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淄礦東華水泥:“七大浪費(fèi)”改善促管理提效

作者:高媛媛 孫娟 2016-12-15 09:28 來(lái)源:煤礦安全網(wǎng)

淄礦東華水泥:“七大浪費(fèi)”改善促管理提效

12月12日,山東能源淄礦集團(tuán)東華水泥公司熟料事業(yè)部質(zhì)控中心主任吳埌、單超等幾名技術(shù)骨干圍坐一團(tuán),就“鐵粉代替銅礦粉,避免原料磨蓬倉(cāng)”的試行方案進(jìn)行著激烈的討論。

“如果出現(xiàn)蓬倉(cāng)一般要停機(jī)進(jìn)行處理,我們將這項(xiàng)問(wèn)題定性為精益管理中的等待浪費(fèi)、動(dòng)作浪費(fèi)。”吳埌說(shuō),這已經(jīng)是他們針對(duì)“七大浪費(fèi)”開(kāi)展的第5項(xiàng)改善工作。

10月中旬開(kāi)始,該公司開(kāi)展了“七大浪費(fèi)識(shí)別改善”活動(dòng),努力在精益管理求深求細(xì)上下功夫?;顒?dòng)開(kāi)展以來(lái),僅該公司熟料事業(yè)部質(zhì)控中心就完成了4項(xiàng)改善工作,節(jié)省熟料成本12.1萬(wàn)元,提高石灰石進(jìn)廠合格率4.61%。

該中心將“降成本”作為活動(dòng)的重要目標(biāo),從消除缺陷浪費(fèi)入手,組織技術(shù)骨干成立工作小組,對(duì)各個(gè)管理方面的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行診斷和改善。“選好不選貴!”吳埌說(shuō),他們對(duì)原材料逐個(gè)進(jìn)行分析,決定讓價(jià)格最貴的砂巖降降身份。為尋找到合適的替代品,他們進(jìn)行了大量的調(diào)查研究,發(fā)現(xiàn)硅渣不僅含硅量高,而且每噸的價(jià)格比砂巖低3.5元。在試驗(yàn)中,為消除硅渣含堿量高的弊端,他們采用了硅渣代替13%砂巖的辦法。經(jīng)過(guò)一周的試驗(yàn),該配料方案達(dá)到了預(yù)期效果,一年可節(jié)省費(fèi)用21元。

第一階段改善結(jié)束后,他們乘勝追擊,又盯上了二號(hào)熟料生產(chǎn)線質(zhì)量在線分析儀的生料成本管理模塊。此模塊主要功能以合理優(yōu)化為目的,使生料配比按照成本最低的配料方案進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)。兩個(gè)月內(nèi),通過(guò)不斷地調(diào)試、開(kāi)發(fā),該公司二號(hào)熟料生產(chǎn)線生料配料成本明顯降低,與一號(hào)熟料生產(chǎn)線相比,10月份低了0.26元/噸,11月份低了0.15元/噸。自11月份起,一號(hào)熟料生產(chǎn)線也借鑒優(yōu)化后的配比方案,當(dāng)月,該線生料成本就環(huán)比降低0.11元/噸。

有從大處著手的節(jié)約創(chuàng)新也有從小入手的創(chuàng)新管理辦法。該公司從消除多余工序入手,將石灰石質(zhì)量管理調(diào)整為“雙通道”管理,變質(zhì)量數(shù)據(jù)反饋至供應(yīng)科,供應(yīng)科再反饋給供貨方為數(shù)據(jù)同時(shí)反饋給供應(yīng)科和供貨方。至此,質(zhì)量調(diào)整工作大大提前。該管理辦法的實(shí)施,使石灰石的氧化鎂含量由2.35%降到1.97%,為熟料后期強(qiáng)度增長(zhǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),也使石灰石管理過(guò)程中出現(xiàn)的運(yùn)輸浪費(fèi)、動(dòng)作浪費(fèi)、等待浪費(fèi)、過(guò)量生產(chǎn)浪費(fèi)、多余工序浪費(fèi)等現(xiàn)象都得到了很好的改善。

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