機械制造廠生產(chǎn)全過程節(jié)支降耗工作取得成效
機械制造廠生產(chǎn)全過程節(jié)支降耗工作取得成效
本報訊 今年以來,機械制造廠緊密圍繞“細化支出降成本,優(yōu)化工程保底線”活動,積極引導(dǎo)員工立足本職、著眼工廠,絞盡腦汁、千方百計少花工廠一分錢,盡心盡力為工廠多賺錢,確保節(jié)支降耗工作取得實效。
機械制造廠多次組織工程技術(shù)人員及技術(shù)骨干召開優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計研討會,確定產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化項目,明確具體項目責(zé)任人和完成時限。先后優(yōu)化了10立方米電鏟的設(shè)計方案,解決了該電鏟機棚及下部機構(gòu)外購問題。修改完善了4立方米電鏟斗齒、履帶架、干餾爐風(fēng)頭及角閥等鑄件工藝流程,減少了鋼水澆鑄量。他們還將可伸縮式皮帶機整機進行了優(yōu)化改造,節(jié)省了大量資金。將干餾爐爐底水封罐改為結(jié)構(gòu)焊接后,既減少了重量,又提高了加工效率,成品率更是達到了100%。經(jīng)統(tǒng)計,僅F、G部40件爐底水封罐的焊接就節(jié)約生產(chǎn)成本14萬元。
機械制造廠還組織相關(guān)人員詳細制定了《廢料及邊角余料的管理辦法》,號召員工到廢舊物品中“尋寶”,進行修復(fù)再利用。廣大員工積極參與,立足本職創(chuàng)新創(chuàng)效,相繼利用繞制線圈剩下的銅線代替變壓器高壓連接引線,節(jié)約了大量銅桿。同時,將多年積攢的線頭經(jīng)焊接后進行包膜、燒結(jié)等工藝處理,制成成品線再利用;將返廠大修變壓器分解下來的絕緣破損導(dǎo)線、舊銅排重新包扎處理后實現(xiàn)再利用;修復(fù)各型號帶鋸條、電動工具等。經(jīng)統(tǒng)計,共為工廠節(jié)支106.2萬元。
此外,他們還堅持每周召開對料會,從材料計劃申報、采購追蹤到物資進廠驗收,環(huán)環(huán)把控,避免浪費材料現(xiàn)象的發(fā)生。同時嚴(yán)格執(zhí)行材料領(lǐng)用制度,秉持“能用舊的絕不領(lǐng)新的,能修復(fù)使用的絕不提報采購計劃,能用小塊板材絕不用大塊板材”的原則,嚴(yán)把材料使用關(guān),有效地節(jié)約了成本。
據(jù)了解,通過采取優(yōu)化設(shè)計、修舊利廢、嚴(yán)控材料領(lǐng)用等有效舉措,機械制造廠的全過程生產(chǎn)節(jié)支降耗工作取得了階段性成果,不僅將“少花工廠一分錢”的理念根植在了員工心中,而且還形成了“安全工作不忘節(jié)約”的濃厚氛圍。
金宇