今年以來,萬年礦以“提質(zhì)增量、蓄勢增盈、管理提升”為主線,聚焦采掘銜接、安全管理、節(jié)支降耗等重點工作,大力開展全員創(chuàng)新創(chuàng)效活動,為推動礦井高質(zhì)量發(fā)展提供效率效益支撐。
“自從在井上下錨索等專用廂式材料車盤兩頭安裝防碰撞緩沖裝置后,有效防止了車盤掉道現(xiàn)象,降低了我們勞動強度,提高了工作效率。”該區(qū)運輸區(qū)職工路萬春說到。針對井上下錨索等專用廂式材料車盤兩頭沒有碰頭,且過彎道時前后兩車盤別車容易發(fā)生掉道事故,硬性碰撞對裝載物料設(shè)備造成松動,在運輸過程中存在隱患情況。該礦運輸區(qū)立即組織創(chuàng)新工作室技術(shù)人員進行攻關(guān),利用3公分的厚鋼板、直徑20毫米的螺栓,配合彈簧裝置加裝在車盤兩頭,減少了硬性碰撞,對車體和裝載的物料設(shè)備起到了保護作用,每月節(jié)約維修費用1500余元。
該礦在巷道掘進過程中,使用原來的錨桿機打孔受到巷道的角度限制,接近巷道拱基線處由于沒有合適的支撐點,錨桿機使用不方便,且打孔角度不符合標準化要求。為了解決錨桿機打孔角度受限制問題,該礦充分發(fā)揮職工“雙創(chuàng)”積極性,利用鋼管、鋼板、長螺栓,制作了一個錨桿機多角度支架,在作業(yè)過程中,可將錨桿機放置在多角度支架上進行推動打孔,使用原鋼管木板搭架打設(shè)錨桿時,每次人工費需要1500元,而且不同地點移動搭架不方便,采用錨桿機多角度支架后,每個班可節(jié)約2個人工費用,預(yù)計每月節(jié)約2.6萬元。
該礦針對工作面作業(yè)過程中,因地質(zhì)構(gòu)造出現(xiàn)頂板淋水現(xiàn)象,導致工作面機尾於煤多,每班需要5名職工負責清挖泵窩,清挖不及時可能會燒壞水泵,對工作面正常出煤帶來了一定考驗。針對該問題,二采區(qū)通過使用380V電機一臺,一根1.5米長三寸鐵管并在下端開兩個抽水口,頂部偏口做一個出水口接排水管,三寸鐵管中間穿入螺旋鉆桿一根,將螺旋桿與電機焊接一體固定在簡易支架上,形成“自制清淤機”。“通過使用‘自制清淤機’裝置,達到了快速清淤效果,每班可節(jié)約5個工時,降低了職工清挖泵窩的勞動強度,提高了工作面割煤效率,效果顯著。”二采區(qū)索煒東介紹到。
(胡艷琪)