山東能源棗礦集團(tuán)柴里煤礦選煤廠洗煤車間主任兼主管技術(shù)員劉學(xué)敏..." />
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山東能源棗礦集團(tuán)柴里煤礦節(jié)支降耗的典范---記柴里煤礦選煤廠洗煤車間劉學(xué)敏

作者:華丹丹 2015-04-07 10:48 來源:山東能源棗礦集團(tuán)柴里煤礦選煤廠

節(jié)支降耗的典范---記柴里煤礦選煤廠洗煤車間劉學(xué)敏

 

山東能源棗礦集團(tuán)柴里煤礦選煤廠洗煤車間主任兼主管技術(shù)員劉學(xué)敏 現(xiàn)年35歲,畢業(yè)于華北科技學(xué)院選礦專業(yè),20047月,他告別了校園,遠(yuǎn)離了家鄉(xiāng)內(nèi)蒙,不遠(yuǎn)萬里來到了柴里煤礦選煤廠,成為了一名普普通通的職工。憑著對選煤事業(yè)的熱愛和腳踏實(shí)地、勤勤懇懇的工作作風(fēng),先后擔(dān)任了洗煤車間見習(xí)技術(shù)員、壓濾車間技術(shù)員、浮選車間黨支部書記兼技術(shù)員、質(zhì)檢車間主任兼技術(shù)員等重要工作崗位,走出了一串串充滿了光輝與自豪的足跡……。2006年曾榮獲柴里煤礦安全標(biāo)兵稱號(hào),2009年至2011年期間,參與、創(chuàng)造的《優(yōu)化工藝管理 提升浮選運(yùn)行質(zhì)量》、《強(qiáng)化現(xiàn)場管理 降低介質(zhì)消耗》、《立足創(chuàng)新科學(xué)管理實(shí)現(xiàn)選煤廠經(jīng)濟(jì)效益最大化》、《調(diào)整藥劑制度,降低藥耗,提升浮選運(yùn)行效果》等多篇論文榮獲山東省煤炭行業(yè)創(chuàng)新成果一、二、三等獎(jiǎng);2010年曾榮獲柴里煤礦選煤廠十佳管理干部榮譽(yù)稱號(hào),2013年曾榮獲柴里煤礦選煤廠優(yōu)秀區(qū)隊(duì)長榮譽(yù)稱號(hào),2014年曾榮獲柴里煤礦“十大杰出青年”榮譽(yù)稱號(hào)。

當(dāng)前,煤炭行業(yè)不景氣,企業(yè)經(jīng)營困難,煤炭的“寒冬期”有增無減,面對當(dāng)前煤炭形勢哀聲怨道解決不了任何問題,而我礦是一個(gè)50多年的老礦,人多包袱重,面對當(dāng)前的煤炭行情必須不斷改進(jìn)工作的方式方法,才能攻堅(jiān)制勝,才能保障企業(yè)的良性運(yùn)行。礦黨政在十屆四次職代會(huì)上結(jié)合我礦實(shí)際科學(xué)地提出了經(jīng)營管控“三零理念”,為我礦下一步的經(jīng)營管理指明了方向。事實(shí)勝于雄辯,2014年,我礦廣泛深入地開展修舊利廢、節(jié)支降耗活動(dòng),堅(jiān)持向節(jié)約要效益,向成本要效益,從節(jié)約一滴水、一張紙、一度電做起,嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)用電和煤質(zhì)管理,確保了全年成本控制在指標(biāo)之內(nèi),在艱難中實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展。面對當(dāng)前嚴(yán)峻的形勢,有人困惑了:很多人都認(rèn)為2014年我礦的節(jié)能減排深挖內(nèi)潛工作已經(jīng)到了極限,2015年我們該怎么辦?答案只有一個(gè),那就是:“進(jìn)一步深挖內(nèi)潛”。

面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢,劉學(xué)敏同志積極響應(yīng)礦黨政提出的“保安全、保吃飯、保發(fā)展” 三零目標(biāo),優(yōu)化生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu),嚴(yán)細(xì)成本管理,不斷增強(qiáng)全體干部職工的節(jié)約意識(shí),形成了節(jié)支降耗長遠(yuǎn)機(jī)制。

嚴(yán)抓洗煤產(chǎn)品質(zhì)量,全力提高回收率,實(shí)現(xiàn)洗煤效益最大化,是劉學(xué)敏同志在日常工作中常抓不懈的重點(diǎn)工作。按照上級(jí)及客戶要求,對洗煤產(chǎn)品指標(biāo)隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整下發(fā)至班組,即:精煤灰分8.60%9.00%,精煤水分8.0%9.2%,洗混煤發(fā)熱量2300大卡以內(nèi),煤泥發(fā)熱量2200大卡以內(nèi),矸石發(fā)熱量460大卡以內(nèi)。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,及時(shí)總結(jié)洗煤工作經(jīng)驗(yàn),為下一步生產(chǎn)提供科學(xué)有效的數(shù)據(jù),定期組織重介、浮選司機(jī)召開洗煤專業(yè)會(huì),對指標(biāo)進(jìn)行分解分析,針對指標(biāo)不斷調(diào)整操作參數(shù)與操作方法,不斷進(jìn)行深入交流,做到經(jīng)驗(yàn)共享,確保指標(biāo)穩(wěn)定。同時(shí),他還堅(jiān)持每天下午召開煤質(zhì)工作會(huì)議,總結(jié)頭一天的各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo),對存在的問題及時(shí)進(jìn)行分析、查找容易出現(xiàn)問題的根源,加以落實(shí)整改。

厲行節(jié)約、提升經(jīng)濟(jì)效益最大化。介質(zhì)和浮選藥劑是洗煤廠兩塊大的材料支出,控制洗煤成本必須控制好介耗和油耗。他結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,相繼制定了介耗、油耗使用管理辦法及現(xiàn)場設(shè)備定期清理制度,利用每天停車時(shí)間親自對5臺(tái)磁選機(jī)的沖刷及6臺(tái)脫介篩堵的清理情況進(jìn)行檢查,有效的回收了塊煤粘附的介質(zhì),最大程度降低了介質(zhì)消耗;同時(shí),并根據(jù)煤質(zhì)的變化及時(shí)調(diào)整浮現(xiàn)藥劑制度,找準(zhǔn)兩種藥劑添加使用的最佳點(diǎn),杜絕了藥劑比例失調(diào)浪費(fèi)藥劑現(xiàn)象的發(fā)生。真正把介耗、油耗的考核落到了實(shí)處,最大限度的減少了專項(xiàng)材料費(fèi)的投入。在節(jié)約用電方面,科學(xué)合理的安排生產(chǎn)班次和作業(yè)時(shí)間,縮短空開車時(shí)間,減少設(shè)備頻繁啟動(dòng)耗電現(xiàn)象,做好“削峰填谷”工作,有效降低了噸煤電費(fèi)。

   舊濾布縫補(bǔ)再利用。目前洗煤車間共有7臺(tái)壓濾機(jī)投入運(yùn)行,濾布投入量較大,損壞的濾布也較多,車間組織女工利用班后時(shí)間進(jìn)行縫補(bǔ),按塊進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),并及時(shí)更換至壓濾機(jī)上進(jìn)行使用,實(shí)現(xiàn)修舊利廢,僅2月份就節(jié)約濾布費(fèi)用近9000元。廢鐵回收撿選再利用。車間定期對廢鐵進(jìn)行回收,將短鐵絲回收用于現(xiàn)場捆扎拖把、沖水管等,大量節(jié)約了成品鐵絲的使用。并從中撿選出不同規(guī)格的廢鐵塊制做成錘子等工具,實(shí)現(xiàn)了廢品再利用。最終將廢鐵運(yùn)至鑄造廠進(jìn)行回爐再加工,實(shí)現(xiàn)零廢棄。刷漆工具處理后再利用。洗煤廠房設(shè)備、欄桿等防腐刷漆量較大,需要使用大量的毛刷、輥?zhàn)拥裙ぞ?,車間采取刷漆工具交接使用,且刷漆結(jié)束后集中進(jìn)行洗刷、集中進(jìn)行存放,實(shí)現(xiàn)循環(huán)使用。固定脫介篩噴頭,杜絕噴頭流失現(xiàn)象。重介系統(tǒng)的6臺(tái)脫介篩共需安裝近200個(gè)噴頭,篩子開啟后震動(dòng)較大,司機(jī)發(fā)現(xiàn)不及時(shí)易造成噴頭脫落后隨煤流帶走丟失浪費(fèi)。及時(shí)對噴頭用廢舊扎絲進(jìn)行固定,開車中出現(xiàn)噴頭脫落而由扎絲捆系著,待停車后進(jìn)行安裝,杜絕了噴頭開車中流失現(xiàn)象的發(fā)生。

面對當(dāng)前煤炭的“寒冬期”,他不畏“嚴(yán)寒”,緊緊圍繞節(jié)支降耗,降本提效,應(yīng)對危機(jī),敢于面對的擔(dān)當(dāng)精神和責(zé)任意識(shí),仍一如既往的憑著一種闖的魄力、搶的意識(shí)、爭的勁頭、拼的勇氣,似火一樣的激情投入到工作中去。相信在礦黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們一定能夠團(tuán)結(jié)一致,共克時(shí)艱,渡過難關(guān),打好增收節(jié)支仗,創(chuàng)造出精煤戰(zhàn)略的效益最大化。

 

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