晉煤集團成莊礦:膠帶輸送機控制系統(tǒng)改造提效明顯
為響應(yīng)企業(yè)“降本增效”的號召,晉煤集團成莊礦發(fā)揮技術(shù)人才優(yōu)勢,對井下皮帶運輸控制設(shè)備中的CST軟啟動、華寧控制和本布羅控制三種系統(tǒng)進行改進,大大降低井下機電事故率,減少事故處理時間,為安全生產(chǎn)贏得了主動。
在剛剛公示的2015年度晉煤集團技術(shù)進步獎獲獎項目中,成莊礦由晨光工作室和運行工區(qū)聯(lián)合完成的《膠帶輸送機三種控制系統(tǒng)的地面完全控制和減人提效改造》獲得了一等獎。
成莊礦絕大多數(shù)綜采工作面的膠帶輸送機都使用CST系統(tǒng)、華寧和本布羅控制系統(tǒng)。由于,設(shè)備上顯示的運行參數(shù)等內(nèi)容非常有限,有了問題不容易被發(fā)現(xiàn),致使故障率高。同時,一旦出現(xiàn)故障,檢修人員下井至少需要2小時,對生產(chǎn)影響比較大。針對這個難題,晨光工作室教師、運行工區(qū)主管技術(shù)員連永強決定進行攻關(guān)。在完成教學(xué)任務(wù)和日常工作的同時,他利用業(yè)余時間,加班加點開展技術(shù)改造。
晨光工作室教師、成莊礦運行工區(qū)主管技術(shù)員連永強說:“成莊礦井下設(shè)備環(huán)網(wǎng)已經(jīng)形成,只是設(shè)備功能還沒有完全利用起來。就像本布羅系統(tǒng),以前出現(xiàn)故障后都是廠家拿非防爆的筆記本電腦入井,到現(xiàn)場處理故障,我們經(jīng)過增加通訊模塊,再對井下設(shè)備和地面電腦進行相應(yīng)的配置,就實現(xiàn)了完全控制井下設(shè)備的功能,杜絕了非防爆設(shè)備的入井次數(shù),并且設(shè)備一旦顯示故障,就能馬上通過地面操控進行處理,省時省力,準(zhǔn)確性高。”
三個月之內(nèi),連永強創(chuàng)新完成了CST地面?zhèn)€性配置、華寧系統(tǒng)遠程調(diào)試和查看歷史故障記錄功能、給煤機與泄水巷皮帶崗位合并、本布羅系統(tǒng)地面修改程序、調(diào)試以及故障記憶功能等六項技術(shù)改進。“據(jù)了解,這些技術(shù)改進達到了國家先進水平。就像地面電腦遠程操作華寧控制系統(tǒng),廠家還沒開發(fā)這種功能,現(xiàn)在只有成莊礦實現(xiàn)了。經(jīng)過技術(shù)改進,有效提高了設(shè)備的安全運行周期,估計每年可減少各皮帶運輸系統(tǒng)事故影響時間20個小時,年創(chuàng)效益百萬元。”對于設(shè)備改進之后的效果,運行工區(qū)區(qū)長趙兵善非常滿意。
面對設(shè)備改進帶來的巨大效益,晨光工作室教師、成莊礦運行工區(qū)主管技術(shù)員連永強依然謙虛低調(diào),他說:“現(xiàn)在煤炭市場形勢嚴(yán)峻,作為一名企業(yè)和礦上培養(yǎng)多年的技術(shù)人員,我一定將自己學(xué)到的技術(shù),積極運用到降本增效中,不管哪個單位需要,我們大師工作室的人員都會全力幫助。”