一、事故簡要經(jīng)過:
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氯堿公司“5.21”機械傷害事故案例分析

作者:煤礦安全網(wǎng) 2014-10-02 22:30 來源:煤礦安全網(wǎng)

氯堿公司“5.21”機械傷害事故案例分析

一、事故簡要經(jīng)過:

2011年5月20日8時,包裝工段乙班班長姚某召集副班長趙某,操作工高某、王某召開了班前會,安排了本班24小時的工作,強調(diào)了安全注意事項。之后開始工作,首先檢查確認自動包裝機各工序正常,然后啟動一期包裝機運行,約18時30分,姚某因家有事,想讓副班長趙某同去家中幫忙,便用電話向工段長李某請假,李某詢問了車間的工作情況,姚向李匯報說“料已包完停機”,李便準了假,趙某隨姚某離開車間。姚、趙兩人走后,直至事故發(fā)生后才返回。在此期間只有高某、王某堅守崗位,同時還有運輸隊叉車司機孫某在場。約20時30分,再次啟動一期包裝機運行,運行期間發(fā)生了多次散垛,均是由高某在操作平臺上操作斷電,王某在碼垛機下清理散垛進行處理。21日2時許,運行的碼垛機再次發(fā)生散垛自動停機。高某再次在操作平臺上斷電操作,王某仍在碼垛機下面整理散垛,幾分鐘后,王某對高某說:“好了,開吧”,高某啟動機器后見運轉(zhuǎn)正常,就開始往機頭操作平臺走,剛下了幾個臺階,就聽見開著叉車過來運料的孫某喊:“高某,趕快停車”,高某立即關(guān)閉機器來到碼垛機下,兩人配合用手動操作將配重鐵升起,把王某拉了出來,隨即報告了聚氯乙烯車間調(diào)度和公司調(diào)度并撥打了120急救電話(撥打120電話時間2時21分),接到事故報告的聚氯乙烯車間調(diào)度員趙某、車間主任助理韓某趕到現(xiàn)場后,一起將王某抬到托盤上并用叉車送至公司大門口,2時40分許120急救車趕到,在將王某送往平定縣人民醫(yī)院的途中,經(jīng)急救人員檢查,確認王某死亡。

二、事故原因:

1、王某在包裝機處于未切斷電源運行狀態(tài)的情況下,擅自進入升降機運行區(qū)域,被碼垛機裝置升降機外框撞擊面部致使顱腦嚴重損傷死亡,是本次事故的直接原因。

2、包裝操作工安全意識差,自保、互保意識不強,不遵守操作規(guī)程違規(guī)作業(yè),是導(dǎo)致事故的主要原因。

3、班組長不遵守勞動紀律,不執(zhí)行安全管理制度,置工作于不顧,隨意脫崗干私活,是導(dǎo)致事故的又一主要原因。

4、包裝工段領(lǐng)導(dǎo)思想麻痹,安全意識淡薄,勞動管理混亂,紀律松懈,是另一個導(dǎo)致事故的主要原因。

5、聚氯乙烯車間安全巡查不到位,特別是夜間安全巡查缺失,未能及時發(fā)現(xiàn)和制止職工的“三違”行為,是導(dǎo)致事故的重要原因。

6、氯堿公司值班領(lǐng)導(dǎo)巡查不到位,對夜間作業(yè)缺乏有效的管理,也是導(dǎo)致事故的重要原因。

三、防范措施

1、進一步加強職工的安全培訓教育,不斷提高職工的安意識,真正樹立起“我要安全”的意識。

2、深入組織開展反“三違”活動,建立健全互保、聯(lián)保任體系,重獎舉報“三違”行為屬實的人員,嚴懲發(fā)生“三違”行為的人。

3、學習推廣“白國周管理法”積極開展金牌班組長選樹活動,全面提升班組長安全意識和素質(zhì),做實基層基礎(chǔ)工作。穩(wěn)定職工思想情緒,確保干部隊伍的相對穩(wěn)定。嚴格按照《勞動法》制定工作時間。

4、加強安全監(jiān)督檢查,特別要強化夜間作業(yè)的檢查力度,做到檢查不留空隙、不留死角和盲區(qū)。

5、嚴格執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)輪流跟班、帶班規(guī)定,保證每班都有公司領(lǐng)導(dǎo)帶班,并做到與工人同上同下。

6、進一步改進碼垛機防護裝置,實現(xiàn)自動連鎖,提高安全保障能力。

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