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重慶松藻礦務局松藻二井“5. 14”煤與瓦斯突出事故

作者:煤礦安全網(wǎng) 2017-10-11 13:56 來源:煤礦安全網(wǎng)

重慶松藻礦務局松藻二井“5. 14”煤與瓦斯突出事故

1960年5月14日,重慶地區(qū)松藻礦務局松藻二井(事故發(fā)生時稱同華煤礦)+352 m標高石門揭穿K3煤層,發(fā)生大型煤與瓦斯突出,突出煤量1000 t,堵塞巷道250多米,全井充滿瓦斯,瓦斯和煤塵逆風流900多米沖出平硐口,造成全井窒息死亡125人、輕傷16人的特大傷亡事故。

一、自然情況及釀成事故條件

松藻二井原為同華煤礦,為專區(qū)所轄小礦。設計年產(chǎn)10萬t,事故后于1961年劃歸松藻礦務局管轄,經(jīng)改擴建年產(chǎn)30萬t,開采上二疊系龍?zhí)睹航MK1、K2、K3和K4四層煤相距很近,平均間距為14~23 m,屬近距煤層群。

礦井采取平硐煤層走向大巷開拓,工作面前進式開采。

開拓平硐標高+352 m,由煤系地層頂部進入至煤層底部K1煤層后,沿K1層開掘煤層走向大巷630 m,在大巷的420 m和620 m處,有兩個石門溝通K2層,布置K2工作面與總回風巷貫通。總回風設在標高+435 m的K2煤層及+420 m的K1煤層大巷。K2回風巷出口安裝40 kW和15 kW離心式風機各一臺,K1回風巷出口地7.5 kW軸流式風機一臺,構成全負壓通風,總風量為1 700m3/min。K3煤屢單獨布置煤層運輸巷及回采工作面,與+420 mK6煤層風巷貫通,未安裝風機,采取獨立自然通風系統(tǒng)。除K4層為獨立通風系統(tǒng)外,其余均為大串聯(lián)方式。石門采用人工隔離全負壓通風,煤巷采取雙巷掘進擴散通風,全井沒有一臺局扇。

井田范圍內(nèi)煤層厚度變化復雜,開采順序混亂,采面時斷時續(xù),多次換層開采?;夭晒ぷ髅嫱咚褂砍隽看螅?jīng)常超限,K1回采工作面瓦斯量為7.6~13.8 m3/ min,K2為3~7.5 m3/min,K3為6.4 m3/min,由于全井沒有一臺局扇,煤巷掘進瓦斯也經(jīng)常超限。

同華煤礦為小窯生產(chǎn)管理方式,設備簡陋,作業(yè)沒有規(guī)范,完全停留在舊社會生產(chǎn)基礎上,巖石一段不支護,人工打眼放炮,手鎬落煤,全井無壓風設備。采用大串聯(lián)通風,風量嚴重不足,瓦斯經(jīng)常超限,職工技術素質(zhì)差,經(jīng)常違章蠻干,這都是造成事故的因素。

二、事故經(jīng)過

事故發(fā)生在+352 m水平二石門揭開K3煤層。當時二石門K2煤層已布置回采工作面,形成了全負壓通風,為了布置K3工作面,二石門向K3煤層掘進。1959年12月施工,由于人工打眼放炮進度緩慢,半年時間掘進了47 m,1960年5月10日在二石門頂部見到K3煤層,由于石門全為裸巷,沒有支護,發(fā)生了一次傾出,冒落煤矸共計10 t左右,檢查風流瓦斯高達4%。經(jīng)領導檢查,決定停止掘進,打隔風墻,5月14日完成隔風墻,工作面瓦斯降低到0.6%,但石門頂部瓦斯仍高達10%,未引起重視,遂繼續(xù)掘進。5月14日14時55分放炮,放炮后5 min,發(fā)生了煤與瓦斯突出。突出以后二石門及其附近的K2煤巷和K1煤巷被煤堵塞,總長計250 m;部分瓦斯和煤塵逆風流

900多米沖出平硐口;由于通風大串聯(lián),部分瓦斯和煤塵充滿K1、K2煤層運輸大巷,沿K2回采工作面,波及+435 m總回風,使全礦井充滿了高濃度瓦斯。此間正值早中班交接,造成了125人喪生、16人輕傷的嚴重惡果。事故發(fā)生后,領導慌作一團,束手無策,不清楚井下發(fā)生了什么,曾錯誤地指揮將40 kW風機停運17 min,直至45 min后松藻礦救護隊趕到,開始搶救。

三、事故原因分析

1.同華煤礦K3煤層應劃為嚴重突出危險煤層,事故前,由于該礦從未發(fā)生過突出,對突出危險性和可能性毫無認識,雖發(fā)生過10 t傾出現(xiàn)象,但沒引起警惕。因此,在揭穿K3煤層時沒有專門設計,沒有任何防范措施和保護人身安全措施,致使一次大型突出釀成重大傷亡的惡性事故,這是事故發(fā)生的根本原因。

2.同華煤礦為小窯生產(chǎn)管理方式,開拓開采布置極不合理,采掘擠成一團,這種方式如不加以改造,很難避免串聯(lián)通風。大突出以后,風流切斷,瓦斯波及整個礦井,破壞了全井通風系統(tǒng),這是重大傷亡事故的主要原因。

3.設備簡陋,全井沒有壓風設備,沒一臺局扇,工作面吸入掘進的乏風,瓦斯逐段增大,經(jīng)常超限,安全環(huán)境十分惡劣,石門不支護,擴散通風,人工打眼,瓦斯積聚無人過問,違章作業(yè),事故隱患比比皆是,這種生產(chǎn)方式如不加以改造,事故遲早要發(fā)生。

四、事故教訓

1.同華煤礦為近距煤層群,高瓦斯礦井,又具有嚴重的煤與瓦斯突出危險。對于這樣的礦井采取平硐煤層走向大巷的開拓方式本身就不合理,給安全生產(chǎn)帶來被動局面和事故隱患。首先串聯(lián)通風難以解決,而且安全設施如防爆門、防火門、反向風門等難以布置,回采工作面及總回風系統(tǒng)作業(yè)均為乏風,瓦斯超限得不到解決,發(fā)生災變或一旦通風系統(tǒng)癱瘓,無法應變,如這次大型突出,突出煤切斷風路,并涌出大量瓦斯,直接串入回采工作面、各煤層大巷掘進及總回風,瓦斯波及全井,造成特大傷亡事故。

同時煤層厚薄不均,采面時斷時續(xù),開采解故層也得不到保證,更導致了煤與瓦斯突出的可能性。這是一條重要教訓,類似這種礦井開拓設計必須嚴加審查,加以改造,才能保障安全生產(chǎn),杜絕類似事故的發(fā)生。

2.同華煤礦特大傷亡事故的發(fā)生,有其歷史原因。解放前該礦為私人開辦的小礦,解放后改為公私合營,地方接管以后又沒有獲得改造,仍然保留解放前那種陳舊落后的原始生產(chǎn)方式:開拓開采布置不合理,不能適應高沼氣兼突出礦井,高沼氣礦井仍采用串聯(lián)通風、擴散通風和自然通風,沒有起碼的局扇供風,瓦斯超限無人過問,巖巷不支護,沒有壓風設備,仍保留危險的人工打眼放炮。加之該礦領導及工人不懂得瓦斯管理基本知識,更不懂得煤與瓦斯突出,不講煤礦安全生產(chǎn),完全處于違章作業(yè)和盲目蠻干之中,事故隱患比比皆是,這樣的生產(chǎn)管理局面,事故難以避免,即使傷亡事故不發(fā)生突出事故,今后也將發(fā)生爆炸事故。通過這次事故教訓,不難得到一條重要結論,即類似同華煤礦這種不顧安全生產(chǎn)的生產(chǎn)管理方式,應予以取締,決不允許存在。

五、預防與處理

根據(jù)上述事故原因及事故教訓,避免事故再次發(fā)生,應采取以下一些預防方法及措施

1.該礦應根據(jù)礦井瓦斯涌出量等級并具有嚴重的突出危險性,對礦井的開拓開采布置進行正確的設計,才能生產(chǎn)。突出礦并必須具有獨立的通風系統(tǒng)。

2.消滅陳舊落后的原始生產(chǎn)方式,建立安全生產(chǎn)管理體系。

3.對從未發(fā)生過突出的礦井,應根據(jù)突出性質(zhì)和基本規(guī)律,在發(fā)現(xiàn)煤層瓦斯大、煤層松軟時都應提高警惕,建立突出危險性預測。

4.應推行長距離撤人放炮的制度。

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