峰峰集團(tuán)馬選廠創(chuàng)新管理提質(zhì)量增效益
峰峰集團(tuán)馬選廠創(chuàng)新管理提質(zhì)量增效益
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)今年以來(lái),馬選廠持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展創(chuàng)新管理,將選煤生產(chǎn)與優(yōu)化工藝技術(shù)相結(jié)合,通過(guò)創(chuàng)新打造經(jīng)濟(jì)效益新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
該廠為解決入洗難選煤時(shí),中煤損失不穩(wěn)定、浮選精煤灰分高的問(wèn)題,運(yùn)用中煤磁選尾礦TBS干擾床分選工藝,解決重介為浮選“背灰”的被動(dòng)局面;通過(guò)增大浮選能力,增加跌落式礦漿預(yù)處理器,擴(kuò)大精煤脫水能力,實(shí)現(xiàn)大流量、低濃度入浮,精煤回收率累計(jì)提高2%以上。針對(duì)原煤中出現(xiàn)雜物的現(xiàn)象,立即啟動(dòng)相關(guān)預(yù)案,按照定人、定崗、定班次、定任務(wù),開展“揀雜提質(zhì)” 工作,嚴(yán)格落實(shí)“揀雜提質(zhì)”包機(jī)制度和交接班制度,保證每臺(tái)設(shè)備最少一名職工值守,并在每臺(tái)脫介篩前安置雜物收集桶,嚴(yán)格落實(shí)交接班,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)時(shí)段全覆蓋,確保精煤質(zhì)量。
該廠尾煤產(chǎn)品通過(guò)尾煤干燥系統(tǒng)處理后,水分由原來(lái)的26%降至15%以下,煤泥發(fā)熱量從1400-1600卡每千克提高至1900-2200卡每千克,提升產(chǎn)品發(fā)熱量,實(shí)現(xiàn)煤炭高效利用,增加選煤副產(chǎn)品附加值,增加生產(chǎn)整體效益,目前共銷售干燥煤球超10萬(wàn)噸,創(chuàng)效500余萬(wàn)元。為解決入洗難選煤時(shí),中煤損失不穩(wěn)定、浮選精煤灰分高的問(wèn)題,運(yùn)用中煤磁選尾礦TBS干擾床分選工藝,解決重介為浮選“背灰”的被動(dòng)局面;為提高處理量、降低電耗、提高排矸能力,將原有的旋流器更換為超級(jí)旋流器,原煤處理能力進(jìn)一步提高的同時(shí),每年還可節(jié)約電費(fèi)40萬(wàn)元。