峰峰集團(tuán)馬選廠嚴(yán)管理穩(wěn)指標(biāo)降成本
峰峰集團(tuán)馬選廠嚴(yán)管理穩(wěn)指標(biāo)降成本
本網(wǎng)訊(通訊員 陳愛軍)進(jìn)入2020年,馬選廠以“質(zhì)量為本,優(yōu)質(zhì)高效”為目標(biāo),制定最佳配煤入洗方案,提高洗煤效率,采取各種方法穩(wěn)定精煤指標(biāo),確保銷售精煤質(zhì)量牌號(hào)合格。
該廠以管技人員走動(dòng)式管理、標(biāo)準(zhǔn)化崗位建設(shè)、機(jī)環(huán)雙檢為抓手,全面提升現(xiàn)場生產(chǎn)管理水平,從精煤灰分、水分等指標(biāo)入手,通過安排卸車工進(jìn)入原煤車皮內(nèi)撿拾大塊矸石及雜物,加大對原煤分級篩、精煤脫介篩、離心機(jī)篩網(wǎng)的檢查、清理力度,抓好脫水設(shè)備的維修保養(yǎng),在原煤皮帶、選煤生產(chǎn)過程中,使用灰分自動(dòng)檢測儀,進(jìn)一步提高煤質(zhì)檢測的及時(shí)性、精準(zhǔn)性,確保精煤灰分合格率完成99.8%。
該廠開展密控工、浮選工技術(shù)小指標(biāo)競賽,改善礦漿礦化效果,提高浮選抽出率;將精煤泥擊打弧形篩篩縫由0.5mm改為0.25mm,降低入浮濃度和入浮量。重點(diǎn)對各礦原煤水分進(jìn)行化驗(yàn)分析,對數(shù)據(jù)異常批次進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤檢查,組織專業(yè)技術(shù)人員對生產(chǎn)流程每個(gè)環(huán)節(jié)分析檢查,發(fā)現(xiàn)離心機(jī)脫水效果差,加壓過濾機(jī)事故多等原因影響精煤正常脫水;浮選精礦粒度細(xì)、粘度大,粘附在濾布上造成煤餅內(nèi)水分不易脫離。通過降低浮選油耗,最大限度降低因選礦問題給浮選精礦脫水帶來的困難和壓力,洗煤油耗、介耗、電耗指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。