則均應(yīng)進(jìn)行鍋爐酸洗,酸洗后割管檢查,酸洗效果良好,振下腐蝕嚴(yán)重,更換了不少壁厚減薄超標(biāo)的管子。
加強(qiáng)汽水品質(zhì)監(jiān)控。給水、爐水、蒸汽品質(zhì)關(guān)系鍋爐“四管”運(yùn)行安全。應(yīng)嚴(yán)格按基建、生產(chǎn)有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在機(jī)組投產(chǎn)初期,適值安裝、調(diào)試。據(jù)了解參加查評(píng)的電廠中,電廠交插共管時(shí)期,約有一半出現(xiàn)過(guò)汽水品質(zhì)問(wèn)題,問(wèn)題發(fā)生在一時(shí),危害很可能是這臺(tái)機(jī)組的一生!
在機(jī)組運(yùn)行中汽水品質(zhì)應(yīng)保持穩(wěn)定,向高標(biāo)準(zhǔn)靠攏。一旦出現(xiàn)汽水品質(zhì)波動(dòng)或下降,即使還能滿足品質(zhì)的下限要求,也應(yīng)立即查明原因,限期消除,并書(shū)面報(bào)告主管廠領(lǐng)導(dǎo)。
以海水或河水作冷卻水的冷凝器發(fā)生泄漏,應(yīng)迅速采取臨時(shí)補(bǔ)救措施,如果汽水品質(zhì)不能恢復(fù)正常,應(yīng)減負(fù)荷,單面停止冷凝器運(yùn)行,進(jìn)行徹底處理。
爐管垢量超標(biāo)及運(yùn)行時(shí)間到期的鍋爐,要進(jìn)行酸洗。酸洗有助于提高“四管”運(yùn)行的安全性,還能提高鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
七、海濱電廠冷灰斗水冷壁腐蝕漏泄
有兩個(gè)海濱電廠,以海水作爐底渣斗冷卻水。水封槽、插板及冷灰斗護(hù)板嚴(yán)重腐蝕穿孔漏水,冷灰斗下部水冷壁管出現(xiàn)大面積海水腐蝕,出現(xiàn)過(guò)漏泄停爐事故。電廠已把水槽、插板全部換成不銹鋼,暴露的水冷壁管以耐火混凝土覆蓋保護(hù)。
建議電廠在大小修期間對(duì)冷灰斗水封槽區(qū)域的耐火耐凝土要注意檢查,有殘缺的應(yīng)修復(fù),對(duì)水冷壁要做好防腐保護(hù)。
八、技術(shù)資料管理不規(guī)范
我們查閱了電廠大小修“四管”技術(shù)記錄,有部分電廠記錄很不齊全,沒(méi)有裝訂成冊(cè),分散放在班組、車間或檢修公司甚至某些個(gè)人手中,還有的不知放在何處。所記內(nèi)容比較簡(jiǎn)單,基本上是計(jì)劃項(xiàng)目,完成工作量的匯總。為此建議:
(1)把機(jī)組大修、小修、故障檢修技術(shù)記錄、資料、統(tǒng)一規(guī)劃,分篇分章分節(jié),統(tǒng)一規(guī)格,匯編成冊(cè),分專業(yè)完成。如鍋爐可成一篇,鍋爐本體可成一章,“四管”可成一節(jié)。內(nèi)容包括:①項(xiàng)目計(jì)劃;②實(shí)際完成的工作量,所消耗的備件材料;③重大技改項(xiàng)目的安全技術(shù)措施,設(shè)計(jì)要點(diǎn)及簡(jiǎn)圖,完工后測(cè)試報(bào)告及結(jié)論;④檢修中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及處理方案;⑤檢驗(yàn)數(shù)據(jù);⑥尚存在的問(wèn)題,技術(shù)分析及處理意見(jiàn);⑦大修后的綜合試驗(yàn)及單項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告等。目前有許多廠是外包大、小修的,施工人員變動(dòng)比較大,搞好技術(shù)資料管理更顯得必要。如能把大小修、故障檢修技術(shù)資料管理納入計(jì)算機(jī)管理更好。但印制成冊(cè)或分冊(cè)仍是必要的,畢竟計(jì)算機(jī)不能普及到每個(gè)班組及施工個(gè)人。
(2)“四管”爆漏統(tǒng)計(jì)表。廣東省電力系統(tǒng)各廠多年來(lái)普遍采用“四管”爆漏分析統(tǒng)計(jì)表,有利于全面掌握“四管”爆漏的情況,制訂對(duì)策。該表不僅僅統(tǒng)計(jì)停爐事故,而是把所有的漏泄點(diǎn)作為統(tǒng)計(jì)對(duì)象,重在真實(shí),重在技術(shù)分析,為擬定對(duì)策打下基礎(chǔ),與獎(jiǎng)懲考核不掛鉤。電廠統(tǒng)計(jì)存檔與上報(bào)主管部門合一,每半年統(tǒng)計(jì)報(bào)告一次。該表設(shè)了如下欄目:
1)爐號(hào);
2)時(shí)間(年、月、日);
3)摘要:停爐(時(shí)間)、減負(fù)荷(時(shí)間)、檢修水壓發(fā)現(xiàn);
4)部件名稱;
5)簡(jiǎn)圖、漏泄點(diǎn)位置及說(shuō)明;
6)爆漏點(diǎn)數(shù):初始/吹損擴(kuò)大;
7)按設(shè)備分類:省煤器、水冷壁、過(guò)熱器、再熱器;
8)按技術(shù)分類:管材、焊縫、磨損、腐蝕、過(guò)熱、裂紋、其他;
9)按責(zé)任分類:設(shè)計(jì)不周、產(chǎn)品質(zhì)量差、檢修不良、運(yùn)行不良、指揮不當(dāng)、其他。
(3)建議開(kāi)發(fā)《“四管”防爆漏軟件系統(tǒng)》,據(jù)了解目前國(guó)內(nèi)也有一些關(guān)于“四管”防爆漏的管理軟件,但實(shí)質(zhì)上只是電廠發(fā)生“四管”爆漏后,把爆漏記錄提供給軟件管理單位,且不說(shuō)這些原始資料是否全面,據(jù)此軟件系統(tǒng)也只能作一些統(tǒng)計(jì)分析工作,比如說(shuō)給出“磨損”、“過(guò)熱”、“機(jī)械損傷”、“疲勞裂紋”等這些電廠不難得出的結(jié)論,一般不能提供預(yù)測(cè)及前瞻性的提示。因此電廠只把它看作便于查詢的統(tǒng)計(jì)表,作用不大,所以電廠興趣也不大。我們認(rèn)為應(yīng)結(jié)合電廠實(shí)際及需求開(kāi)發(fā)實(shí)用性強(qiáng)的軟件系統(tǒng),要增加在線監(jiān)測(cè)內(nèi)容如溫度、應(yīng)力監(jiān)測(cè)、壽命管理、事故預(yù)測(cè)等項(xiàng)目,并建立軟件中心——電廠的聯(lián)絡(luò)渠道。