為進(jìn)一步提升礦井矸石山排矸系統(tǒng),提高排矸效率,加大排矸量,解決排矸系統(tǒng)安全運(yùn)轉(zhuǎn)。近日,鶴煤六礦對矸石山進(jìn)行升級改造,鋪設(shè)了一條運(yùn)矸皮帶輸送機(jī),有效解決排矸系統(tǒng)安全運(yùn)轉(zhuǎn)且效果良好。
隨著礦井開采機(jī)械化程度、工藝要求不斷提高,開掘巷道的數(shù)量增加,矸石量也隨之增加,矸石山現(xiàn)有排矸能力已滿足不了生產(chǎn)需要,大大降低排矸效率,經(jīng)常出現(xiàn)排矸不及時而影響生產(chǎn)現(xiàn)象。為此該礦運(yùn)輸區(qū)干部職工群策群力、集思廣益,成立專職小組,對影響提升運(yùn)輸環(huán)節(jié)進(jìn)行分析,找出制約排矸的主要原因,對排矸系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,在矸石山鋪設(shè)一條運(yùn)矸皮帶輸送機(jī),有效地解決排矸系統(tǒng)的制約瓶頸,既能滿足排矸要求,又可節(jié)能提效。為保證任務(wù)提前完成,抽調(diào)區(qū)隊專職干部員工,租賃兩臺鉤機(jī),加班加點(diǎn)24小時不停連續(xù)奮戰(zhàn)5天時間挖土方3000立方米,將矸石山原有坡度22度改為現(xiàn)在10度,提前完成了矸石山皮帶安裝工作。通過改裝后的排矸系統(tǒng),月排矸能力增至2萬噸、極大的提高礦車周轉(zhuǎn)率與礦井生產(chǎn)效率,同時,提升了安全系數(shù)、節(jié)約了維修成本,扭轉(zhuǎn)了礦車使用緊張的被動局面,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益,每年最低可節(jié)約材料費(fèi)數(shù)十萬元,為礦井的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益作出了積極貢獻(xiàn)。