同忻礦:依靠科技創(chuàng)新 實現(xiàn)提質增效
作者:煤礦安全網(wǎng)
2015-12-23 16:23
來源:煤礦安全網(wǎng)
同忻礦:依靠科技創(chuàng)新 實現(xiàn)提質增效
同煤集團同忻礦立足科技強企發(fā)展戰(zhàn)略,大力開展科技創(chuàng)新和技術攻關,努力發(fā)揮科技是第一生產(chǎn)力的作用,向科技要效益、向科技要效率,向科技要質量,不斷提高全礦的經(jīng)濟效益、安全效益、生產(chǎn)效率,實現(xiàn)了礦井的提質增效。
強化流程再造,提升礦井產(chǎn)能。該礦通過“超前銜接、優(yōu)化設備、完善系統(tǒng)、改造配套”四個途徑,對洗煤廠進行了擴建改造,對主提升系統(tǒng)進行了技術升級,對精煤倉配煤系統(tǒng)進行了變頻改造。改造后煤流系統(tǒng)的運輸能力由原來的4800t/h提升到現(xiàn)在的7000t/h,主井皮帶速度由原來的4米/秒提高到了5米/秒,大大提升了礦井主運輸能力。在兩個綜采隊順槽皮帶增加了適時均衡自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)了兩個隊的均衡生產(chǎn),保證了主運輸系統(tǒng)的均衡平穩(wěn)運行,提高了煤流系統(tǒng)的開機率。系統(tǒng)升級改造后,使礦井的生產(chǎn)能力、洗選能力、裝車能力有了大幅度的提升。
優(yōu)化生產(chǎn)工藝,實現(xiàn)效益開采。該礦用技術指導生產(chǎn),讓技術創(chuàng)造效益。全面開展精細化放煤,優(yōu)化放煤工序與工藝,對機組速度、放煤順序、放煤方法等進行了詳細規(guī)定,堅持“少推多放、精采細采”的原則,由原來的“多輪間隔放煤”改為“多輪順序分層放煤”,放慢割煤速度,加大放煤量。強化了循環(huán)產(chǎn)量監(jiān)管考核,使巷道的消耗量同比減少了120米/百萬噸,回收率由87%提高到95%。在放煤過程中,綜采隊堅持“見矸關窗”的原則,煤質科加大對生產(chǎn)運輸過程中的監(jiān)督考核,確保生產(chǎn)效益煤,提高了精煤產(chǎn)率,使洗耗控制在33%以內,實現(xiàn)了穩(wěn)產(chǎn)高效。
細化支護設計,降低成本投入。按照“靜態(tài)觀察、動態(tài)管控”的方式,技術部及時跟進巷道施工。根據(jù)巷道地質構造、頂板窺視情況,堅持“整體按設計、局部小微調”的原則,及時優(yōu)化細化設計方案和支護方案。在切眼支護中,取消了角錨索支護,平均每百米巷道減少角錨索支護63根;在頂抽巷支護中,將原6.3米的頂錨索改為5.3米長;加大了錨桿間距,每百米巷道減少錨索使用63根,錨桿154根;在回風、皮帶順槽支護中,取消了噴砼支護,用JW錨索鋼帶取代原12#礦用工字鋼等,一個工作面便可節(jié)省費用690萬元。通過對系統(tǒng)巷設計優(yōu)化,實現(xiàn)不同時期“一巷多用”,措施巷前期作為工作面的升壓巷,待工作面密閉后,又可繼續(xù)作為下一工作面的系統(tǒng)巷,節(jié)支80多萬元。
新技術新裝備,提高效益效率。該礦采用國際新型的耐磨材料和堆焊修復工藝,對進口綜采前、后運輸機、轉載機中板進行了耐磨處理,使設備“延了壽”,直接創(chuàng)效6500萬。引進了雙掩護支架和支架牽引車,工作面撤退時間比原來提前6天,一次搬家費用節(jié)約近200萬元,使搬家“省了錢”。對751精煤皮帶進行變頻改造,使運量由2.4萬噸/天,提高到3.4萬噸/天,使運輸“提了量”。通過實施無定期不停產(chǎn)檢修,使機電設備的檢修時間由過去的6小時減少到現(xiàn)在的3小時,每月多出生產(chǎn)時間112小時,設備拉運量提升了70%,開機率也由過去的95%提高到現(xiàn)在的97%,使檢修“提了效”。
立體抽水放水,延伸開采長度。針對上覆侏羅系多層采空區(qū)地質構造復雜、二盤區(qū)受上覆積水影響8203工作面開采難題,該礦采取了“地面打孔直排、井下鉆孔強排、周邊礦井抽排”相結合的“三位一體”立體式抽放水方案。創(chuàng)新穿越采空區(qū)鉆探技術,采用風動潛孔錘鉆進技術,結合套管安裝等工藝,解決了卡鉆、埋鉆等難題。引進了煤礦深孔鉆車,有效解決了不能探測上覆侏羅系采空區(qū)和廢棄大巷的難題。累計排放采空區(qū)積水720萬m3,徹底排除了采空區(qū)積水隱患,不僅確保了礦井的安全生產(chǎn),而且使8203工作面可采長度增加了710米,多回收原煤600多萬噸,還創(chuàng)效8000多萬元。
(薛瑞新、許進軍)