寸二礦22116-2面刮板輸送機(jī)機(jī)尾減速器一軸損壞事故
寸二礦22116-2面刮板輸送機(jī)機(jī)尾減速器一軸損壞事故
一、事故時間:2011年6月30日
二、事故地點:22116-2綜采工作面
三、事故經(jīng)過:
2011年6月30日,寸草塔二礦早班安排前半班生產(chǎn),后半班檢修,于下午16:20檢修完畢后,開始生產(chǎn),煤機(jī)由機(jī)尾向機(jī)頭割煤約20架,運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾驅(qū)動部減速機(jī)和TTT之間有冒煙現(xiàn)象,隨即閉鎖三機(jī),并匯報情況,跟班隊長及時組織人員檢查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)和TTT之間漏水,判定為TTT軸承損壞。向機(jī)電科和調(diào)度室匯報,機(jī)電科組織人員到維修二廠調(diào)運(yùn)配件,更換TTT,更換時發(fā)現(xiàn)減速機(jī)一軸的平鍵已經(jīng)損壞,更換平鍵,裝配好驅(qū)動部準(zhǔn)備安裝時,TTT用撬棍盤不動,認(rèn)為安裝不合適,并再次組織分解、重新組裝,再次安裝后試運(yùn)轉(zhuǎn)20分鐘,仍存在異常情況,再次檢查驅(qū)動部,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動部減速機(jī)一軸損壞,更換驅(qū)動部。因當(dāng)時地面沒有組裝好的驅(qū)動部,只能將其升井到地面組裝維修。7月1日3:30機(jī)尾驅(qū)動部升井,5:00拉運(yùn)到維修中心三廠駐布爾臺車間。維修中心二廠四部安排人員進(jìn)行組裝維修,12:40將組裝好的驅(qū)動部運(yùn)至寸草塔二礦井口裝車下井,17:00到達(dá)工作面,21:30驅(qū)動部安裝完成并正常生產(chǎn),此次故障共影響生產(chǎn)28小時。
四、原因分析:
1、寸草塔二礦綜采隊日常檢查不到位,設(shè)備點檢中未及時發(fā)現(xiàn)機(jī)尾減速器聲音及振動異常,未及時發(fā)現(xiàn)驅(qū)動部減速機(jī)一軸抖動量變大,是導(dǎo)致減速機(jī)一軸損壞的主要原因。
2、寸草塔二礦對事故原因檢查不徹底,初次判斷為TTT故障,未發(fā)現(xiàn)減速器一軸滾軸現(xiàn)象。另外,驅(qū)動部升井后,ED25車沒有直接將驅(qū)動部拉到布爾臺維修三廠,而是用吊車和平板車運(yùn)到維修三廠,影響1小時30分,導(dǎo)致故障處理時間長。
3、12:40驅(qū)動部組裝好后入井時,生產(chǎn)服務(wù)中心二處所派的特種車無法端起驅(qū)動部,更換特種車后發(fā)現(xiàn)油封損壞需檢修,再次更換特種車,15:20左右,第三輛特種車?yán)\(yùn)驅(qū)動部入井,15:55左右,行走到輔運(yùn)大巷2200米處,特種車高溫?zé)o法行走,聯(lián)系生產(chǎn)服務(wù)中心二處特種車修理工處理后,恢復(fù)正常,累計影響4小時20分,這是導(dǎo)致事故處理時間長的另一原因。
五、預(yù)防措施:
1、針對此次事故,要求各礦綜采隊加強(qiáng)設(shè)備的日常檢修維護(hù),充分利用檢修時間將各設(shè)備檢修到位,提高設(shè)備開機(jī)率。
2、要求各礦綜采隊進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化檢修力度,確保設(shè)備性能處于良好狀態(tài)。
3、要求各礦井職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)要對設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化檢修加強(qiáng)考核,確保標(biāo)準(zhǔn)化檢修工作落到實處。
4、要求各單位認(rèn)真學(xué)習(xí)本次事故,吸取事故教訓(xùn),防止同類事故的再次發(fā)生。