本報(bào)訊(通訊員∵趙敏)今年以來(lái),冀中能源峰峰集團(tuán)馬頭洗選廠面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),迅速行動(dòng)起來(lái),精細(xì)管理,科學(xué)組織,抓..." />
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冀中能源峰峰集團(tuán)馬頭洗選廠科學(xué)組織生產(chǎn)確保質(zhì)量和產(chǎn)量并駕齊驅(qū)

作者:趙敏 2016-02-22 13:41 來(lái)源:煤礦安全網(wǎng)
 
本報(bào)訊(通訊員 趙敏)今年以來(lái),冀中能源峰峰集團(tuán)馬頭洗選廠面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),迅速行動(dòng)起來(lái),精細(xì)管理,科學(xué)組織,抓產(chǎn)量,提質(zhì)量,力爭(zhēng)讓有限的資源實(shí)現(xiàn)效益最大化,做到產(chǎn)量和質(zhì)量并駕齊驅(qū)。截至2月13日,該廠生產(chǎn)精煤476612噸,超計(jì)劃28921噸,回收率56.41%,精煤銷售綜合合格率完成了97%,比目標(biāo)值提高了7%。
該廠針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況,圍繞提高產(chǎn)量、降低消耗等目標(biāo),自1月份起以提高回收率、降低各項(xiàng)消耗為抓手精心組織生產(chǎn)。為了提高回收率,該廠安排專人負(fù)責(zé)原煤采制樣工作,組織采樣人員重新學(xué)習(xí)原煤采制樣流程及操作規(guī)程,并把精煤煤樣室內(nèi)長(zhǎng)期不用的聯(lián)合制樣機(jī)調(diào)整到原煤崗位,減少了原煤制樣過(guò)程中的誤差。對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真查找原因,配合車間積極加采所需煤樣,安排試驗(yàn),為生產(chǎn)提供了指導(dǎo)性數(shù)據(jù)。為提高入洗原煤質(zhì)量,該廠針對(duì)三礦北區(qū)原煤質(zhì)量差雜質(zhì)多的情況,抽調(diào)機(jī)關(guān)各單位精干力量配合運(yùn)銷科撿出大量鋼絲繩、鐵絲、鋼筋水泥等雜物,從源頭把好關(guān),降低介質(zhì)損耗。充分發(fā)揮“原煤篩分手選系統(tǒng)”的優(yōu)勢(shì),徹底解決原煤中矸石對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的影響,把原煤小時(shí)處理量提高到750噸/小時(shí)以上,大大提高了生產(chǎn)效率。針對(duì)中煤損失偏高、冬季水分不好控制等情況,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,深化四級(jí)巡檢制度,著重對(duì)壓濾機(jī)、離心機(jī)、3061#中煤振網(wǎng)篩等重點(diǎn)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、操作情況進(jìn)行巡查,根據(jù)入洗量和分流量不同,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,改進(jìn)操作方法,提高精煤回收率,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。重介精煤?jiǎn)螜C(jī)灰分合格率完成80.20%,較廠考核提高5.20百分點(diǎn),中煤損失-1.4含量合格率完成91.77%,較廠考核標(biāo)準(zhǔn)提高1.77%,水分合格率完成77.14%,硫分合格率100.00%。為降低電消耗,避免開空車的,該廠縮短開車時(shí)間,提高生產(chǎn)連續(xù)性,加快裝卸車速度,加大對(duì)設(shè)備巡檢的頻次,認(rèn)真排查設(shè)備隱患,安排了科學(xué)的檢修計(jì)劃,充分利用停車時(shí)間檢修了15臺(tái)開閉器、5臺(tái)給煤機(jī);更換了3006#出料端、中心筒,3005#出料端、彎頭、入料短節(jié),3082#泵、補(bǔ)水閘門、風(fēng)管閘門, 711#電動(dòng)滾筒等,3110#更換電機(jī)降低刮板速度,1月份電費(fèi)完成噸原煤5.98元/噸,與去年同期相比降低0.25元/噸。

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