一、事故時間:2011年7月27日19:40--21:55
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上灣煤礦1-2煤一部膠帶機(jī)撕帶事故

作者:煤礦安全網(wǎng) 2016-03-27 08:26 來源:煤礦安全網(wǎng)

上灣煤礦1-2煤一部膠帶機(jī)撕帶事故

一、事故時間:2011年7月27日19:40--21:55

二、事故地點(diǎn):1-2煤一部皮帶7聯(lián)巷處

三、事故經(jīng)過:

7月27日18:37分左右,1-2煤一部膠帶機(jī)機(jī)頭司機(jī)在檢查設(shè)備時聽見皮帶上有敲打托輥聲音,由于皮帶轉(zhuǎn)速快未能及時查明原因。此時,1-2煤一部膠帶機(jī)5聯(lián)巷給料機(jī)司機(jī)正在搭接點(diǎn)打掃衛(wèi)生,聽到皮帶下帶面有明顯聲響由機(jī)頭方向傳來,給料機(jī)司機(jī)立即閉鎖停機(jī),沿響聲由5聯(lián)巷向機(jī)尾方向檢查情況,在7聯(lián)巷處發(fā)現(xiàn)下帶面行人側(cè)離帶邊約20公分有0.1m×9m長的帶面縱向撕裂,給料機(jī)司機(jī)立刻向帶班隊(duì)長匯報,帶班隊(duì)長得知情況后立即趕赴現(xiàn)場并隨即向礦調(diào)度室匯報,并聯(lián)系皮帶修補(bǔ)隊(duì)伍入井對撕裂處進(jìn)行冷補(bǔ),于21:55分修補(bǔ)完畢,皮帶正常運(yùn)行,共計影響生產(chǎn)2小時15分。

四、原因分析

1、12205與12206工作面在同時生產(chǎn)過程中煤量大時,卸料點(diǎn)處出現(xiàn)煤塊飛濺、堆積現(xiàn)象,煤塊滑落底皮帶卷入尾滾筒是造成此次事故主要原因。

2、1-2煤一部皮帶機(jī)尾落料點(diǎn)處沒有防止煤塊掉入底皮帶措施是造成此次事故的次要原因。

3、兩工作面煤機(jī)司機(jī)在割煤過程中沒有顧全大局,割煤速度較快,煤量較大是造成事故的次要原因。

4、1-2煤二部皮帶帶寬是1.6米,1-2煤一部皮帶帶寬是1.4米不能完全匹配是造成事故的又一原因

五、防范措施:

1、要求綜采隊(duì)和配采隊(duì)及時溝通、均衡生產(chǎn),嚴(yán)禁同一時間煤量忽大忽小,造成皮帶煤量堆積、滑落。馬蒂爾司機(jī)遇到大塊矸石必須停機(jī)處理,處理完畢后方可開機(jī)。杜絕大塊片矸進(jìn)入運(yùn)輸系統(tǒng)損壞皮帶。

2、要求礦上對所有的落煤點(diǎn)、轉(zhuǎn)載點(diǎn)的擋煤皮固定方式進(jìn)行詳細(xì)檢查,把所有固定擋煤皮的托盤改為統(tǒng)一的整條擋煤皮,消除一切可能造成劃帶的因素。

3、要求礦方加強(qiáng)對皮帶機(jī)管理,制定嚴(yán)格的防止鐵器、大塊矸石等物混入煤流的管理制度,從源頭上防止撕帶事故發(fā)生。

4、要求運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)崗位工加強(qiáng)膠帶機(jī)的巡回檢查工作,及時排查各類隱患,防止類似事故再次發(fā)生。

5、要求各礦井所有皮帶搭接點(diǎn),一律嚴(yán)格按公司規(guī)定、制作統(tǒng)一的擋煤皮、固定壓板。

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