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“3·19”鐵廠溝煤礦+645水平43#煤層回撤工作面冒頂事故處理決定

作者:煤礦安全網(wǎng) 2019-07-13 23:59 來源:煤礦安全網(wǎng)

“3·19”鐵廠溝煤礦+645水平43#煤層回撤工作面冒頂事故處理決定

公司各單位:

2010年3月19日凌晨8:30分,鐵廠溝煤礦+645水平43#煤層回撤工作面發(fā)生局部冒頂,致使工作面6臺液壓支架被頂板巖石掩埋,這是一起重大未遂頂板事故?,F(xiàn)將事故調(diào)查處理通報如下:

一、事故時間:2010年3月19日8:30左右

二、事故地點:鐵廠溝煤礦+645水平43#煤層回撤工作面

三、事故類別:頂板事故

四、事故性質(zhì):責任事故

五、事故經(jīng)過

2010年3月18日夜班,由生產(chǎn)服務(wù)中心安裝二隊值班人員劉進江安排安裝二隊帶班副隊長阿里木帶領(lǐng)夜班作業(yè)的17名職工(其中4人負責工作面出架、3人負責倒運支架、6人負責液壓支架解體裝車、4人負責井上下運輸及卸車)入井到鐵廠溝煤礦+645水平43#煤層回撤面進行液壓支架回撤、解體、裝車工作。

負責工作面回撤支架作業(yè)的4名人員(帶班副隊長阿里木、班長施亞斌、鄭明、唐百忠)到現(xiàn)場后首先做好安全檢查及風險源辨識工作,然后開始從事回撤液壓支架作業(yè)。19日08時30分左右,在將12#液壓支架回撤后,帶班副隊長阿里木安排將掩護液壓支架向前移架,在做好聯(lián)接等準備工作后開始降架,降架0.5米后,發(fā)現(xiàn)回撤通道頂板來壓明顯,阿里木下令馬上停止降架并重新升架接頂,在液壓支架兩側(cè)用單體加固支護通道,在打第三根單體時,聽到后方頂板來壓響聲較大,阿里木大喊往支架底下跑!人員迅速從架下撤到工作面北巷,此時回撤通道掩護支架前方長約8米、高4米地段(12#-17#支架位置)頂板發(fā)生冒落,致使工作面6臺液壓支架被頂板巖石掩埋。

事故發(fā)生后,生產(chǎn)服務(wù)中心立即向公司進行了匯報,經(jīng)公司批準放棄了6臺液壓支架的回收,并將剩余的18#-23#支架于夜班前回收至北巷,救護隊于20日早班將該工作面封閉。

六、事故原因分析

1.直接原因

由于上分層進行了注水滅火,回撤作業(yè)前沒有及時采取有效支護手段進行加固,因壓力集中作用致使回撤通道內(nèi)頂板離層,頂錨桿失效,錨索承托不住頂板壓力,從而發(fā)生頂板冒落。

2.間接原因

(1)作業(yè)現(xiàn)場對新產(chǎn)生的危險源辯識不充分,也未采取有效防范措施;

(2)對淋水段、破碎段和地質(zhì)構(gòu)造地帶的安裝及回撤作業(yè)工藝不完善,存在安全隱患和漏洞;

(3)礦務(wù)工程施工和回撤工作時,只重視工程進度和火災隱患,忽視了頂板隱患的存在。

七、事故教訓

1.有淋水、頂板破碎和地質(zhì)構(gòu)造帶的回撤通道應除使用加密錨桿、錨索外,還應采用11#工字鋼制作的挑梁進行加固支護。

2.在前期,安裝回撤開工礦務(wù)工程施工中,在遇到煤層破碎松軟、頂板(或兩幫)壓力集中區(qū)域、夾矸層、斷層及淋水等地質(zhì)構(gòu)造時,應作為重點區(qū)域,采取相應措施提高施工質(zhì)量和支護質(zhì)量。

3.對工作面構(gòu)造地帶和淋水地段的錨網(wǎng)錨索支護參數(shù)應認真測算,支護強度必須滿足回撤需要的支護強度。

4.在礦務(wù)工程施工和回撤工作時,對淋水段、破碎段和地質(zhì)構(gòu)造地帶的安裝及回撤工藝應有針對性的采取加強頂板監(jiān)測和動態(tài)檢查得措施。

八、防范措施

1.綜采設(shè)備安裝回撤工作面的井巷工程在煤層松軟破碎帶、頂板(或兩幫)壓力集中區(qū)域、夾矸層、斷層及淋水區(qū)域時,必須采取有效可行的支護方式進行支護。

(1)必須增加錨桿長度,增加錨固劑數(shù)量,采用全錨支護方式;

(2)必須縮小錨桿間排距,采用密集錨桿支護;

(3)為了增強錨網(wǎng)支護強度,必須用雙層金屬網(wǎng)加固支護;

(4)縮短錨索間排距進行加固支護;

(5)在嚴重破碎松軟地帶,因圍巖松動圈半徑大,不適合使用錨網(wǎng)錨索聯(lián)合支護方式,必須使用金屬架棚支護方式進行支護;

(6)在地質(zhì)構(gòu)造帶、淋水大的區(qū)域必須使用11#工字鋼制作的挑梁進行加固支護。

2.在地質(zhì)構(gòu)造帶等特殊區(qū)域從事安裝回撤作業(yè)時,在回架、出架期間由經(jīng)驗豐富的人員,專門負責作業(yè)區(qū)域巷道頂板的監(jiān)護。

3.在回撤通道中應增加頂板監(jiān)測儀或木點柱,便于及時發(fā)現(xiàn)頂板的變化情況采取措施。

4.抓好安裝回撤工作面的頂板管理工作,及時打木垛或打木點柱,確保回撤期間通道頂板支護安全。

5.不斷補充和規(guī)范安裝回撤技術(shù)工藝,針對不同礦井和不同工作面及時補充相應的安全技術(shù)措施和安回工藝,并嚴格按照工藝去施工,做到安回工藝及工序流程規(guī)范合理,安回作業(yè)及安回質(zhì)量規(guī)范標準,確保安裝回撤作業(yè)的安全有序。

6.嚴格執(zhí)行并貫徹落實公司相關(guān)礦務(wù)工程的驗收標準及規(guī)范工藝,并及時修改和完善相關(guān)礦務(wù)工程驗收標準。

7.針對安回工作面作業(yè)范圍的支護錨桿及支護錨索質(zhì)量及強度,要對特殊地段進行抽查,并做好檢查臺賬記錄。

8.在現(xiàn)場作業(yè)時,由帶班人員對現(xiàn)場作業(yè)及環(huán)境條件認真進行針對性地危險源辨識,安全注意事項布置要詳細并加以落實,做到班中安全檢查、班后進行安全評估,將工作任務(wù)及注意事項、危險源及防范措施均落實到人,必須按措施要求進行操作,保證不發(fā)生此類事故,將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)下,確保綜采設(shè)備安裝回撤工作處于全過程預控狀態(tài)。

9.認真開展全員參與的“三大”關(guān)系討論活動,真正擺正綜采工作面安裝回撤與“安全、質(zhì)量和機電運輸管理”的關(guān)系,并將其落實到作業(yè)現(xiàn)場,確保綜采工作面安裝回撤的安全、高效和優(yōu)質(zhì)。

10.認真開展全員參與的“六個一”活動,提倡鼓勵職工參與小改小革、小發(fā)明,完善彌補綜采設(shè)備搬家倒面工作中存在的漏洞和缺陷,積極調(diào)動廣大員工抓安全、管安全的積極性,為安全生產(chǎn)獻策獻計。

11.認真吸取這起頂板事故教訓,舉一反三,加強學習,加強管理,規(guī)范員工行為,確保今后的安裝回撤工程安全有序進行。

九、事故處理決定

1. 生產(chǎn)服務(wù)中心主任馬洪濤是安全生產(chǎn)第一責任著,負有安全管理不到位責任,對其罰款1000元。

2.生產(chǎn)服務(wù)中心總工程師周華分管安全生產(chǎn)工作,在事故中負有安全技術(shù)措施不到位,作業(yè)工藝流程不完善的技術(shù)管理責任,對其罰款1000元。

3.依據(jù)《神新公司安全生產(chǎn)隱患罰款規(guī)定》第10條的有關(guān)規(guī)定,對生產(chǎn)服務(wù)中心罰款10000元,其中30%由生產(chǎn)服務(wù)中心領(lǐng)導承擔。

4.依據(jù)《神新公司安全生產(chǎn)獎罰辦法(試行)》中安全貢獻獎的有關(guān)規(guī)定,在一季度安全獎中,對生產(chǎn)服務(wù)中心安裝二隊帶班副隊長阿里木獎勵2000元。

上述處罰,總計1.2萬元,請生產(chǎn)服務(wù)中心于4月10日前將罰款上繳公司安全專戶,并將罰款明細報公司安監(jiān)局備案。

神華新疆能源有限責任公司

二〇一〇年三月二十四日

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