峰峰集團馬選廠精細(xì)管控降生產(chǎn)電耗
峰峰集團馬選廠精細(xì)管控降生產(chǎn)電耗
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)今年以來,馬選廠以精細(xì)化管理為抓手,以全面降低生產(chǎn)電耗為切入點,梳理細(xì)節(jié)查找方法,依靠管理創(chuàng)新節(jié)能降耗,全力以赴降低成本。
由于電耗在生產(chǎn)成本中所占比例較重,該廠成立節(jié)電攻關(guān)小組,依據(jù)歷年來生產(chǎn)用電單耗指標(biāo),對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)開展技術(shù)性研討,創(chuàng)新實踐管理。對集控開停車系統(tǒng)進一步優(yōu)化完善,規(guī)定開車生產(chǎn)前1小時,全廠各崗位人員完成設(shè)備巡查并回復(fù)信號,做好精煤刮板皮帶放水、大泵鼓風(fēng)等工作準(zhǔn)備;停車前30分鐘操作室通知各崗位做好停車準(zhǔn)備,精煤壓濾機崗位停車20分鐘后匯報精礦液位及打車情況,及時停運精煤運輸系統(tǒng),縮短空開車時間。
該廠每月對生產(chǎn)電耗進行對標(biāo)分析,及時在廠辦公平臺上公布分析報告;遵循避峰就谷原則科學(xué)組織生產(chǎn),充分利用峰、谷電價差異節(jié)省電費;根據(jù)現(xiàn)場原煤存放量、每班原煤到達(dá)量,制定生產(chǎn)系統(tǒng)開停車時間,發(fā)揮原煤大倉存儲功能,通過增加入洗原煤量、控制開停車次數(shù)、縮短日用泵房開泵時間等方法節(jié)電。
該廠加強機電設(shè)備維護保養(yǎng),提高機電設(shè)備完好率,強化機電零活處理率考核,尤其是重點、關(guān)鍵設(shè)備的機電零活處理情況,對處理質(zhì)量差、反復(fù)出現(xiàn)的機電零活,月底考核劃定為未完成項。全面統(tǒng)計事故影響時間,分析易發(fā)生事故設(shè)備、易發(fā)故障點,提前制定檢修維護計劃,降低因生產(chǎn)事故被迫停產(chǎn)時間。今年生產(chǎn)用電單耗累計完成7.26kwh/t,較目標(biāo)值降低0.24 kwh/t。