濟(jì)二煤礦主井提升機(jī)箕斗過裝事故報(bào)告
濟(jì)二煤礦主井提升機(jī)箕斗過裝事故報(bào)告
一、事故時(shí)間
1997年1月29日
二、事故地點(diǎn)
濟(jì)寧二號(hào)煤礦主井井筒
三、事故經(jīng)過
97年元月29日中班17:40分主井提升機(jī)按礦調(diào)度指示準(zhǔn)備提煤,裝載站職工朱某、崔某二人匯報(bào)說:“定量閘門打不開。”維修工劉某隨即下井檢查(此時(shí)北箕斗在裝載位置)發(fā)現(xiàn)定量斗閘門略一開便自動(dòng)關(guān)閉,便通知提升機(jī)司機(jī)將北箕斗提到卸載點(diǎn),南箕斗下放到裝載位置,同時(shí)通知向定量斗內(nèi)裝煤。在裝煤過程中,朱發(fā)現(xiàn)定量斗裝煤口向外溢煤,便立即按了皮帶及給煤機(jī)緊停按紐。經(jīng)詢問絞車司機(jī),得知定量斗裝滿并未在車房顯示,經(jīng)查定量斗確已裝煤,劉某即向工區(qū)值班隊(duì)長進(jìn)行匯報(bào),值班隊(duì)長安排應(yīng)分次向箕斗內(nèi)裝煤。劉對(duì)裝載工進(jìn)行了交接,并通過檢查發(fā)現(xiàn)定量斗閘門打不開的原因是風(fēng)壓過低(只有0.4MPa),經(jīng)工區(qū)安排,加開一臺(tái)壓風(fēng)機(jī)后,風(fēng)壓達(dá)到0.7 Mpa,在裝載時(shí),雖采取點(diǎn)動(dòng)方式,仍將定量斗內(nèi)的煤全部裝入了箕斗,發(fā)信號(hào)提升時(shí),絞車司機(jī)付某發(fā)現(xiàn)起動(dòng)電流較大(2000A左右),且提升機(jī)起載報(bào)警,提到50余米時(shí),便停車向值班隊(duì)長進(jìn)行匯報(bào),值班隊(duì)長立即去了絞車房,隨后機(jī)電副總、機(jī)電科科長等先后去了絞車房,采用分段提升的方式,提到離卸載點(diǎn)34m時(shí)。出現(xiàn)過載跳閘,不能再提。最后,采取在井筒內(nèi)卸煤的方法進(jìn)行處理,將煤提到上井口卸載站卸掉,恢復(fù)了提升機(jī)的提升。
四、原因分析
1、機(jī)電專業(yè)人員,特別是機(jī)電工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)主井提升的管理未引起足夠的重視,確保主井安全提升的意識(shí)淡薄,從行政管理上未能及時(shí)有針對(duì)性地開展工作。
2、在技術(shù)管理上存在著漏洞。雖然制定了有關(guān)的規(guī)章制度,但內(nèi)容上不夠完善,針對(duì)性較差,可操作性較差。
3、維修人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平差,包括管理人員在內(nèi)未很好地掌握系統(tǒng)的特點(diǎn),了解和掌握必備的維護(hù)、檢修方法和技能。
4、在安排處理過裝過程中,由于指揮和操作者經(jīng)驗(yàn)不足,未能交代和掌握具體的分次裝煤的方法,致使定量斗的煤一次裝入了箕斗。
5、煤倉內(nèi)煤的含矸量大和水份過大造成了給煤機(jī)的給煤量偏大,加之定量裝置失效,使之在未達(dá)到設(shè)定的時(shí)間時(shí),給煤量大大超過了允許的裝煤量。
五、防范措施
1、首先,要加強(qiáng)對(duì)主井安全運(yùn)轉(zhuǎn)的管理,從行政管理上制定嚴(yán)格管理的各項(xiàng)制度,從技術(shù)管理上,要完善規(guī)章制度,充實(shí)內(nèi)容,制定具體的,具有較強(qiáng)針對(duì)性和可操作性的措施,進(jìn)一步明確責(zé)任。
2、盡快恢復(fù)定量和定容保護(hù)裝置,并制定相應(yīng)的檢查、維護(hù)措施,同時(shí)裝備一套能夠檢測定量斗裝煤量的檢測裝置。
3、加強(qiáng)對(duì)管理和維修人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),使之逐步掌握系統(tǒng)內(nèi)各種設(shè)備和設(shè)施的性能,不斷提高管理和維修水平和處理故障的應(yīng)變能力。
4、制定各種防止過裝的措施及時(shí)實(shí)施,象在箕斗上割溢煤孔,恢復(fù)定容、定量保護(hù)裝置等。
5、加強(qiáng)現(xiàn)場管理,減少煤流中的含矸量和水份,在未得到解決前,暫開二臺(tái)給煤機(jī)裝煤,以防給煤機(jī)的給煤量大大超過給煤量。