趙莊煤業(yè)“小改造”凸顯“大成效”
趙莊煤業(yè)“小改造”凸顯“大成效”
今年以來,趙莊煤業(yè)堅持以突出效率效益為重點,以“打造智慧型礦山,培育創(chuàng)新型員工”為主線,鼓勵基層各單位通過小改小革,自主發(fā)明來提升崗位創(chuàng)效、科技創(chuàng)新對礦井發(fā)展的貢獻率。
公司始終堅持立足自身實際,不斷加大改革創(chuàng)新力度,通過“小技改”科學治理工作中的“小疾患”,通過“小改造”達到保安全、提效率、增效益的目的。說到小改小革,科技創(chuàng)新,趙莊煤業(yè)選煤廠可以說是當之無愧的“技改大戶”,2016年底趙莊煤業(yè)洗末二期的投入運行,為公司創(chuàng)造更高的經(jīng)濟效益奠定了基礎(chǔ),但隨之而來的問題也日漸顯現(xiàn)。據(jù)了解,在趙莊選煤工藝系統(tǒng)中,重介選煤、浮游選煤、脫泥和水力分級等作業(yè)都是以水作為介質(zhì),生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水都需進入煤泥水處理系統(tǒng)。并且作為礦井污水處理末端,煤泥水處理系統(tǒng)還擔負著污水廠凈化剩下污泥的收集工作。因此為消除工廠排放物對環(huán)境的污染,節(jié)約工業(yè)用水,對排放物的凈化收集是煤泥水系統(tǒng)的首要任務。在環(huán)保檢查項中,事故池在正常情況下要保持零液位。由于煤泥水系統(tǒng)采用閉路循環(huán)、不外排工藝,加之循環(huán)水系統(tǒng)改造加大對水量使用,洗選系統(tǒng)水進出不平衡成為常態(tài),事故池作為循環(huán)水量調(diào)節(jié)功能成為煤泥水系統(tǒng)的主要環(huán)節(jié)??墒怯捎谖勰辔㈩w粒的沉降,事故池極易存儲淤泥。選煤廠浮選車間主任田晉慧說道;“洗末二期投入運行后,煤泥水系統(tǒng)處理量加大,導致每周必須派兩人專門清除事故池淤泥,而且還要下到事故池里面進行清理,真是既費時又費力!”
面對事故池易存淤泥的頑疾,如何自動清淤提高工作效率成為他們需要及時解決的難題。為此他們積極想辦法,定方案,利用事故池走廊平臺結(jié)構(gòu),合理布局沖洗管線,安裝靈活可轉(zhuǎn)動的沖洗水龍頭,這樣可覆蓋事故池內(nèi)的大部分積淤位置。通過將淤泥沖洗稀釋,收集至煤泥水凈化處理系統(tǒng)進行循環(huán)凈化。使事故池成為流動的調(diào)節(jié)池,可以避免淤泥再次沉積。負責此次改造的秦立功說到:“自動清淤裝置投入運行后,可以靈活根據(jù)生產(chǎn)情況進行水位控制,并能減少兩人工作崗位,還能杜絕事故池內(nèi)光線昏暗,地面濕滑的隱患風險。雖然是個小改造,卻是一舉三得,帶來的成效是顯而易見的!舊事故池完成改造后將會對新事故也進行改造。”
如果說設(shè)計安裝自動清淤裝置實現(xiàn)了崗位增效,那么設(shè)計發(fā)明拔輪“神”器就是完成了技術(shù)的創(chuàng)新!面對今年更高的洗選任務,選煤廠需要盡可能的縮短檢修時間,提高檢修效率。在繁多的檢修任務當中,更換電機、減速器等設(shè)備是再尋常不過的事情了,可是每次檢修拔對輪時都要浪費至少一至兩個小時的時間。由于原有的液壓拉馬不能固定,拔對輪時需要人工手扶,極易掉爪,所以造成拔輪困難,從而影響檢修效率。針對這一難題,機修組組長宋奎生和他的組員們苦思冥想,開始自己設(shè)計草圖,根據(jù)實際需要,經(jīng)過反復修改,測量,最終利用液壓泵和千斤頂制作出了固定的拔輪“神”器。宋奎生告訴我們:“我們自己制作的拔輪器經(jīng)過實踐,拔掉一個對輪只需要五分鐘的時間,可以大大提高工作效率?,F(xiàn)在這個小發(fā)明已經(jīng)充分運用在各種檢修工作中,真的是省時又省力。我們?yōu)闄z修節(jié)約了時間,就為公司贏得了效益”。正是這些身居一線的職工群眾將自己的智慧轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力,才使礦井建設(shè)注入了新的活力和動力。