柴里煤礦機電設備制修廠:以技術(shù)保飯碗 向創(chuàng)新要效益
五廠(隊)合并、精簡班組、人才共用、資源共享、管理升級。今年,山東能源棗礦集團柴里煤礦將機電修理廠、綜機大修廠、支護隊、水電維修隊、三電辦五家地面生產(chǎn)單位相繼整合,新成立了機電設備制修廠,通過大刀闊斧的改革給礦井帶來了發(fā)展新氣象。
加大力度培養(yǎng)技術(shù)能手
“由于當前煤礦智能化開采技術(shù)飛速發(fā)展與機電維修人員數(shù)量少、水平低的情況同時存在,廠隊合并組建一支專業(yè)化水平較高的機電維修隊伍,可以讓車間之間更加機動靈活,人員也能統(tǒng)一管理,人工成本、材料成本能夠大幅降低。”機電設備制修廠廠長徐化偉說。
新成立的機電設備制修廠通過優(yōu)化生產(chǎn)模式,激勵全員創(chuàng)新,形成了以技術(shù)保飯碗、向創(chuàng)新要效益的工作思路,創(chuàng)新實施了“三整三優(yōu)”管理舉措:對崗位工種、業(yè)務部門、技術(shù)力量進行整合;對人員結(jié)構(gòu)、班組設置和專業(yè)崗位進行優(yōu)化,把技術(shù)骨干充實到各班組做好技能傳承,讓管理人員下沉到車間學習專業(yè)技術(shù),實現(xiàn)多崗合一、一人多崗、一職多能的良好局面。
由于綜修車間37名50歲以下男工全部支援井下生產(chǎn),車間出現(xiàn)嚴重的技術(shù)斷層,該廠大力開展“師帶徒”活動,讓技術(shù)薄弱人員與技術(shù)骨干簽訂“師徒合同”,開設“技術(shù)講堂”,舉辦實操培訓和理論講解,確保所有職工技術(shù)水平同步提升。
“我們班5名職工全都是新人,通過半年多的實踐學習,他們現(xiàn)在都是一頂一的維修好手。我的徒弟閆業(yè)富,前兩天還很快排除了一起設備的故障呢!”煤機維修組職工劉全新說。
11月13日中班,正在家中休班的閆業(yè)富接到廠里打來的電話,井下混凝土泵站出現(xiàn)故障,當班電工怎么都發(fā)現(xiàn)不了問題所在,讓他到現(xiàn)場看看。他二話不說立即從滕州返礦,迅速深入井下現(xiàn)場。經(jīng)過多方檢查、查找原因,判斷出是攪拌車閘皮磨損嚴重導致的管路堵塞,經(jīng)過反復調(diào)試,泵站很快恢復了正常運行。
今年以來,機電設備制修廠像閆業(yè)富一樣通過“師帶徒”培養(yǎng)出的新人有11名,全部通過了考核。
加強管理向創(chuàng)新要效益
為加強管理,向創(chuàng)新要效益,該廠實施了創(chuàng)新、創(chuàng)效、創(chuàng)先黨員“三創(chuàng)”活動,以此點燃全廠職工人人想創(chuàng)新、人人爭創(chuàng)新的工作激情。
今年8月,青云煤業(yè)公司因煤層薄造成皮帶轉(zhuǎn)載機無法運輸,需要人工拆除往前跟進,這不僅耗時耗力,還大大影響了工作效率。機修車間的梁冉冉接到這個緊急任務后,對設備的生產(chǎn)工藝、原理進行仔細研究,創(chuàng)新提出了安裝40T運輸機自動拖移裝置的解決方案,并和廠技術(shù)人員討論方案改進的方法。通過不斷摸索和實踐,此裝置成功在青云煤業(yè)公司安裝使用。
“以前我們一個班的工作量,現(xiàn)在僅需1人按下按鈕即可完成,工作效率提高了5倍以上,大大降低了職工勞動強度,每月節(jié)省人工投入5萬余元?!鼻嘣泼簶I(yè)公司機電綜合隊隊長孟祥全說。
在“三創(chuàng)”活動的帶動下,機電設備制修廠掀起了創(chuàng)新熱潮,涌現(xiàn)出了一大批技能人才和創(chuàng)新成果。
筆者在該廠廠房看到一臺全自動切割機正在切割板材,據(jù)現(xiàn)場技術(shù)員朱強介紹,這是他們創(chuàng)新研發(fā)的等離子數(shù)控火焰切割機。操作員只需要將相關(guān)數(shù)據(jù)編寫到電腦程序里,該機器就會自動切割出各種材料。以前3人操作干一天的工作量,現(xiàn)在僅需1人不到一分鐘就可完成,每月可節(jié)省人工投入1萬余元,創(chuàng)收8萬余元,且切割精度高,安全可靠。
由于柴里煤礦是開采了57年的老礦,井下頭面多、戰(zhàn)線長,各類電纜和信號線使用量大,在使用和回收過程中常常會造成線纜不同程度的損壞浪費。為最大限度降低新線纜的投入,機電設備制修廠建立了線纜修復基地,將原來分散在各單位的電纜、信號線等統(tǒng)一集中到修復基地進行維修管理。如此一來,全年可修復各類高低壓電纜3萬余米,修復各類信號線、檢測監(jiān)控線等5萬余米。
“一直以來,綜采液壓支架上所用的礦用本質(zhì)安全型攝像儀及綜合接入器都是一次性消耗品,購買一套需要3萬余元。機電設備制修廠為持續(xù)做好修舊利廢、降本增效工作,向廠家學習了修復技術(shù),現(xiàn)在能夠獨立修復此套設備,每年可節(jié)約成本40余萬元。”朱強說。
像這些創(chuàng)新,在現(xiàn)在的機電設備制修廠數(shù)不勝數(shù)。今年以來,該廠先后研制了自動切割機、軸承自動清洗機、氣動割皮帶機、氣動沙石自卸車等31項創(chuàng)新成果,獲得國家實用新型專利授權(quán)5項,開展課題攻關(guān)35項,創(chuàng)效節(jié)支300余萬元。
改進管理模式激發(fā)內(nèi)生動力
生產(chǎn)工藝的變化、業(yè)務內(nèi)容的增加及創(chuàng)新力度的加大,對該廠如何做好安全、生產(chǎn)、經(jīng)營以及職工隊伍穩(wěn)定工作提出了更高要求。為此,機電設備制修廠在管理上進行了大膽的創(chuàng)新探索。
“我們圍繞單位合并后如何實現(xiàn)安全保效、創(chuàng)新增效、優(yōu)化提效目標,實施了‘三抓、四考、五激勵’舉措,確保安全生產(chǎn)穩(wěn)定運行?!毙旎瘋フf。
在安全生產(chǎn)上,突出抓規(guī)程規(guī)范、抓工時利用、抓定置管理,由管理人員組成兼職安全檢查督查小分隊,動態(tài)強化現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查和工程質(zhì)量管理,確保安全生產(chǎn)穩(wěn)定有序。
在隊伍管理上,該廠采取動態(tài)考評、技能考核、專業(yè)考試、釘釘考勤的方式,持續(xù)加強職工教育培訓和勞動紀律管理,以一套制度管理、一把尺子考量、一個標準兌現(xiàn)的方式,使工作效率和工程質(zhì)量得到了顯著提升。
在政策激勵上,注重對創(chuàng)新的成果、征集的良策、創(chuàng)出的業(yè)績、評出的標桿、涌現(xiàn)的典型等給予一定的獎勵,以此激發(fā)全廠干部職工的工作積極性,一大批創(chuàng)新成果和實用新型工具得到推廣和應用。
“下一步我們還將多走出去承攬外部維修業(yè)務,增加收入,實現(xiàn)創(chuàng)效創(chuàng)收,助推礦井高質(zhì)量發(fā)展?!睓C電設備制修廠黨支部書記劉進水說。(劉光賢)