神東煤炭集團(tuán)公司煤礦頂板事故案例匯編
生產(chǎn)管理部編制
二零一七年九月十日
編審委員會
主 任 楊俊哲
副主任 羅 文
主 編 姚 海
編 寫 李瑞群 李金剛 楊永亮 楊曉超 高 峰 蔚保寧 曹建云
王秀元 翁海龍 陳佩東 任志國 馮曉棟 蘇 杰
審 稿 高登云 楊建彬 韓 龍 楊曉強(qiáng) 華玉鑫
目 錄
第一部分 巷道掘進(jìn)篇 4
案例二:補(bǔ)連塔煤礦12煤五盤區(qū)回風(fēng)大巷冒頂事故 9
案例四:上灣煤礦22煤輔運(yùn)巷冒頂潰水潰沙事故 15
案例五:哈拉溝煤礦12上101掘進(jìn)面“11.4”頂板事故 19
案例六:哈拉溝煤礦中央主運(yùn)大巷54L頂板冒頂事故 24
案例七:石圪臺煤礦72301切眼掘進(jìn)冒頂事故 27
案例八:石圪臺煤礦71304輔運(yùn)順槽冒頂潰水潰沙事故 32
案例九:烏蘭木倫煤礦2204掘進(jìn)工作面頂板事故 35
案例十:寸草塔二礦22116輔運(yùn)順槽頂板傷人事故 39
案例十一:寸草塔二礦31204回風(fēng)繞道頂板傷人事故 42
第二部分 綜采面回采篇 46
案例一:大柳塔煤礦22404綜采面“4.12”颶風(fēng)事故 47
案例二:大柳塔煤礦52304綜采面末采冒頂事故 52
案例三:大柳塔煤礦52307綜采面老頂垮落推出支架擠壞煤機(jī)搖臂事故 61
案例四:補(bǔ)連塔煤礦12401綜采面頂板漏冒事故 67
案例五:補(bǔ)連塔煤礦12404綜采面頂板漏冒事故 77
案例六:補(bǔ)連塔煤礦12511綜采面頂板漏冒事故 81
案例七:榆家梁煤礦42213綜采面末采漏頂事故 86
案例八:榆家梁煤礦43308綜采面初采壓架事故 90
案例九:布爾臺煤礦42105綜放面動壓事故 94
案例十:布爾臺煤礦42106綜放面動壓事故 100
案例十一:錦界煤礦31107綜采面頂板傷人事故 108
案例十二:上灣煤礦12211綜采面過空巷冒頂事故 110
案例十三:哈拉溝煤礦22203綜采面“3.11”頂板事故 115
案例十四:哈拉溝煤礦22529綜采面機(jī)尾超前冒頂事故 119
案例十五:哈拉溝煤礦22408-1綜采面縮面冒頂事故 127
案例十六:石圪臺煤礦71206綜采面過空巷冒頂事故 132
案例十七:石圪臺煤礦31201綜采面壓架事故 138
案例十八:石圪臺煤礦31204綜采面末采貫通壓架事故 151
案例十九:保德煤礦81304綜放面壓死支架的事故 158
案例二十:烏蘭木倫煤礦2204綜采面頂板事故 167
案例二十一:柳塔煤礦12104綜采面過空巷壓架事故 171
案例二十二:寸草塔煤礦22103綜采面漏頂事故 179
第一部分 巷道掘進(jìn)篇
案例一:大柳塔煤礦“10·10”頂板事故
一、工程概況
大井22煤六盤區(qū)22607綜采面東側(cè)與F8斷層之間的三角塊段采用旺格維利采煤法回采,回采區(qū)域如下圖所示。支巷煤柱設(shè)計(jì)寬度為9m,每8條支巷留設(shè)一條保護(hù)煤柱,旺采刀間煤柱的寬度為0.5~1m。旺采區(qū)沿煤層底板回采,頂煤留300~500mm為準(zhǔn),采高不低于4m。
發(fā)生事故時(shí),正在回采12支巷,第5支巷留設(shè)了9m的隔離煤柱,5支巷至12支巷間的頂板懸空一直未冒落,空頂面積約10235m2。
圖1 22607綜采面東側(cè)旺采區(qū)回采位置
圖2 22607綜采面東側(cè)旺采區(qū)右翼二區(qū)段設(shè)計(jì)圖
二、事故經(jīng)過及造成的損失
事故時(shí)間:2005年10月10日17時(shí)05分。
事故地點(diǎn):大柳塔井12607東房采面右翼2區(qū)段1號輔運(yùn)巷4聯(lián)巷口及12支巷
2005年10月10日7時(shí)30分左右,連采三隊(duì)八點(diǎn)班帶班隊(duì)長鄭某等15名工人下井,在右翼二區(qū)段右側(cè)12支巷作業(yè)。當(dāng)時(shí)該區(qū)段5支巷留設(shè)了9m的隔離煤柱,計(jì)劃在12支巷采完后再留設(shè)9m的隔離煤柱,5支巷至12支巷間的頂板懸空一直未冒落,空頂面積約10235m2。15時(shí)50分連采三隊(duì)四點(diǎn)班帶班隊(duì)長謝某等13名工人開完班前會后,下井接班。下午17時(shí)左右交接班時(shí),電鉗工王某、馬某、劉某、汪某、謝某和關(guān)某等六人在12607東側(cè)旺采區(qū)右翼二區(qū)段輔運(yùn)平巷4聯(lián)巷旁邊的鏟車周圍測瓦斯、修理鏟車,八點(diǎn)班帶班隊(duì)長鄭某、林某、電鉗工于某、連采機(jī)司機(jī)白某等四人在12607東側(cè)旺采區(qū)右翼二區(qū)段輔運(yùn)平巷12支巷內(nèi)距巷口約5m處交接班。大約17時(shí)05分,12607東側(cè)旺采區(qū)右翼二區(qū)段5支巷至12支巷間采空區(qū)頂板突然大面積跨落,頂板冒落形成的颶風(fēng)將東側(cè)旺采區(qū)右翼二區(qū)段輔運(yùn)平巷4聯(lián)巷旁邊鏟車周圍的電鉗工王某、馬某、劉某、汪某、謝某和關(guān)某等六人和在12支巷內(nèi)的帶班隊(duì)長鄭某、林某、電鉗工于某、連采機(jī)司機(jī)白某等四人吹倒。颶風(fēng)過后,12支巷內(nèi)的帶班隊(duì)長鄭某和電鉗工于某先爬起來,發(fā)現(xiàn)他們的礦帽被颶風(fēng)吹掉了,礦燈也被颶風(fēng)吹得絞在一起,兩人把絞在一起的礦燈分開并打開開關(guān),發(fā)現(xiàn)連采機(jī)司機(jī)白某爬在旁邊的地上,白某想爬起來,撐了一下地就又倒下了,鄭某和于某急忙過去想把他扶起來但是扶不動,正在此時(shí),又發(fā)生了冒頂,冒頂形成的颶風(fēng)又一次吹來,鄭某和于某急忙趴倒,颶風(fēng)過后,兩人又試圖扶起白某可還是扶不動,鄭某和于某只好喊人,喊了幾聲,光聽到有人答應(yīng)看不到有人過來,過了一會林某過來了,他們?nèi)艘黄鸱銎鸢啄吵冯x12支巷。在4聯(lián)巷鏟車周圍的王某、馬某、劉某、汪某、謝某和關(guān)某等六人被颶風(fēng)吹倒后,劉某和馬某爬起來發(fā)現(xiàn)他們的礦帽和礦燈不見了,找到礦燈后,發(fā)現(xiàn)王某頭部受傷仰面朝天躺在鏟車邊的地上,兩人問王某情況怎么樣,王某手捂住肚子說他腹部疼,隨后四點(diǎn)班帶班隊(duì)長謝某、鄭某、于某和白某等人也到了輔運(yùn)平巷4聯(lián)巷,鄭某安排打電話向大柳塔煤礦調(diào)度室報(bào)告事故情況時(shí),帶班隊(duì)長謝某說已經(jīng)打過了,之后林某、關(guān)某護(hù)送白某先離開輔運(yùn)平巷,于某和謝某用電工刀割下來一塊風(fēng)筒布,大家一起把王某慢慢地扶到風(fēng)筒布上,用風(fēng)筒布把王某抬到隨后趕來的李某的農(nóng)用車上,并護(hù)送王某一起升井。礦調(diào)度室在接到井下事故報(bào)告后,立即安排車輛下井接應(yīng),并聯(lián)系120急救車輛和醫(yī)護(hù)人員到井口等待。白某和王某先后升井,在井口經(jīng)120醫(yī)生急救處理后送往神東職工總醫(yī)院治療。王某在神東職工總醫(yī)院經(jīng)搶救無效于2005年10月10日18時(shí)30分死亡。白某在神東職工總醫(yī)院因左側(cè)顱骨骨折做了手術(shù),在神東職工總醫(yī)院住院接受治療。
事故造成的損失:事故造成一人死亡、一人重傷。
三、事故原因分析
(一)12607房采采空區(qū)大面積懸頂垮落(115×89m),,是造成此次傷人事故的直接原因。
(二)未及時(shí)對懸頂采空區(qū)頂板進(jìn)行強(qiáng)制放頂,是產(chǎn)生颶風(fēng)傷人的主要原因。
(三)根據(jù)已往開采經(jīng)驗(yàn),神東公司確定旺采區(qū)域正?;夭蓵r(shí),每隔6~8個(gè)支巷留設(shè)一個(gè)隔離煤柱,這個(gè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)無理論依據(jù)。
(四)現(xiàn)場管理不到位,在頂板大面積懸空的情況下未及時(shí)留設(shè)隔離煤柱。
(五)礦井未對旺采面采空區(qū)頂板進(jìn)行有效監(jiān)測監(jiān)控。
四、采取的防治措施及取得的效果
(一)加強(qiáng)技術(shù)管理,制定切實(shí)可行的、針對性強(qiáng)的作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施,使職工熟練掌握,并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
(二)對旺采區(qū)的設(shè)計(jì)進(jìn)一步優(yōu)化,將刀間煤柱的寬度增大為1.5m。
(三)對邊角塊段煤的回采,盡量布置長壁采煤工作面,采用全部垮落法管理頂板,確保煤礦的安全生產(chǎn)。
(四)房采時(shí)應(yīng)采用技術(shù)手段加強(qiáng)頂板的監(jiān)察、監(jiān)控,合理控制房采工作面的空頂面積,地質(zhì)情況發(fā)生變化時(shí),及時(shí)采取預(yù)防措施。
(五)必須認(rèn)真吸取此次事故教訓(xùn),從嚴(yán)管理,落實(shí)防范措施,防止同類事故再次發(fā)生。
五、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
“10·10”頂板事故是在采用旺格維利采煤法過程中,由于對頂板控制經(jīng)驗(yàn)不足,對頂板安全缺少科學(xué)的論證和監(jiān)測監(jiān)控造成的,為礦區(qū)頂板管理敲響了警鐘。在這次事故的教訓(xùn)中,大柳塔煤礦對旺格維利采煤法的設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化,增大了刀間煤柱的寬度,增加了保護(hù)隔離煤柱的留設(shè),強(qiáng)化了旺采期間的頂板管理及各項(xiàng)安全技術(shù)措施的編制和執(zhí)行。
案例二:補(bǔ)連塔煤礦12煤五盤區(qū)回風(fēng)大巷冒頂事故
一、事故經(jīng)過及造成的損失
(一)事故經(jīng)過
補(bǔ)連塔煤礦12煤五盤區(qū)回風(fēng)大巷與12煤四盤區(qū)采空區(qū)煤柱寬度42.7m,與五盤區(qū)主運(yùn)大巷煤柱寬度24.4m,巷道設(shè)計(jì)寬高尺寸為6.0×4.05m。采用錨網(wǎng)噴支護(hù)設(shè)計(jì)(見圖1),頂板每1.2m設(shè)計(jì)6套φ18×2100mm圓鋼錨桿,每2.4m設(shè)計(jì)2套φ17.8×6500mm錨索,鋼筋網(wǎng)規(guī)格φ6.5×200×200mm,噴50mm厚C20混凝土。
圖1 12煤五盤區(qū)回風(fēng)大巷支護(hù)斷面圖
2017年6月21日上午9:20分,通風(fēng)隊(duì)電鉗工周某檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)12煤五盤區(qū)回風(fēng)大巷約4500m處大巷頂板發(fā)生全斷面冒落,當(dāng)即向調(diào)度室匯報(bào),調(diào)度室接到匯報(bào)后立即啟動頂板事故應(yīng)急響應(yīng)程序。具體冒頂位置如圖2所示。
圖2 12煤五盤區(qū)回風(fēng)大巷冒頂位置示意圖
礦領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人立即到達(dá)現(xiàn)場查看冒頂情況,經(jīng)核實(shí)冒頂位置為回風(fēng)大巷4493~4508m,冒高4.3m,寬5.7m,長度15m。
確定支護(hù)方案后立即進(jìn)行處理,處理工作歷時(shí)10天,于7月1日夜班支護(hù)完畢。具體如圖3所示。
圖3 12煤五盤區(qū)回風(fēng)大巷冒頂示意圖
(二)造成損失
巷道支護(hù)及出渣費(fèi)用約10.8萬元。
二、事故原因分析
(一)主要原因
12煤五盤區(qū)大巷掘進(jìn)時(shí)間為2011年5月~2012年6月,冒頂處巷道掘進(jìn)時(shí)間為2012年5月下旬。根據(jù)冒頂處揭露頂板巖性素描(見圖4)和鉆探結(jié)果,該處頂煤厚度0.5~0.9m,頂板以上約4.0m范圍內(nèi)為粉砂巖、泥巖及砂質(zhì)泥巖互層。
圖4 12煤五盤區(qū)回風(fēng)大巷冒頂處巖層柱狀圖
通過冒頂處的巖層柱狀圖看出,錨桿錨固端位于泥質(zhì)膠結(jié)的粉砂巖中,錨索錨固端位于砂巖中。頂板長期受裂隙水浸潤致使其強(qiáng)度降低,錨桿(索)組合梁加固拱效果差,巷道跨度上無法保持穩(wěn)定結(jié)構(gòu),是導(dǎo)致巷道冒頂發(fā)生的主要原因。
(二)直接原因
礦井在巷道掘進(jìn)中沒有詳細(xì)勘查,根據(jù)巷道頂板巖性變化變更支護(hù)方案。對巷道后期出現(xiàn)的淋水未引起足夠重視,沒有及時(shí)采取補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)措施,致使巷道因頂板圍巖結(jié)構(gòu)失穩(wěn)發(fā)生冒頂。
(三)間接原因
5月份巷道隱患排查中,已發(fā)現(xiàn)五盤區(qū)回風(fēng)大巷4260m處頂板有0.06m2噴漿層離層剝落,卻未能引起管理人員重視,未對附近巷道進(jìn)行細(xì)致排查,頂板管理重視程度不夠。
四、采取的防治措施與事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
(一)礦井對五盤區(qū)主運(yùn)、輔運(yùn)、回風(fēng)大巷的頂板進(jìn)行取芯,掌握頂板巖層結(jié)構(gòu)和物理力學(xué)性質(zhì),根據(jù)取芯結(jié)果制定三條大巷的補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)方案,并逐步實(shí)施。
(二)加強(qiáng)頂板離層監(jiān)測和頂?shù)装逡平坑^測,在五盤區(qū)三條大巷安裝了頂板離層儀,每隔200m設(shè)置一處頂?shù)装逡平坑^測點(diǎn),劃分責(zé)任,派專人定期觀測。
(三)礦井下發(fā)頂板巖性探測管理辦法,對掘進(jìn)巷道的頂板巖性進(jìn)行探測并建立臺賬,對復(fù)合頂板、軟弱巖層及其它影響支護(hù)強(qiáng)度的情況時(shí),及時(shí)制定針對性的支護(hù)方案并做好后期巷道變形觀測工作。
(四)對礦井所有大巷的支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行排查。經(jīng)統(tǒng)計(jì),礦井無錨索支護(hù)大巷總長度53300m,按照緊要程度逐步進(jìn)行實(shí)施。
(五)進(jìn)一步加強(qiáng)隱患排查整改管理,對查出的頂板隱患由礦技術(shù)專業(yè)組核實(shí)并制定支護(hù)處理方案,切實(shí)消除頂板安全隱患。
案例三:錦界煤礦31109機(jī)頭硐室冒頂事故
一、工程概況
31109機(jī)頭硐室位于31煤一盤區(qū),該機(jī)頭硐室采用炮掘施工,硐室設(shè)計(jì)寬度5.4m,高度5.5m,實(shí)際高度6.2m。頂板采用“錨桿+鋼筋網(wǎng)片+錨索”支護(hù),錨桿采用ψ16*2100mm圓鋼錨桿,間排距為1000*1000mm,錨索規(guī)格為ψ17.8*8000mm,錨索間排距為3000*3000mm,噴漿厚度為50mm。
二、事故經(jīng)過及造成的損失
2014年8月29日14點(diǎn)50分左右,運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)工人王某向礦調(diào)度室匯報(bào):31109機(jī)頭硐室靠近31煤集中輔運(yùn)側(cè)頂板離層有響動。調(diào)度室接到通知后及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)辦和安全辦派人到現(xiàn)場查看。15點(diǎn)55分左右,運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)工人劉某向調(diào)度室匯報(bào):31109機(jī)頭硐室靠近31煤集中輔運(yùn)側(cè)冒頂,冒頂范圍1500mm*3500mm*2000mm。16點(diǎn)10分左右,值班礦領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)辦、安全辦相關(guān)人員陸續(xù)抵達(dá)現(xiàn)場并設(shè)置警戒。查看現(xiàn)場后,立即組織錨索隊(duì)在冒頂區(qū)域前后進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),由勝利公司處理冒落區(qū)域矸石并掛網(wǎng)支護(hù),8月30日22點(diǎn)55分冒落區(qū)域全部處理完畢。該事故共計(jì)影響一盤區(qū)正常生產(chǎn)32h。
三、事故原因分析
通過分析,造成本次事故原因如下:
(一)直接原因
巷道頂板支護(hù)強(qiáng)度不足。根據(jù)鉆孔jbs7、J203、JB202-1等資料分析知,該區(qū)域上覆基巖厚度為45m左右,松散層厚度55m左右。從31煤煤層往上頂板巖性首先是約2~3m粉砂巖,其次是0.3~1.0m的泥巖與砂質(zhì)泥巖,再往上是4~10m的粉砂巖與細(xì)砂巖。硐室支護(hù)時(shí)錨桿錨固端處于0.3~1.0m泥巖與砂質(zhì)泥巖中,巖石長時(shí)間風(fēng)化后,導(dǎo)致巷道支護(hù)強(qiáng)度降低,是出現(xiàn)冒頂?shù)闹苯釉颉?/p>
巷道隱患排查不到位。機(jī)頭硐室屬于大斷面超高巷道,巷道頂板變形狀況無有效監(jiān)控手段,并且日常排查不到位,導(dǎo)致頂板下沉超過規(guī)定未及時(shí)發(fā)現(xiàn),是出現(xiàn)冒頂直接原因。
(二)間接原因
巷道多次受采動影響。冒頂區(qū)域多次受連采掘進(jìn)挑頂和機(jī)頭硐室挑頂擴(kuò)幫等采動影響,是出現(xiàn)冒頂?shù)牧硪辉颉?/p>
工程施工期間監(jiān)管不到位。31109機(jī)頭硐室設(shè)計(jì)高度5.5m,實(shí)際掘進(jìn)高度6.2m,施工期間監(jiān)管不到位;施工期間錨索、錨桿支護(hù)質(zhì)量檢查不到位,是發(fā)生冒頂?shù)挠忠辉颉?/p>
三、采取的防治措施
為杜絕類似事故再次發(fā)生,采取如下措施:
(一)對全礦井下在用機(jī)頭硐室進(jìn)行全面排查,對存在的安全隱患及時(shí)處理;同時(shí),對機(jī)頭硐室進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),確保巷道頂板安全。
(二)在工程設(shè)計(jì)時(shí),進(jìn)一步優(yōu)化巷道支護(hù)設(shè)計(jì)參數(shù),保證巷道支護(hù)強(qiáng)度滿足使用要求。
四、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
(一)加強(qiáng)圖紙設(shè)計(jì)管理。生產(chǎn)辦進(jìn)一步優(yōu)化圖紙設(shè)計(jì),機(jī)頭硐室、風(fēng)橋等大斷面巷道錨索支護(hù)時(shí)應(yīng)加w鋼帶,掌握頂板巖性變化情況,確保設(shè)計(jì)巷道支護(hù)參數(shù)合理。機(jī)頭硐室設(shè)計(jì)根據(jù)設(shè)備參數(shù),合理降低硐室高度,杜絕巷道超高施工。
(二)加強(qiáng)隱患排查管理。對機(jī)頭硐室、風(fēng)橋、切眼等大斷面、超高巷道,尤其是多次受采動影響的巷道,加強(qiáng)隱患排查管理,定期對頂板完好情況進(jìn)行全面排查,發(fā)現(xiàn)隱患,按照“五定”跟蹤督辦。
(三)做好巷道頂板離層觀測管理。對機(jī)頭硐室、風(fēng)橋、切眼等大斷面巷道設(shè)計(jì)安裝頂板離層儀,加強(qiáng)對在用巷道頂板離層監(jiān)測力度,確保各巷道處在有效監(jiān)控范圍內(nèi),發(fā)現(xiàn)離層及時(shí)處理。
案例四:上灣煤礦22煤輔運(yùn)巷冒頂潰水潰沙事故
一、工程概況
(一)工作面概況
22煤三條大巷設(shè)計(jì)長度1650m,冒頂區(qū)距離巷道開口1350m,煤厚4.3~7.6m,平均5.3m。冒頂區(qū)域煤層埋深69~91m。該區(qū)域受強(qiáng)烈的沖刷和剝蝕,致使煤層及上覆基巖遭受不同程度的破壞,給安全開采造成極大困難。
(二)頂?shù)装鍘r性
22煤輔運(yùn)、膠運(yùn)、回風(fēng)巷頂?shù)装迩闆r如表1所示
表1 煤層頂?shù)装迩闆r表
名稱 巖石名稱 厚度/m 巖 性 特 征
老頂 粗、細(xì)粒砂巖 25.59 灰白色,石英、風(fēng)化長石為主,含有黑色燧石,分選較好,半圓狀,泥質(zhì)接觸式膠結(jié),夾有煤線及砂巖薄層,局部具斜層理,層面夾有炭化物碎屑。
直接頂 粉砂巖 2.1 灰色及深灰色,薄層狀,具斜層理。
直接底 泥巖 4.91 黑灰色及灰色,致密,塊狀,薄層狀,夾粘土巖,薄層含砂質(zhì)。
(三)工作面設(shè)備配套情況
配套12CM15-10B連續(xù)采煤機(jī),ARO-40-RELMB-CWT四臂錨桿機(jī),1030給料破碎機(jī),488GLBC鏟車,帶寬800mm膠帶機(jī),BKJ-NO6.0 2X18.5局部通風(fēng)機(jī)。
(四)工作面支護(hù)情況
22煤三條大巷采用錨桿支護(hù)。頂板采用φ16×1600mm圓鋼錨桿支護(hù),間排距為1000×1000mm。
圖1 三條大巷巷道支護(hù)平面圖
二、事故發(fā)生過程
(一)事故發(fā)生經(jīng)過
2001年5月30日夜班,11:00當(dāng)班帶班隊(duì)長甘某組織召開班前會,班前會甘某強(qiáng)調(diào)工作面頂板局部破碎、淋水大,作業(yè)過程中短掘快支,確保安全生產(chǎn)。井下交接班完畢,煤機(jī)司機(jī)劉某開始掘進(jìn)輔運(yùn)大巷,掘進(jìn)5m后,停機(jī)檢查工作面頂板情況,發(fā)現(xiàn)頂板淋水有變大的跡象。立即將煤機(jī)退出,并通知相關(guān)人員對掘進(jìn)段頂板進(jìn)行支護(hù)。錨桿機(jī)司機(jī)接到通知后,立即開始對輔運(yùn)順槽頂板采用錨桿支護(hù),支護(hù)中發(fā)現(xiàn)頂板淋水不斷增大,錨桿機(jī)司機(jī)加快支護(hù)進(jìn)度,支護(hù)完畢后立即將錨桿機(jī)和人員同時(shí)退出。早上5:20左右,輔運(yùn)順槽給料機(jī)處人員聽見巖石滾動的轟鳴聲,用礦燈照射發(fā)現(xiàn)后方區(qū)域冒頂,且泥沙及巖石從頂板急速下泄,立即組織人員向后方撤離。此時(shí)煤機(jī)司機(jī)正在膠運(yùn)大巷進(jìn)行掘進(jìn),已掘進(jìn)10m左右,煤機(jī)司機(jī)發(fā)現(xiàn)運(yùn)煤車遲遲不來接煤,感覺情況不對,立即將煤機(jī)往后側(cè)聯(lián)巷倒機(jī),倒移煤機(jī)過程中,發(fā)現(xiàn)后側(cè)巷道有人員在晃礦燈。此時(shí)煤機(jī)移至聯(lián)巷口位置,煤機(jī)司機(jī)劉某趕緊下機(jī),往外撤離,此時(shí)發(fā)現(xiàn)泥沙推進(jìn)至膠運(yùn)靠近回風(fēng)巷的聯(lián)巷口,估計(jì)深度1m。觀察四周發(fā)現(xiàn)沿膠運(yùn)及輔運(yùn)巷道的撤離路線被堵塞,此時(shí)發(fā)現(xiàn)靠近回風(fēng)側(cè)的聯(lián)巷還可撤離。煤機(jī)司機(jī)劉某立即沿聯(lián)巷撤離致回風(fēng)巷,與前來救援的肖某、楊某匯合,帶班隊(duì)長甘某立即將情況向礦調(diào)度室進(jìn)行了匯報(bào),并清點(diǎn)人員組織撤離升井。
調(diào)度室在2001年5月31日7點(diǎn)20分接到井下人員匯報(bào),上灣煤礦22煤輔運(yùn)巷掘進(jìn)工作面發(fā)生了嚴(yán)重冒頂潰沙潰水事故,一瀉而下的泥沙水涌下了輔運(yùn)巷,并逐漸漫延至膠運(yùn)巷和回風(fēng)大巷,堵塞了兩條巷道長達(dá)420多米,將價(jià)值3500萬元的生產(chǎn)設(shè)備被泥沙淹埋,情況十分危急。
圖2 冒頂事故發(fā)生的位置
(二) 救援過程
事故發(fā)生后,上灣礦及時(shí)向神東公司匯報(bào)了災(zāi)情,公司副總經(jīng)理、副總工程師及時(shí)趕赴現(xiàn)場,全面展開了與潰沙災(zāi)害抗?fàn)幍拇髸?zhàn)。
公司組成了以副總經(jīng)理為組長的會戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)小組,指揮現(xiàn)場救援工作。從技術(shù)措施、現(xiàn)場組織、地面塌陷治理、恢復(fù)生產(chǎn)及安全監(jiān)督檢查上各把一關(guān),開展搶險(xiǎn)救援工作。研究制定了詳細(xì)的救援技術(shù)措施,地面動用裝載機(jī)和車輛將裝滿塊石的麻袋封口回填至地表塌陷坑封堵潰沙通道,井下設(shè)置1m寬沙袋墻三道阻止泥沙的漫延,開啟水泵抽排巷道積水,同時(shí)抓緊清理巷道泥沙,迅速回撤設(shè)備,恢復(fù)生產(chǎn)。到6月1日早7點(diǎn),井下共投放沙袋3000多個(gè),地面投放沙袋4000多個(gè),泥沙及透水基本得到了控制。連采一隊(duì)于上午9點(diǎn)率先恢復(fù)了生產(chǎn),到6月15日將其它被淹埋的設(shè)備全部挖出。礦里及時(shí)組織全體檢修人員晝夜搶修設(shè)備,將煤機(jī)、錨桿機(jī)、運(yùn)煤車、給料破碎機(jī)部件拆裝34次,烘烤電機(jī)14臺次,于6月18日將挖出的設(shè)備全部修復(fù),連采二隊(duì)也于6月20日恢復(fù)了生產(chǎn),將災(zāi)害損失降到了最低點(diǎn)。
三、事故原因分析
(一)直接原因
掘進(jìn)工作面上覆基巖太薄,厚度僅有2m,頂板破碎,工作面淋水大,是導(dǎo)致大面積冒頂潰水潰沙事故的發(fā)生的直接原因。
(二)間接原因
針對22煤層局部受強(qiáng)烈的沖刷和剝蝕,致使煤層及上覆基巖遭受不同程度的破壞。
礦井對頂板重視程度不足,沒有對掘進(jìn)巷道頂板基巖厚度布孔鉆探。
安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控不到位,未對22煤大巷掘進(jìn)工作面過薄基巖的危險(xiǎn)源認(rèn)真辨識與評估,對其存在的風(fēng)險(xiǎn)程度嚴(yán)重認(rèn)識不足,導(dǎo)致對現(xiàn)場的安全管理不到位。
四、采取措施及取得的效果
針對22煤層存在薄基巖區(qū)域的實(shí)際情況,22煤層巷道掘進(jìn)期間嚴(yán)格執(zhí)行基巖厚度探測工作,確保掘進(jìn)范圍內(nèi)的上覆基巖厚度情況提前探知。
針對22煤掘進(jìn)工作面頂板淋水的情況,要對水源科學(xué)分析,明確水害的影響范圍,采取措施確保將水害影響程度降到最低。
對地面塌陷區(qū),動用機(jī)械設(shè)備回填麻袋塊石,徹底封堵頂板冒落通道,切斷塌陷坑周邊泥沙的補(bǔ)給源,為井下排水、清砂創(chuàng)造條件。
為防止涌入井下的巖石泥沙波及周邊巷道,首先砌筑兩道寬度1m的沙袋墻,阻止砂石的進(jìn)一步漫延。通過沙袋的過濾作用在沙袋墻附近設(shè)置水泵抽排巷道積水,為下一步清理砂石創(chuàng)造條件。
井下工作面積水排放后,劃分三個(gè)作業(yè)點(diǎn)清理砂石,為提高作業(yè)效率,動用裝載機(jī)和低污染防爆車輛進(jìn)行清理。
將連采機(jī)、錨桿機(jī)、運(yùn)煤車、給料機(jī)、膠帶機(jī)等設(shè)備清理回撤后,立即對冒頂區(qū)域巷道進(jìn)行永久封閉,施工三道厚度500mm的鋼筋混凝土密閉。
案例五:哈拉溝煤礦12上101掘進(jìn)面“11.4”頂板事故
一、工程概況
(一)工作面開采條件
事故發(fā)生時(shí),連采二隊(duì)正在掘進(jìn)12煤12上101輔助切眼,該區(qū)域煤層厚度約1.1m~1.8m,采用沿底割頂掘進(jìn),巷道設(shè)計(jì)2.5m,割頂0.7m~1.4m,煤巖交界處不夠穩(wěn)定,巷道有片幫。
表1 12上101面煤層頂?shù)装逄卣鞅?/p>
頂?shù)装?巖石名稱 最小~最大
平均(m) 巖 性 特 征
老 頂 粉砂巖 1.9~18
8.88 灰白色,成分以石英長石為主,顆粒分選中等,次棱角狀,泥質(zhì)膠結(jié)。
直接頂 細(xì)砂巖 0~9.39
2.63 灰色,水平層理,泥質(zhì)膠結(jié),顆粒分選中等。
直接底 粉砂巖 0~4.13
1.94 深灰色,水平層理,泥質(zhì)膠結(jié),含少量植物化石。
(二)主要配套設(shè)備
掘進(jìn)工作面采用連續(xù)采煤機(jī)及其后配套設(shè)備施工,選用一臺14CM09-11E型連續(xù)采煤機(jī)來完成割煤、裝煤和清煤工序,一臺JOY-10SC32-48AB-5型梭車將連續(xù)采煤機(jī)采出的煤轉(zhuǎn)運(yùn)至破碎機(jī),一臺1030型給料破碎機(jī)完成煤的破碎與轉(zhuǎn)載工作,破碎機(jī)運(yùn)出的煤通過DSP-1080膠帶輸送機(jī)運(yùn)出,一臺ARO-4A00-1637-WT型錨桿機(jī)完成錨桿的定位、打眼、安裝、緊固工作。采用掘進(jìn)、支護(hù)平行作業(yè)的施工工藝。用一臺WJ-6FB型防爆柴油鏟運(yùn)車清理巷道浮煤、淤泥,確保巷道暢通、干凈,并完成工作面的材料、小型設(shè)備的運(yùn)送和搬移工作。
(三)巷道支護(hù)情況
12上101輔切眼,選用φ18×2100mm的螺紋鋼錨桿,排距1.0m,每排布置5根錨桿。并選用φ17.8×8000mm錨索+4200×230×3mmW鋼帶進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),錨索排距為2m,每排3套,幫網(wǎng)未支護(hù)。
二、事故經(jīng)過及造成的損失
(一)事故經(jīng)過
2009年11月4日,哈拉溝煤礦連采二隊(duì)早班為檢修班。事發(fā)當(dāng)班7時(shí)20分開始召開班前會,會后8時(shí)30分到達(dá)工作面,檢查工作面交接完畢后,錨桿機(jī)檢修鉗工陳某走到停在距掘進(jìn)頭9.4m處的錨桿機(jī)進(jìn)行檢修工作。
事發(fā)時(shí)陳某正蹲下給錨桿機(jī)左側(cè)的鉆箱加油。由于左幫上部片幫,滑落一塊4.3m×0.7m×(0.2m~0.45m)的巖塊將陳某壓住。在掘進(jìn)頭施工錨索的3名工人聽到煤巖垮落聲,邊呼叫其他人員邊到錨桿機(jī)旁邊施救。當(dāng)班跟班副隊(duì)長隨即帶領(lǐng)其他人員及時(shí)趕到事故點(diǎn),將壓住陳某的巖塊挪開,將人救出并用巡檢車將傷者及時(shí)升井,10時(shí)10分送至神東總醫(yī)院,經(jīng)搶救無效于11時(shí)死亡。
圖1錨桿機(jī)停放位置及事故現(xiàn)場示意圖
圖2 片幫處圍巖狀態(tài)圖
(二)造成的損失
事故造成一人死亡的嚴(yán)重后果,導(dǎo)致全隊(duì)停產(chǎn)一周。
三、事故原因分析
(一)直接原因
1、陳某檢修錨桿機(jī)前未對作業(yè)區(qū)域的巷幫進(jìn)行詳細(xì)檢查,沒有嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度。
2、陳某安全意識不強(qiáng),未按本安管理要求認(rèn)真辨識作業(yè)場所的危險(xiǎn)源,未按危險(xiǎn)源控制措施檢查巷道頂幫情況。
(二)間接原因
1、連采二隊(duì)對工作面安全隱患檢查排查不細(xì),對低采高煤層掘進(jìn)片幫傷人認(rèn)識不足,對巷幫檢查不細(xì),沒有查出片幫安全隱患,導(dǎo)致事故發(fā)生。
2、連采二隊(duì)對本安管理現(xiàn)場執(zhí)行不到位,遇特殊構(gòu)造情況未及時(shí)采取有效的防片幫控制措施。
(三)主要原因
1、礦井對新開采12煤片幫管理經(jīng)驗(yàn)不足,對地質(zhì)條件分析不夠,在地質(zhì)條件發(fā)生變化的情況下,未及時(shí)制定針對性的專項(xiàng)安全措施。
2、哈拉溝煤礦對安全隱患管理反應(yīng)機(jī)制不建全,工作面發(fā)生變化未及時(shí)采取針對性措施,信息反應(yīng)不及時(shí),應(yīng)急措施不到位。
3、哈拉溝煤礦對職工安全培訓(xùn)教育不到位,職工安全意識不強(qiáng),本安體系現(xiàn)場執(zhí)行力差。
4、哈拉溝煤礦安全管理現(xiàn)場監(jiān)督檢查不到位,管理人員對現(xiàn)場存在的片幫安全隱患沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
四、采取的措施及取得的效果
(一)采取的措施
1、該掘進(jìn)面立即停產(chǎn)整頓,對全隊(duì)員工進(jìn)行安全教育。對作業(yè)規(guī)程進(jìn)行重新補(bǔ)充和完善,細(xì)化不同地質(zhì)條件下的安全技術(shù)措施,通過審批后,重新組織員工貫徹學(xué)習(xí)和考試,并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。
2、加強(qiáng)區(qū)隊(duì)安全管理責(zé)任制的落實(shí),當(dāng)掘進(jìn)面出現(xiàn)構(gòu)造,要有快速的反應(yīng)機(jī)制,及時(shí)匯報(bào)礦、隊(duì),并采取有效的安全技術(shù)措施,消除安全隱患。
3、必須強(qiáng)化員工安全意識,作業(yè)前要對工作場所安全狀況進(jìn)行詳細(xì)檢查,確認(rèn)無誤后方可作業(yè)。
4、對各崗位、各工序的危險(xiǎn)源再辨識,詳細(xì)分析可能發(fā)生的安全事故,全面細(xì)化各項(xiàng)危險(xiǎn)源的有效控制措施。
5、加強(qiáng)全員安全教育和培訓(xùn),提高員工安全意識,使每位員工牢牢掌握本崗位的各項(xiàng)危險(xiǎn)源及控制措施。完善檢查考核機(jī)制,提高各級管理人員安全責(zé)任,確保各項(xiàng)危險(xiǎn)源控制措施現(xiàn)場執(zhí)行到位。
6、加強(qiáng)班組建設(shè),嚴(yán)格交接班制度和當(dāng)班現(xiàn)場安全檢查,及時(shí)消除現(xiàn)場安全隱患,安全隱患未消除不得生產(chǎn)。
7、全面抓好設(shè)備維修安全管理,嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè),嚴(yán)禁在不安全區(qū)域檢修設(shè)備。
8、提高技術(shù)管理水平,加強(qiáng)作業(yè)規(guī)程和安全措施的編制、審查、貫徹和執(zhí)行,對作業(yè)現(xiàn)場可能發(fā)生的安全事故都要有詳細(xì)安全技術(shù)措施和嚴(yán)格的管理措施,及時(shí)在現(xiàn)場落實(shí)到位。
9、加強(qiáng)安全檢查、監(jiān)督職能,每班每個(gè)工作面都要有領(lǐng)導(dǎo)和安全、質(zhì)量檢查人員詳細(xì)檢查工作面安全情況,一旦發(fā)現(xiàn)安全隱患,立即停止作業(yè),隱患消除后方可作業(yè)。
10、應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化各級領(lǐng)導(dǎo)的安全責(zé)任,確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)達(dá)標(biāo),本安管理措施到位,力保礦井安全生產(chǎn)。
(二)取得的效果
1、經(jīng)過對事故的深刻剖析,讓所有人認(rèn)識到了安全工作的重要性和緊迫性,通過此次事故的發(fā)生和后續(xù)的追查、學(xué)習(xí),提高了各級領(lǐng)導(dǎo)的安全意識,增強(qiáng)了員工對于安全的重視程度,完善了連采工作各個(gè)環(huán)節(jié)的安全管理辦法及各類措施,也為12煤后續(xù)生產(chǎn)總結(jié)了經(jīng)驗(yàn),對于12煤的安全生產(chǎn),起到了積極的作用。
2、通過此次事故,讓全礦對于頂板管理的重視程度又上了一個(gè)新的臺階,也通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),完善了頂板管理辦法,以及如何應(yīng)對相應(yīng)地質(zhì)條件的安全生產(chǎn)提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
五、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
(一)此次事故反映出職工安全意識不強(qiáng),危險(xiǎn)源辨識不充分,沒有真正把風(fēng)險(xiǎn)評估這項(xiàng)工作應(yīng)用到各個(gè)崗位的實(shí)際工作中。為切實(shí)提高職工安全意識,增強(qiáng)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)的管控能力,需開展全方位的危險(xiǎn)源辨識活動,每個(gè)人對自己崗位上的危險(xiǎn)源進(jìn)行全方位的辨識,按照工作任務(wù),辨識新危險(xiǎn)源,對其風(fēng)險(xiǎn)及其后果進(jìn)行描述,評估現(xiàn)有措施是否安全可靠。
(二)對井下所有巷道的頂幫進(jìn)行詳細(xì)排查,由生產(chǎn)辦和安全管理辦公室負(fù)責(zé),進(jìn)行分區(qū)域、分片排查,針對查處的問題,采取有針對性的防范措施。對作業(yè)規(guī)程中的安全技術(shù)措施再審查,再補(bǔ)充,再完善。對現(xiàn)場出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造的掘進(jìn)頭,應(yīng)加強(qiáng)幫頂支護(hù)。
案例六:哈拉溝煤礦中央主運(yùn)大巷54L頂板冒頂事故
一、工程概況
(一)地質(zhì)條件
哈拉溝煤礦中央主運(yùn)大巷54L位于22煤井田中央,該區(qū)域內(nèi)上覆基巖厚50~95m,松散層厚5~50m,煤層厚4.9~5.7m。老頂為粉砂巖,厚10~16m,直接頂為細(xì)砂巖,厚1~2m。巷道寬5.6m,高3.8m。
表1 煤層頂?shù)装逄卣鞅?/p>
頂?shù)装?巖石名稱 平均(m) 巖 性 特 征
老 頂 長石中粒砂巖 14.5 灰白色,以石英長石為主,次為暗色礦物及白云母片,分選中等,次棱角狀,泥質(zhì)接觸式膠結(jié),底部含豐富的黃鐵礦結(jié)核。
直接頂 粉砂巖 1.35 灰色,含植物葉化石及黃鐵礦薄膜,具波狀層理,底部0.20m灰白色細(xì)砂巖。
直接底 粉砂巖 2.45 深灰色,含豐富的植物葉片化石,具波狀層理,頂部有0.20m深灰色泥巖。
(二)巷道支護(hù)情況
中央主運(yùn)大巷頂板采用φ16×1800mm圓鋼錨桿支護(hù),間排距1.1×1.2m,每排4套,兩幫未支護(hù)錨桿,頂幫采用C20混凝土噴漿支護(hù),厚度3~5cm。
二、事故經(jīng)過及造成的損失
(一)事故經(jīng)過
2012年10月26日下午19:00,102主井膠帶機(jī)閉鎖線動作停機(jī),運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)隨即派人沿線檢查,19:30發(fā)現(xiàn)主運(yùn)大巷54L處冒頂。冒頂部呈圓形,冒頂尺寸為6.8m×6.8m×2m(長×寬×高)。皮帶大巷左幫有供排水管路4趟,主供電電纜7根掉落(未損壞),右?guī)陀泄┧苈芬惶恕J鹿试斐?架H架損壞,φ200供、排水管各1根損壞,φ150供水管2根損壞,φ300排水管1根損壞。
圖1哈拉溝煤礦中央主運(yùn)大巷54L冒頂事故現(xiàn)場示意圖
(二)造成的損失
本次事故造成主運(yùn)皮帶停機(jī)20小時(shí)。
三、事故原因分析
(一)直接原因
1、中央主運(yùn)大巷支護(hù)強(qiáng)度不夠,服務(wù)時(shí)間較長,經(jīng)過較長時(shí)間的積累,中央主運(yùn)大巷54L處于十字交叉區(qū),應(yīng)力較集中,局部頂板易發(fā)生離層冒落,導(dǎo)致事故發(fā)生。
2、哈拉溝礦運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)未按要求對中央主運(yùn)大巷頂板進(jìn)行隱患排查,未對該處頂板進(jìn)行敲幫問頂,是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。
(二)間接原因
1、礦井對頂板支護(hù)管理重視不夠,中央大巷的支護(hù)強(qiáng)度不足,是本次事故的管理原因。
2、礦井對巷道頂板現(xiàn)場檢查不嚴(yán)不細(xì),是導(dǎo)致事故發(fā)生的重要原因。
3、礦井對井下的危險(xiǎn)源辨識不到位。對井下巷道的頂板管理存在疏忽大意和盲目自信。
四、處理及防范措施
(一)在中央主運(yùn)大巷兩邊靠近冒頂位置處打設(shè)內(nèi)注式單體2排,每排2根,排距2m,分列于皮帶兩側(cè)。
(二)中央皮帶大巷冒頂處兩邊及54聯(lián)巷口,3處各打設(shè)2排鎖邊錨索φ17.8×6500mm,每排4根(上W鋼帶),排距1.5m。
(三)拆除中央輔運(yùn)巷54聯(lián)巷口空心磚墻。
(四)裝載機(jī)清除冒頂區(qū)域冒落矸石。
(五)檢修已損壞皮帶配件,恢復(fù)皮帶運(yùn)行。
(六)按照頂板支護(hù)設(shè)計(jì)方案,逐步采取“錨桿+錨索+鋼帶+鋼筋網(wǎng)片”的支護(hù)方式補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)冒頂段頂板,直至恢復(fù)正常。
(七)冒頂段要求施工隊(duì)編制安全技術(shù)措施,在每班施工前嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度,登高作業(yè)需系安全帶。
(八)礦內(nèi)全面開展巷道隱患排查,對排查出的問題及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)。
(九)制定中央大巷補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)方案,按方案及時(shí)對中央大巷其它地點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)。
五、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
頂板管理一直是礦井管理的重中之重,管理人員必須足夠重視,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。特別是對服務(wù)年限較長的中央大巷,由于施工時(shí)間較長,當(dāng)時(shí)支護(hù)強(qiáng)度不高,由于時(shí)間的推移,極易發(fā)生冒頂,必須對中央大巷進(jìn)行二次補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),防止再次發(fā)生冒頂事故。
案例七:石圪臺煤礦72301切眼掘進(jìn)冒頂事故
一、工程概況
(一)工作面地質(zhì)概況
72301工作面位于22煤層,煤層起伏較小,正坡掘進(jìn)。煤層總體趨勢為東高西低,傾角1~3°。煤厚3.0~4.4m。掘進(jìn)區(qū)前2000多米煤層都存在一層夾矸,巖性為砂質(zhì)泥巖,厚度為0.23~0.7m。
偽頂缺失,直接頂為灰白色砂巖、灰色泥巖,厚度0.8~5.5m;老頂厚度為15.3~25.8m,巖性為灰白色中、細(xì)粒砂巖、粉砂巖,堅(jiān)硬,含裂隙水。底板為灰色泥巖,泥質(zhì)膠結(jié)。上覆基巖厚度在50~100m,松散層厚10~40m。頂板條件見表1。
表1 煤層頂?shù)装迩闆r
頂板 厚度(m) 巖石名稱 巖性特征
老頂 15.3~25.8 中、粗、細(xì)粒砂巖 淺灰色、白灰色,主要成分石英、長石
直接頂 0.8~5.5 泥巖、粉砂巖 下層以泥質(zhì)為主,上層石英為主,波狀層理。
直接底 0.6~2.5 泥巖、粉砂巖 灰色,以泥質(zhì)為主,遇水易軟化。
(二)巷道支護(hù)參數(shù)
巷道支護(hù)材料及支護(hù)形式見表2和表3。
表2 支護(hù)材料規(guī)格表
材料名稱 規(guī)格 說明
錨桿 φ16×1800mm 端頭錨固式樹脂錨桿,錨固端長300mm,材質(zhì)A3圓鋼,M16螺母,外露長度不大于50mm
錨桿托盤 120×120×10mm 方形金屬托盤
樹脂藥卷 CK23×500mm
CK35×500mm 1卷/眼
鋼帶 φ10×3500mm
φ10×4800mm 直徑10mm鋼筋鋼帶
金屬網(wǎng)片 2.5×10m 10#鉛絲網(wǎng),網(wǎng)孔50×50mm
鋼筋網(wǎng)片 φ6×1200×5200mm 網(wǎng)孔150×150mm
錨索 φ15.24×8000mm 錨固端長度1500mm,外露長度150~250mm
錨索托盤 300×300×12mm 方形金屬托盤
表3 巷道支護(hù)參數(shù)表
巷道名稱 支護(hù)方式 錨桿 錨索
布置方式 間排距(m) 布置方式 間排距(m)
切眼 錨桿+鋼帶+錨索 矩形
7根/排 1.0×1.0 矩形
3根/排 2.5×2.0
(三)主要設(shè)備配套情況
工作面主要設(shè)備配備見表4。
表4 工作面配套機(jī)械設(shè)備明細(xì)表
序號 設(shè) 備 名 稱 規(guī) 格 型 號 單 位 數(shù) 量
1 連續(xù)采煤機(jī) 12CM27-11D 臺 1
2 錨桿機(jī) 4E00-2246-WT 臺 1
3 給料破碎機(jī) MCH1030 臺 1
4 梭車 10SC32-48B 臺 1
5 鏟車 UN-488 臺 1
二、事故發(fā)生經(jīng)過
2009年2月19日早班,連采一隊(duì)檢修班22人入井,任務(wù)是延伸切眼內(nèi)的皮帶、破碎機(jī)。至下午14:00時(shí),破碎機(jī)、皮帶己經(jīng)延伸到位,剩余掛電纜、調(diào)皮帶架。14:50分時(shí),帶班班長蔣某發(fā)現(xiàn)頂板掉渣且有響聲,當(dāng)時(shí)判斷切眼頂板異常并立即帶領(lǐng)附近4人撤離到4#調(diào)車硐室以外。在人員撤離幾分鐘后切眼頂板全斷面冒落,長度4~5m。
2月19日下午16:40分,機(jī)關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門查看現(xiàn)場,制定了補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)方案,并在4#調(diào)車硐室前13m處設(shè)置了柵欄。在2月20日凌晨5:50分,發(fā)現(xiàn)頂板異常,礦長助理高某現(xiàn)場指揮安排所有人員全部撤離72301切眼,隨后切眼發(fā)生二次冒頂,冒頂長度約26m左右。
冒頂區(qū)域范圍:72301切眼4#調(diào)車硐室以里13m至機(jī)尾處,以及72301面回風(fēng)順槽向外7m正掘段。
冒頂情況:切眼冒頂長度約94m,回風(fēng)順槽冒頂長度9.5m,均為全斷面冒落,冒落高度1.5~4.0m。冒頂處原巷道高度為3.6m,其頂板以上有一層0.2m偽頂,偽頂以上依次分別為0.5m粗砂巖(孔隙率較大)、4.6m泥質(zhì)細(xì)砂巖和7.4m砂質(zhì)泥巖,直接頂泥質(zhì)膠結(jié),水平層理。
冒頂區(qū)域位置及設(shè)備布置情況見圖1。
圖1 冒頂區(qū)域位置及設(shè)備布置圖
三、事故原因分析
(一)煤層賦存發(fā)生變化,是本次事故發(fā)生的客觀原因。
72301工作面切眼頂板,直接頂為砂質(zhì)泥巖與粉砂巖互層,水平層理,泥質(zhì)膠結(jié),屬于典型的復(fù)合頂板,其穩(wěn)定性差;二是頂板裂隙發(fā)育,滑面多,且在錨索施工后基巖裂隙水導(dǎo)通,因泥質(zhì)膠結(jié)軟化而進(jìn)一步降低頂板強(qiáng)度和穩(wěn)定性。
(二)因未弄清楚頂板裂隙產(chǎn)狀,沒有及時(shí)對裂隙處的頂板采取補(bǔ)強(qiáng)措施,是本次事故的又一個(gè)主要原因。 72301切眼4#調(diào)車硐室里13~18m段存在一條縱向裂隙,發(fā)現(xiàn)后雖采取了錨索補(bǔ)強(qiáng)措施,但補(bǔ)強(qiáng)強(qiáng)度不夠。
(三)錨索支設(shè)未嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求施工,表現(xiàn)在間排距不均勻、部分排距大于設(shè)計(jì)要求。因此,錨索施工質(zhì)量差是本次事故發(fā)生的一個(gè)重要原因。根據(jù)2月20日的安監(jiān)局現(xiàn)場檢查,有個(gè)別錨索排距大于2.5m,且有1處少打1根錨索(抽查三根錨索,抗拉力分別是12t、13t、14t,滿足要求)。
(四)生產(chǎn)辦在設(shè)計(jì)72301面切眼支護(hù)時(shí),未充分分析該面切眼掘進(jìn)地質(zhì)說明書關(guān)于煤層柱狀描述和水文資料,造成支護(hù)密度偏稀(實(shí)際錨索的間、排距2.5m×2.5m),支護(hù)強(qiáng)度偏低。
(四)業(yè)務(wù)科室及區(qū)隊(duì)對錨索支護(hù)的現(xiàn)場管理不到位。
四、采取的措施和取得的效果
在冒頂區(qū)支護(hù)時(shí),必須嚴(yán)格按“噴砼—木點(diǎn)柱—木垛—錨桿—鐵絲網(wǎng)—錨索”順序施工。具體分以下環(huán)節(jié):
(一)臨時(shí)支護(hù)
1、噴砼
(1)采取兩次噴砼施工,初次噴砼厚度為50mm,間隔48小時(shí)后二次補(bǔ)噴,補(bǔ)噴砼厚度為50mm,砼標(biāo)號為C25。
(2)由外向里逐段施工,單段施工距離不得大于6m。在本段噴砼符合要求后,方可繼續(xù)下段施工。
2、打木點(diǎn)柱、單體
(1)木點(diǎn)柱用料為松木,點(diǎn)柱長度視現(xiàn)場量取架設(shè)。
(2)點(diǎn)柱支設(shè)必須升緊有力,點(diǎn)柱之間及點(diǎn)柱與頂板錨桿之間必須用8#鐵絲連接,防止倒落傷人。
(3)打設(shè)點(diǎn)柱必須由外向里逐根施工,點(diǎn)柱間距為1.0m。
(4)單體支設(shè)要穿靴、戴帽,且要求保證初撐力。
3、打木垛
(1)用料為柳道木,道木規(guī)格150×150×1200mm。
(2)要求木垛安設(shè)必須升緊有力、剎頂嚴(yán)實(shí),且用扒釘連接。
(3)由外向里逐垛施工,木垛間距為1.5m。
4、錨桿架設(shè)
(1)規(guī)格為φ18×2100mm,鐵托盤規(guī)格為120×120×10mm,樹脂藥卷為CK3540。支護(hù)間排距1.0×1.0m,扭距不小于100N·m,拉力不小于5T。
(2)用煤電鉆打眼時(shí)要防止煤電鉆機(jī)械傷人。
(3)如搭設(shè)腳手架時(shí),須保證其牢靠。在作業(yè)過程中,要求登高人員系安全帶且有人看護(hù)。
5、掛網(wǎng)
(1)掛設(shè)10#鐵絲網(wǎng)片,網(wǎng)片規(guī)格為1.2×10m。
(2)要求網(wǎng)片掛設(shè)平展有預(yù)張力,無網(wǎng)兜,網(wǎng)間搭接200mm,接茬牢固。
6、錨索支設(shè)
(1)錨索規(guī)格為φ17.8×6500mm,鐵托盤規(guī)格為300×300×12mm,樹脂藥卷為CK2350,每眼安裝3卷。錨索支護(hù)間排距為1.5×1.5m,每排外側(cè)兩根錨索均向巷道外側(cè)以75°傾斜。
(2)提高錨索預(yù)緊力,保證錨索初漲力不小于10t,抗拉力不小于13噸。
(3)在72301回順正反掘貫通后,首先對72301回順反掘巷道段進(jìn)行錨索補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),并緊靠回順冒頂處支設(shè)5架鋼梁棚,棚距1.2m,一梁四柱結(jié)構(gòu)。
(4)在切眼硐室開口處支設(shè)4根錨索,硐室內(nèi)每排支設(shè)3根錨索,2米一排。
(5)在72301回順向切眼內(nèi)永久支護(hù)20m后,安排出渣。
7、架鋼梁棚
(1)鋼梁為礦用11#工字鋼,長度根據(jù)現(xiàn)場量取,擋頭必須焊接牢固。
(2)切眼內(nèi)正常段采用“鋼梁棚+單體”支護(hù),要求用板皮和道木將棚梁與頂板剎接嚴(yán)實(shí),單體初撐力滿足要求。
(3)每根鋼梁、單體之間及單體與頂板間,必須用8#鐵絲固定連接,以防單體卸液傾倒而傷人。
(4)在架設(shè)鋼梁時(shí),多人抬舉和搬運(yùn)鋼梁要相互配合、步調(diào)一致,嚴(yán)禁發(fā)生人身傷害及設(shè)備損壞事故。
五、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
(一)在掘進(jìn)過程中揭露構(gòu)造、裂隙時(shí),必須充分分析其產(chǎn)狀、影響范圍和程度等,并及時(shí)采取相對應(yīng)的措施。
(二)生產(chǎn)辦及區(qū)隊(duì)要加大對錨索、錨桿、棚梁等支護(hù)的施工質(zhì)量的檢查,并嚴(yán)格按公司下發(fā)的《支護(hù)材料驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。礦井要建立頂板條件變化反饋制度,在錨索施工中,如發(fā)現(xiàn)頂板條件出現(xiàn)異常時(shí),立即向區(qū)隊(duì)技術(shù)員反饋,及時(shí)調(diào)整支護(hù)參數(shù)或支護(hù)工藝。
案例八:石圪臺煤礦71304輔運(yùn)順槽冒頂潰水潰沙事故
一、工程概況
(一)工作面地質(zhì)概況
71304工作面輔運(yùn)巷冒頂處煤層總體趨勢為東高西低,傾角1~2°,煤厚5.9m,煤層結(jié)構(gòu)2.5(0.5)3.4m, 巷道直接頂為12煤夾矸及12上煤層,夾矸巖性為灰白色粉砂巖厚度0.5m,12上煤層厚度2.5m;基巖厚度變化較大12.5~18.2m,巖性為灰白色中細(xì)粒砂巖,工作面淋水較大。底板為灰色泥巖,遇水易軟化。
掘進(jìn)區(qū)冒落處上覆基巖已風(fēng)化,厚度預(yù)計(jì)為3~5m,松散層厚為20~40m,含水層厚為11~15m。
1、巷道支護(hù)材料如下:
錨 桿:φ16×1800mm, A3圓鋼,M16螺母,反麻花端頭錨固;
樹 脂:CK23×500mm, 1支;
鐵托盤:120×120×8mm,材質(zhì)為A3鋼板。
2、巷道具體支護(hù)參數(shù)見表1。
表1 巷道支護(hù)參數(shù)表
序號 巷道名稱 支護(hù)方式 錨桿
布置方式 間排距
1 集中主運(yùn)巷 錨桿+金屬網(wǎng)(行人側(cè)) 矩形5根/排 1100×1000
2 集中輔運(yùn)巷
3 主運(yùn)順槽 錨桿+金屬網(wǎng)(行人側(cè)) 矩形6根/排 1000×1000
4 輔運(yùn)順槽 錨桿+金屬網(wǎng)(行人側(cè)) 矩形5根/排 1100×1000
5 順槽聯(lián)巷 錨桿 矩形5根/排 1000×1000
3、主要設(shè)備配套
12CM15-10D型連續(xù)采煤機(jī),10SC32-48B型梭車,GP460/150破碎機(jī),488型鏟車,4EOO-2250-WT型錨桿機(jī)各1臺,一部1080/1000型膠帶輸送機(jī),4臺DBKJNO-6/2×18.5型風(fēng)機(jī)。
二、事故發(fā)生經(jīng)過
2008年11月9日7點(diǎn)30分,當(dāng)班煤機(jī)司機(jī)馬某在71304輔運(yùn)26聯(lián)前60m(距集中巷開口1265m)處操作煤機(jī)切槽,掘進(jìn)7m左右時(shí)聽到頂板有空洞聲,發(fā)現(xiàn)頂板有磷皮掉落、淋水增大,立即退機(jī)并匯報(bào)帶班隊(duì)長郭某。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)頂板有少量流沙,帶班隊(duì)長立即向調(diào)度室匯報(bào),7點(diǎn)45分調(diào)度接到通知后向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),8點(diǎn)15分礦領(lǐng)導(dǎo)到達(dá)現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)切槽頂板正在垮落,并伴有泥沙涌出,且間隔10分鐘左右潰沙潰水一次并逐漸變大,現(xiàn)場決定立即撤出工作面所有設(shè)備至24聯(lián)巷以外,并向公司總調(diào)度室進(jìn)行匯報(bào)。公司領(lǐng)導(dǎo)趕赴現(xiàn)場后會同礦方制定了井下封堵及井上填堵應(yīng)急措施,并立即組織實(shí)施。
三、事故原因分析
71304順槽掘進(jìn)23聯(lián)巷基巖厚度變化較大,掘進(jìn)區(qū)冒落處上覆基巖已風(fēng)化,厚度為3~5m。上覆基巖突然變薄,上覆松散層和含水層較厚,巷道切槽后頂板垮落,是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因。
四、采取的措施和取得的效果
(一)設(shè)備回撤
連采機(jī)、錨桿機(jī)、鏟車、破碎機(jī)、梭車撤至22與23聯(lián)巷之間地勢較高處,截止下午2點(diǎn)10分,設(shè)備已回撤完畢。
(二)井下封堵措施
1、距24聯(lián)巷口以里12m處,在膠運(yùn)、輔運(yùn)兩巷分別砌垛雙層沙袋,高1.8m,封堵潰沙、潰水;
2、距24聯(lián)巷口10m處,在膠運(yùn)、輔運(yùn)兩巷分別砌1m厚磚墻,磚墻外用沙袋加固,實(shí)現(xiàn)二次封堵。
(三)地表填堵措施
在冒頂區(qū)上方地表形成319m2左右橢圓狀錐形漏斗,深度達(dá)15m,在漏斗底部鋪3~5層鋼筋網(wǎng)片,在鋼筋網(wǎng)片上覆蓋2層鉛絲網(wǎng)片和尼龍布,后用沙袋和大塊矸石進(jìn)行充填封堵(充填工程量約3000 m3)。
(四)地面補(bǔ)充勘探及物探工作
對工作面設(shè)計(jì)區(qū)域進(jìn)行重新補(bǔ)勘和物探,精查頂板基巖厚度、松散層厚度及含水層厚度情況,根據(jù)探查結(jié)果確定71304綜采面的布置方式。
五、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
(一)對于地質(zhì)資料不全或不詳?shù)膮^(qū)域進(jìn)行補(bǔ)勘,在工作面設(shè)計(jì)前要掌握詳細(xì)地質(zhì)資料,充分考慮各類影響因素對工作面布置的影響。
(二)掘進(jìn)過程中對于基巖薄的區(qū)域進(jìn)行先探后掘,對于頂板基巖條件不能滿足安全生產(chǎn)需求時(shí)及時(shí)匯報(bào)公司相關(guān)部門。
(三)薄基巖富水區(qū)巷道在掘進(jìn)過程中必須提前探放水,制定防潰水潰沙的安全技術(shù)措施,且要采取必要的防止探放水孔潰水潰沙的安全技術(shù)措施。
(四)在類似條件下掘進(jìn)前編制潰水潰沙應(yīng)急預(yù)案,提前做好應(yīng)急材料的儲備,全員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹,熟悉必要的逃離路線和救災(zāi)的基本技能。
案例九:烏蘭木倫煤礦2204掘進(jìn)工作面頂板事故
一、工程概況
(一)巷道地質(zhì)條件
2204(現(xiàn)12204)位于12煤二盤區(qū)東北部膠運(yùn)大巷右側(cè),東南靠近緊鄰2202(現(xiàn)12202采空區(qū))工作面回風(fēng)順槽。該掘進(jìn)工作面采用炮采工藝掘進(jìn),煤層平均厚度3.2m,巷道長度1500m,高度3.5m,寬度5m,斷面17.5m2。工作面回風(fēng)順槽直接頂為砂質(zhì)泥巖,層理、裂隙、滑面發(fā)育,老頂為粗砂巖,泥質(zhì)膠結(jié)。
2204(現(xiàn)12204)工作面采用炮掘工藝,人工鐵鍬攉煤上礦車,軌道運(yùn)輸煤炭。掘進(jìn)巷道布置如圖1。
圖1 掘進(jìn)工作面巷道布置圖
(二)巷道支護(hù)設(shè)計(jì)
頂錨桿選用φ18×1800mm砂漿錨桿,水泥藥卷,支護(hù)設(shè)計(jì)如圖2。
圖2 支護(hù)設(shè)計(jì)圖
二、事故經(jīng)過及造成的損失
(一)事故經(jīng)過
1994年3月18日0點(diǎn)班,在2204運(yùn)輸順槽掘進(jìn)工作面,13時(shí)開始安裝最頂頭的兩排錨桿。15時(shí)30分~17時(shí)30分工作面放炮后,由詹某(班長)、郭某、武某、藺某、李某五人負(fù)責(zé)出渣。18時(shí)25分郭、武二人裝渣時(shí),李某正要彎腰去揀大錘,突然,一塊底面長3.7m,寬0.5~2.2m,厚0.8m的底大面小略呈錐形的頂板突然冒落下來,壓住李某的上半身,經(jīng)奮力營救脫險(xiǎn)后李某已鼻孔出血,不省人事。當(dāng)班人員將其運(yùn)送到運(yùn)輸大巷時(shí),遇上趕來搶救的醫(yī)生祈某,并緊急施行人工呼吸,19時(shí)最終經(jīng)搶救無效而死亡。事故位置示意見圖3。
圖3 事故位置示意圖
(二)財(cái)產(chǎn)損失
1、直接經(jīng)濟(jì)損失
本次頂板事故造成一人死亡。善后處理費(fèi)用25萬元,礦級、區(qū)隊(duì)管理人員安全罰款共計(jì)8400元,總計(jì)直接經(jīng)濟(jì)損失258400元。
2、間接經(jīng)濟(jì)損失
礦井停產(chǎn)整頓2天,影響生產(chǎn)2天,事故造成間接經(jīng)濟(jì)損失800000元。
三、事故原因
(一)直接原因
1、李某沒等炮煙排完進(jìn)入工作面,頂板下沉變形未穩(wěn)定,沒有敲幫問頂后,盲目作業(yè)是造成此次傷亡事故的主要原因。
2、放炮致使頂板產(chǎn)生次生裂隙,增加了頂板的不穩(wěn)定性。巷道圍巖變形應(yīng)力重新分布,且未進(jìn)行臨時(shí)支護(hù),二者效應(yīng)疊加大大增加了頂板的不穩(wěn)定性,是造成此次傷亡事故的主要原因。
3、李某安全意識淡薄,盲目作業(yè),未觀察頂板情況,在未支護(hù)作業(yè)區(qū)域作業(yè)是造成此次傷亡事故的又一主要原因。
(二)間接原因
1、掘進(jìn)隊(duì)違章作業(yè),先出渣,后支護(hù)頂板,導(dǎo)致人員長時(shí)間暴露在空頂下是造成此次傷亡事故的主要主觀間接原因。
2、區(qū)隊(duì)對職工的安全教育不夠,職工的安全意識不強(qiáng),管理不嚴(yán)有漏洞。
3、班長詹某責(zé)任心不強(qiáng),未嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程和敲幫問頂?shù)南嚓P(guān)規(guī)定,沒有及時(shí)制止違章作業(yè),伙同他人違章,嚴(yán)重違反了勞動紀(jì)律是造成此次傷亡事故的主要間接原因。
四、防范措施及取得的效果
(一)防范措施
1、特殊地段(大斷面、構(gòu)造帶、頂板裂隙發(fā)育帶等)巷道要采取特殊支護(hù)措施,錨桿支護(hù)后還必須架棚支護(hù),背板要?jiǎng)x緊、接頂、頂幫嚴(yán)實(shí),架棚間要連接牢靠,保證放炮時(shí)不會崩倒。
2、掘進(jìn)工作面嚴(yán)格按照《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定加強(qiáng)臨時(shí)支護(hù)。
3、嚴(yán)格落實(shí)掘進(jìn)工作面錨桿安裝檢查制度,加強(qiáng)頂板錨桿錨固力的抽查工作。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)員工安全培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平及安全意識,增強(qiáng)防范事故的能力。
(二)取得的效果
通過此次事故,礦井吸取事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),加強(qiáng)了對員工的日常安全培訓(xùn),落實(shí)員工間《“自保、互?!必?zé)任書》的簽定。通過制定支護(hù)質(zhì)量驗(yàn)收管理制度,落實(shí)責(zé)任,加強(qiáng)日常檢查等措施,礦井從“3.9”事故后掘進(jìn)面沒有發(fā)生過一起頂板傷人事故。
五、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
(一)事故教訓(xùn)
本次事故是一起典型的責(zé)任事故。首先,礦級管理人員從思想上沒有高度重視安全工作,從小事抓起,防微杜漸,堅(jiān)持把安全工作做實(shí)做牢。
第二要礦工要堅(jiān)決杜絕違章行為,事故的發(fā)生,絕大多數(shù)都是人為因素造成的,說到底就是違章作業(yè)造成的。違章是安全的天敵,是事故的源泉。只要我們不管在什么時(shí)候、什么地點(diǎn)都能遵章作業(yè),規(guī)范操作,事故就會遠(yuǎn)離我們煤礦。
第三要學(xué)習(xí)掌握好煤礦安全知識和安全技能。光有安全意識是不夠的,要做到自我保護(hù),還要有必要的安全知識與技能,并把這些知識和技能運(yùn)用到實(shí)際工作中,這樣才能真正做到“四不傷害”。
第四要把安全工作落實(shí)在現(xiàn)場、落實(shí)在行動中。安全有規(guī)程,操作有標(biāo)準(zhǔn)。要將《煤礦安全規(guī)程》、標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場安全措施等規(guī)章和措施,落實(shí)到本職崗位中、落實(shí)在現(xiàn)場。
(二)深度反思
1、支護(hù)設(shè)計(jì)方面
頂錨桿采用選用φ18×1800mm砂漿錨桿,水泥藥卷支護(hù)。由于在頂板有裂隙淋水的地方,水泥藥卷受淋水的侵蝕錨固效果變差,在此區(qū)域未提高支護(hù)強(qiáng)度。
2、組織管理方面
在掘進(jìn)工作面遇到頂板較破碎,局部淋水大條件時(shí),沒有引起各級管理人員的重視,未辨識出安全生隱患。
3、工人思想麻痹大意
工人習(xí)慣性違章,把違章作業(yè)視為高效工作的最佳途徑,形成了一種“視違章作業(yè)不以為恥,反以為榮”的錯(cuò)誤價(jià)值觀。
案例十:寸草塔二礦22116輔運(yùn)順槽頂板傷人事故
一、工程概況
(一)工作面開采條件
工作面位于22煤一盤區(qū)東翼,22煤回風(fēng)大巷延伸段南東側(cè),布爾臺23101采空區(qū)北東側(cè)。煤厚1.8~3.2m,煤層傾角1~3°,賦存穩(wěn)定。直接頂為砂質(zhì)泥巖,厚度6~10m;老頂為粉砂巖,厚度10~20m;直接底為砂質(zhì)泥巖厚度3.5~8.5m。
22116工作面回采長度1671.6m,工作面寬度320m。22116主輔運(yùn)順槽設(shè)計(jì)長度1826m,規(guī)格5.4m×2.8m,連采機(jī)雙巷掘進(jìn),循環(huán)進(jìn)度7m。事故發(fā)生在22116輔運(yùn)順槽掘進(jìn)至800m附近。
表1 煤層頂?shù)装迩闆r表
老 頂 粉砂巖 10~20m 灰色,以石英為主,長石次之,水平層理,平坦?fàn)顢嗫?,含植物化石碎片,半?jiān)硬。
直接頂 砂質(zhì)泥巖 6~10m 深灰色,平坦?fàn)顢嗫?,水平層理,含豐富植物化石碎片及云母,半堅(jiān)硬。
直接底 砂質(zhì)泥巖 3.5~8.5m 深灰色,平坦?fàn)顢嗫?,水平層理,含豐富植物化石碎片及云母,半堅(jiān)硬。
(二)主要配套設(shè)備
12CM15-10B型連采機(jī),4A00-1637-WT型錨桿機(jī),10SC32-48B-5型梭車,PZL480/150型號破碎機(jī)各一臺,具體見表2。
(三)巷道支護(hù)情況
頂板支護(hù):采用圓鋼錨桿+鋼筋網(wǎng)片+錨索支護(hù),錨桿規(guī)格為φ18×2000mm圓鋼錨桿,鋼筋網(wǎng)片規(guī)格為φ6.5×2700×1200mm,錨索規(guī)格φ15.24×8000mm;錨桿間排距1250×1000mm,每排5套,錨索間排距2500×2000mm,每排2套。
副幫支護(hù):采用圓鋼錨桿+鉛絲網(wǎng)片支護(hù),圓鋼錨桿規(guī)格φ16×1800mm,間排距1000×1000mm,每排3套,矩形布置;鉛絲網(wǎng)片45×45mm10#鍍鋅鐵線,全斷面支護(hù)。
正幫支護(hù):采用玻璃鋼錨桿+塑料網(wǎng)片支護(hù),玻璃鋼錨桿規(guī)格φ20×2000mm,間排距1000×1000mm,每排3套,矩形布置;塑料網(wǎng)片40×40mm網(wǎng)格,全斷面支護(hù)。
二、事故經(jīng)過及造成的損失
(一)事故經(jīng)過
2009年9月4日,寸草塔二礦連采二隊(duì)8點(diǎn)班接班時(shí),22116主運(yùn)掘進(jìn)工作面最后一排錨桿未支護(hù),接班后,輔運(yùn)順槽工作面開始掘進(jìn)。當(dāng)掘進(jìn)3.5米時(shí),梭車因電纜故障無法運(yùn)行,跟班隊(duì)長組織人員處理故障,其他人配合錨索隊(duì)補(bǔ)打錨索。待梭車故障處理后,退出梭車,支護(hù)頂板。班長王某見梭車停止運(yùn)行,退出連采機(jī),離開駕駛室,去觀察輔運(yùn)工作面頂板情況,王某觀察頂板無異常后,來到梭車停放處,叫梭車司機(jī)李某在空頂下幫助他測量剛剛完成掘進(jìn)的巷道寬度,當(dāng)王某在測量過程中,行走至巷道中間時(shí),頂板中部一塊偽頂冒落,將班長王某砸傷,梭車司機(jī)李某立即組織救援,12:20將傷者護(hù)送升井送往醫(yī)院救治。
圖1 事故發(fā)生時(shí)工作面位置圖
(二)造成的損失
本次事故造成一人重傷,當(dāng)月工資總額及個(gè)人罰款累計(jì)約5萬元。
三、事故原因分析
直接原因:當(dāng)班班長王某違章進(jìn)入空頂區(qū)域,違反了《煤礦安全規(guī)程》(2009)第41條:“掘進(jìn)工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)”的規(guī)定。
間接原因:梭車司機(jī)李某“自保、互保、聯(lián)保”意識不強(qiáng),未制止張某的違章作業(yè)行為,違反了《煤礦安全規(guī)程》(2009)第5條:“職工有權(quán)制止違章作業(yè),拒絕違章指揮”的規(guī)定。
四、采取的防治措施及取得的效果
(一)嚴(yán)禁任何人員進(jìn)入空頂區(qū)域,只有在頂幫支護(hù)完好的情況下方可作業(yè),空頂區(qū)域必須設(shè)置“禁止人員進(jìn)入”的警示標(biāo)識。
(二)在全礦范圍內(nèi)開展一次“自保、互保、聯(lián)?!痹俳逃?,根據(jù)工作實(shí)際重新簽訂“自保、互保、聯(lián)?!眳f(xié)議,礦內(nèi)制度中細(xì)化考核實(shí)施細(xì)則,確保落實(shí)到位。
(三)采掘隊(duì)結(jié)合《作業(yè)規(guī)程》和《煤礦安全規(guī)程》立足崗位進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識活動,梳理崗位重大危險(xiǎn)源,制定詳細(xì)的管控措施,礦監(jiān)督落實(shí)。
(四)加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)教育,全面提高員工安全意識,強(qiáng)化員工理念,充分發(fā)揮賦予員工的權(quán)利,杜絕違章指揮、違章作業(yè)。
(五)此次事故在全礦范圍內(nèi)通報(bào)學(xué)習(xí),其他區(qū)隊(duì)舉一反三,吸取事故教訓(xùn)。
五、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
空頂作業(yè)有危險(xiǎn),作業(yè)時(shí)時(shí)要謹(jǐn)記。在日常管理中,牢固樹立“安全第一”的思想,將自保、互保、聯(lián)保工作落實(shí)到位,作業(yè)過程中首先做到自己不違章,敢于對違章指揮說不,發(fā)現(xiàn)別人違章,有權(quán)制止,安全技術(shù)措施落實(shí)后,方可進(jìn)行作業(yè)。
案例十一:寸草塔二礦31204回風(fēng)繞道頂板傷人事故
一、工程概況
(一)工作面開采條件
31204回風(fēng)繞道工作面位于31煤一盤區(qū),31煤輔運(yùn)大巷延伸段南西側(cè)。煤厚3.2~4.1m,煤層傾角1~3°,賦存穩(wěn)定。直接頂為泥巖,平均厚度10.6m;老頂為砂質(zhì)砂巖,平均厚度12.3m;直接底為細(xì)砂巖,平均厚度8m。
31204回風(fēng)繞道布置在31204工作面大巷煤柱中,為31203、31204兩個(gè)工作面回風(fēng)巷。31204回風(fēng)繞道設(shè)計(jì)長度183m,斷面5.4×3.8m,掘錨機(jī)掘進(jìn)。事故發(fā)生在31204回風(fēng)繞道掘進(jìn)至85m附近。
表1 煤層頂?shù)装迩闆r表
序號 頂?shù)装?巖石名稱 厚度(m) 巖性特征
1 老頂 砂質(zhì)泥巖 12.31 砂質(zhì)泥巖:灰白色,含豐富植物化石碎片,云母碎屑,具水平層理,半堅(jiān)硬。
2 直接頂 泥巖 10.6 泥巖:深灰色,含豐富植物化石碎片,云母碎屑,具水平層理,半堅(jiān)硬。
3 煤層 煤 3.2~4.08 黑色,條痕黑褐色,以暗煤為主,塊狀構(gòu)造,條帶狀結(jié)構(gòu),斷口平坦及參差狀,瀝青光澤,暗淡型,半堅(jiān)硬。
4 直接底 細(xì)砂巖 7.99 灰白色,石英長石為主,泥質(zhì)膠結(jié),半堅(jiān)硬。局部為深灰色砂質(zhì)泥巖。
(二)主要設(shè)備配套
選用山特維克MB670型掘錨機(jī)、10SC32-48B-5型梭車、LY2000/980-10型連運(yùn)機(jī)各一臺。
表2 工作面主要設(shè)備技術(shù)特征表
MB670型掘錨機(jī)技術(shù)特征
采高范圍 2800mm~4600mm 生產(chǎn)能力 25t/min
外形尺寸 11.2m×5.0m×2.8m 總功率 510KW
滾筒直徑 1150mm 重 量 95t
滾筒長 5400mm 電 壓 1140V
運(yùn)輸機(jī)寬 772mm 尾部旋轉(zhuǎn)角度 45°
輸送機(jī)長度 11000mm 廠 家 SANDVIC
10SC32-48B-5梭車技術(shù)特征
技術(shù)特征 主要參數(shù) 技術(shù)特征 主要參數(shù)
外形尺寸: 8.99×3.05×1.31m 總額定功率 88kW
電壓等級 1140V 牽引電機(jī)功率 2×26kW
輸送機(jī)寬度 1220mm 輸送機(jī)電機(jī)功率 22kW
LY2000/980-10連運(yùn)機(jī)技術(shù)特征
設(shè)計(jì)長度 9.5m 總裝機(jī)功率 340KW
生產(chǎn)能力 1500t/h 供電電壓 1140V
輸送能力 1500t/h 破碎能力 1500t/h
物料粒度 200;300 行走速度 0-16m/min
總 重 25t 生產(chǎn)廠家 太原煤科院
(三)巷道支護(hù)情況
支護(hù)順序先頂后幫,由上而下。頂板采用掘錨機(jī)支護(hù)錨桿、錨索,幫部最下兩排錨桿人工支護(hù)。
頂板支護(hù):采用螺紋鋼錨桿+鋼筋網(wǎng)片+錨索+π型鋼帶支護(hù),錨桿規(guī)格為φ18×2100mm螺紋鋼錨桿,鋼筋網(wǎng)片規(guī)格為φ6.5×2700×1100mm,錨索規(guī)格為φ22×8000mm,π鋼帶規(guī)格為8×140×4600mm;錨桿間排距為1200/900×1000mm,每排6套,錨索間排距為1400×2000mm,每排4套,上π型鋼帶。
兩幫支護(hù):采用螺紋鋼錨桿+鉛絲網(wǎng)片支護(hù),錨桿規(guī)格為φ18×2100mm,間排距800×1000mm,每排5套,矩形布置;鉛絲網(wǎng)片45×45mm10#鍍鋅鐵線,全斷面支護(hù)。
二、事故經(jīng)過及造成的損失
(一)事故經(jīng)過
2016年5月12日15:00,值班技術(shù)員李某組織召開班前會,班前會上安排按照地測站給定的腰線施工31204回風(fēng)繞道,值班隊(duì)干及跟班隊(duì)長在班前會上強(qiáng)調(diào)了各項(xiàng)安全注意事項(xiàng)。15:45跟班隊(duì)長李某帶班入井,22:15一部皮帶停止運(yùn)轉(zhuǎn),帶班隊(duì)長李某出去巡查一部皮帶停機(jī)原因,22:28皮帶故障排除,22:31李某往工作面走的路上,皮帶保護(hù)停止運(yùn)轉(zhuǎn),喊話器上說工作面頂板離層,將支護(hù)工王某手指砸傷。經(jīng)查明工作面已支護(hù)完3米,錨桿機(jī)司機(jī)李某和王某共同將網(wǎng)片放置在掘錨機(jī)臨時(shí)支撐大架上,行走掘錨機(jī)準(zhǔn)備支護(hù)第4米。王某在連接縱向網(wǎng)片時(shí),頂板無任何征兆突然發(fā)生離層(2×1×0.05m),將正在連網(wǎng)的王某右手食指從第二關(guān)節(jié)處砸傷。隨即跟班隊(duì)長李某匯報(bào)調(diào)度室和掘錨二隊(duì),23:20掘錨二隊(duì)將傷者王某接送至地面,送往包頭市第一附屬醫(yī)院治療。
(二)造成的損失
本次事故造成一人受傷,共計(jì)處罰200933元,其中個(gè)人處罰20224元,連采二隊(duì)集體處罰180709元。
三、事故原因分析
㈠ 直接原因
1、王某現(xiàn)場危險(xiǎn)源辨識不清,未執(zhí)行敲幫問頂制度,安全意識不強(qiáng),上坡掘進(jìn)穿層巷道在已有頂板離層發(fā)生的情況下,冒失作業(yè)。對頂板離層觀測不到位,對發(fā)生離層征兆沒有預(yù)判,是造成此次事故的主要原因。
2、王某未按照《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定順序作業(yè),應(yīng)先支護(hù)錨桿再連網(wǎng),而是違章進(jìn)入空頂連網(wǎng)是造成事故的直接原因。
㈡ 間接原因
1、掘錨二隊(duì)安全管理不到位,對錨桿支護(hù)、上網(wǎng)片、連網(wǎng)的工藝執(zhí)行落實(shí)不到位。班前會風(fēng)險(xiǎn)評估和危險(xiǎn)源辨識針對性不強(qiáng)。
2、掘錨二隊(duì)安全培訓(xùn)不到位,員工自?;ケR庾R不強(qiáng),在頂板不穩(wěn)定且有離層現(xiàn)象的情況下,支護(hù)工也沒有相互提醒處理隱患,也是造成此次事故的間接原因。
四、采取的防治措施及取得的效果
(一)組織全員開展一次安全知識再培訓(xùn),重點(diǎn)對非常規(guī)作業(yè)、非常規(guī)作業(yè)項(xiàng)目的單元、可能產(chǎn)生的危害、工具儀器的使用方法、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及防范措施和安全知識及救護(hù)方法等進(jìn)行學(xué)習(xí),結(jié)合典型案例對這次事故進(jìn)行全面剖析,吸取教訓(xùn),提高員工安全意識。重點(diǎn)抓好現(xiàn)場作業(yè)人員的安全監(jiān)控,杜絕違章作業(yè)。
(二)作業(yè)區(qū)域環(huán)境、條件、空間等發(fā)生變化時(shí),要重點(diǎn)針對變化條件進(jìn)行班前會安全重點(diǎn)強(qiáng)調(diào),使用合格的工器具、佩帶個(gè)人防護(hù)用品。員工個(gè)人要做到崗前操作“六思而行”,即:做本項(xiàng)工作有什么風(fēng)險(xiǎn)?不知道不去做;是否具備做此項(xiàng)工作的技能?不具備不去做;做本項(xiàng)工作環(huán)境是否安全?不安全不去做;做本項(xiàng)工作是否有合適的工具?不合適的不去做;做本項(xiàng)工作是否佩帶合適的防護(hù)用品?沒有不去做;做本項(xiàng)工作是否知道工作標(biāo)準(zhǔn)及安全技術(shù)措施?不知道不去做。
(三) 加強(qiáng)班前會危險(xiǎn)源辨識和現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)評估,認(rèn)真組織各崗位工重新對本崗位危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識,將危險(xiǎn)源辨識常態(tài)化,重點(diǎn)對特殊作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識,確保工作過程中將各項(xiàng)管控措施落實(shí)到位。
(四)對《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程》進(jìn)行細(xì)致梳理,對描述不詳不細(xì)的部分進(jìn)行補(bǔ)充完善,做到上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活。
(五)認(rèn)真填寫各種記錄,每班將重點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容及安全注意事項(xiàng)向下一班交代清楚,達(dá)到記錄規(guī)范化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。
(六)掘進(jìn)支護(hù)頂網(wǎng)使用全斷面網(wǎng)片,從源頭杜絕在空頂下連網(wǎng)。
(七)臨時(shí)支撐板面上好網(wǎng)片后,行走掘錨機(jī)到合適位置,用專用工具將網(wǎng)片扶正,然后再打錨桿,錨桿施工完畢以后再連網(wǎng),從源頭上杜絕磕手碰腳。
(八)給掘錨機(jī)鉆架上或者臨時(shí)支撐大架上安裝前探梁,有鱗皮活石冒落、頂板離層等現(xiàn)象發(fā)生,起到支護(hù)緩沖的作用。
五、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
日常管理過程中,要把習(xí)慣性違章的管控作為重點(diǎn)。利用危險(xiǎn)源辨識、井下行為觀察找到不規(guī)范行為,制定針對性的措施,并在作業(yè)規(guī)程、操作過程、危險(xiǎn)源管控表中進(jìn)行完善,通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)和監(jiān)督檢查落實(shí)到位。
第二部分 綜采面回采篇
案例一:大柳塔煤礦22404綜采面“4.12”颶風(fēng)事故
一、工程概況
22404綜采工作面位于大井2-2煤四盤區(qū),工作面埋深95~120m,煤層平均厚度4.7m,工作面長度219.4m。初采時(shí)頂板沒有采取強(qiáng)制放頂措施。
圖1 大柳塔井22404綜采工作面示意圖
工作面直接底為泥巖,老底為細(xì)粒砂巖,直接頂為粉砂巖,老頂為細(xì)粒砂巖。22404綜采工作面頂?shù)装迩闆r如表1所示。
表1 22404綜采工作面煤層頂?shù)装迩闆r表
頂?shù)装?巖石名稱 厚度(m) 巖性特征
老頂 細(xì)粒砂巖 >8 細(xì)粒長石石英砂巖:淺灰色,見小型交錯(cuò)層理,夾粉砂巖薄層,見少量植物化石碎片,泥質(zhì)膠結(jié)。
直接頂 粉砂巖 4.7 灰色,波狀層理,夾煤線。
直接底 泥巖 1.1 深灰色,水平層理,見小型滑動構(gòu)造,破碎。
老底 細(xì)粒砂巖 12 細(xì)粒長石石英砂巖:灰白色,塊狀層理,粒度均勻,泥質(zhì)膠結(jié),與下伏巖層沖刷接觸。
二、事故經(jīng)過及造成的損失
2002年4月份,22404綜采面開始回采沒有采取強(qiáng)制放頂措施。2002年4月12日四點(diǎn)班,由于工作面工程質(zhì)量差,本班接班后正常生產(chǎn)調(diào)整工作面,此時(shí)工作面推進(jìn)了約50m。17時(shí)50分采煤機(jī)返刀掃頂,行走至65#支架時(shí),支架后采空區(qū)頂板大面積突然垮落,形成巨大的空氣沖擊波,將正在65#支架前的采煤機(jī)司機(jī)魏某推倒,導(dǎo)致其頭部受傷,經(jīng)搶救無效死亡。
三、事故原因分析
(一)直接原因
魏某自保意識和危害辨識能力差,老頂來壓期間個(gè)體防護(hù)不到位,安全帽未系帽帶,沖擊波將其吹倒時(shí),頭部直接撞在66#支架底座棱角上。
(二)間接原因
1、現(xiàn)場頂板管理不到位,老頂來壓期間的安全防范措施落實(shí)不到位。
2、未采取強(qiáng)制放頂措施,對于老頂來壓的預(yù)控措施缺乏科學(xué)性。
四、采取的防治措施及取得的效果
認(rèn)真吸取本次事故教訓(xùn),綜采工作面初采期間采取超深孔爆破強(qiáng)制放頂技術(shù),加強(qiáng)了綜采工作面初采期間的頂板管理。
(一)采取超深孔爆破強(qiáng)制放頂技術(shù)
該技術(shù)的核心是長短炮眼搭配分組布置,增設(shè)加強(qiáng)眼和采用PVC管裝藥新工藝,下面作簡要說明。
1、長短炮眼搭配分組布置
以活雞兔井12312工作面強(qiáng)制放頂為例,對炮眼布置進(jìn)行說明,如圖2所示。炮眼仰角設(shè)計(jì)為30°,炮眼布置采用長短炮眼搭配分組“一”字形的布置方式,每組內(nèi)設(shè)3個(gè)炮眼,炮眼間距7~10m。各炮眼的水平投影均在同一直線上,炮眼中心線距切眼中心線1m,根據(jù)12312工作面頂板關(guān)鍵層位置,確定炮眼長度分別為32m、28m和24m。
2、增設(shè)加強(qiáng)眼,確保放頂效果
在厚度大、完整性好、比較堅(jiān)硬的頂板條件下,需要在上述炮眼布置的基礎(chǔ)上每隔一組增設(shè)1個(gè)加強(qiáng)眼,以確保頂板的爆破效果,加強(qiáng)眼與每組炮眼中的最長炮眼的技術(shù)參數(shù)相同,將單孔變?yōu)殡p孔,孔間距1m,加強(qiáng)眼一般布置在切眼兩端和中部。
區(qū)域1放大圖 區(qū)域2放大圖
圖2 活雞兔井12312工作面強(qiáng)制放頂炮眼布置圖
3、采用PVC管裝藥新工藝
PVC炸藥管制作工藝:將φ75mm的PVC管截成2m長,并在管子一頭用PVC膠粘上管接頭。用導(dǎo)爆索將所有PVC管穿起來,并留夠?qū)П魍饴堕L度。將已穿好導(dǎo)爆索的管子順序折疊捆綁起來,將每組管子的一頭管口用封口紙卷堵塞。再將PVC管豎起來,把有封口紙卷堵住的一頭朝下,向管內(nèi)裝藥,每米PVC管裝藥3.6kg,裝藥系數(shù)為0.7,采用水膠炸藥,裝滿后用封口紙卷封住。
炮眼裝藥工藝:往炮眼內(nèi)裝藥時(shí),將制作好的PVC炸藥管和PVC炮泥管用工程車運(yùn)到井下放炮地點(diǎn),然后人工將其一節(jié)一節(jié)地按順序?qū)悠饋硌b入炮眼內(nèi),最后進(jìn)行封孔。PVC管裝藥示意圖如圖3所示。
圖3 強(qiáng)制放頂炮眼的PVC管裝藥新工藝示意圖
綜采工作面初采采用超深孔爆破強(qiáng)制放頂技術(shù)后,頂板得到充分破壞,取得了良好的放頂效果,消除了初采期間大面積懸頂產(chǎn)生颶風(fēng)傷人的安全隱患。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行綜采面初采頂板管理技術(shù)措施
為確保綜采面初采期間的作業(yè)安全,綜采面采取超深孔爆破強(qiáng)制放頂后,還應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)以下頂板管理措施:
1、工作面運(yùn)、回順正幫提前用噴漆標(biāo)明推進(jìn)距離,以便準(zhǔn)確預(yù)測掌握初次來壓。
2、初次來壓前,工作面及兩順槽暫時(shí)不要懸掛太多的標(biāo)識牌板,以防來壓時(shí)的颶風(fēng)使牌板亂飛傷人。
3、初次來壓前工作面兩頭順槽聯(lián)巷暫不施工密閉墻,增加頂板垮落時(shí)的颶風(fēng)排泄通道,降低工作面颶風(fēng)強(qiáng)度。
4、初次來壓前,工作面附近的其他工程都暫停作業(yè),減少人員。
5、初采期間無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入工作面。
6、初采期間工作面全體作業(yè)人員必須佩戴頭盔。
7、加強(qiáng)工作面支架管理,保證頂?shù)装迤秸?,支架架形及支撐狀態(tài)良好,前梁接頂嚴(yán)密,初撐力達(dá)到252bar。
(三)準(zhǔn)確判斷綜采面初次來壓,確保安全隱患消除
綜采面初采階段頂板大面積垮落的颶風(fēng)安全隱患是否徹底消除,必須在準(zhǔn)確判斷初次來壓發(fā)生后方可確定,判斷初次來壓的標(biāo)準(zhǔn)有2個(gè)。
1、通過工作面礦壓顯現(xiàn)(如架前漏矸、工作面煤壁片幫、支架壓力急劇升高、安全閥泄液等),來判斷工作面是否來壓。
2、通過地表是否產(chǎn)生明顯塌陷裂縫來判斷。
以上兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)必須同時(shí)具備,才能斷定綜采面初次來壓已經(jīng)發(fā)生,才能確定初次來壓颶風(fēng)傷人的安全隱患已經(jīng)消除。
五、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
(一)綜采工作面初采期間必須采取強(qiáng)制放頂措施。
(二)初采期間必須制定專項(xiàng)的安全技術(shù)措施并嚴(yán)格落實(shí)。
(三)嚴(yán)格落實(shí)跟班制度,管理人員對安全隱患進(jìn)行排查,并及時(shí)采取措施處理。
(四)個(gè)人防護(hù)用品必須到位,杜絕違章作業(yè)。
案例二:大柳塔煤礦52304綜采面末采冒頂事故
一、工程概況
(一)工作面概況
工作面推進(jìn)長度4547m,工作面長度301m,煤厚6.6~7.3m,平均6.9m。末采200m范圍,煤層埋深254~275m。
(二)頂?shù)装迩闆r
52304工作面頂?shù)装迩闆r如表1所示。
表1 煤層頂?shù)装迩闆r表
頂、底板名稱 巖石名稱 厚度/m 巖 性 特 征
老 頂 粉砂巖 5.2~28.3 灰色,含完整植物化石,波狀層理。
直接頂 粉砂巖 0~1.9 灰色,含植物化石,波狀層理,泥質(zhì)膠結(jié)。
偽 頂 泥巖 0~0.25 灰色、灰褐色,水平層理發(fā)育。
直接底 粉砂巖 0.8~5.6 灰色,泥質(zhì)膠結(jié),水平層理發(fā)育,局部有泥巖、細(xì)砂巖薄層發(fā)育。
(三)工作面設(shè)備配套情況
支架:鄭煤ZY16800/32/70D液壓支架,支護(hù)高度3.2~7m,工作阻力16800kN
煤 機(jī):JOY-7LS8,采高3.5~7m
刮板運(yùn)輸機(jī):DBT—3×1600kw
轉(zhuǎn)載機(jī):DBT 700kw
破碎機(jī):DBT 700kw
(四)工作面礦壓情況
初次來壓:步距為73.3m。
周期來壓:最小步距12.8m,最大步距27.2m,平均來壓步距18.5m。
二、事故經(jīng)過及造成的損失
(一)事故經(jīng)過
2013年3月7日4:30分,52304綜采工作面推進(jìn)至距離回撤通道17m,支架增阻明顯,但頂板整體完好,工作面平均采高5.9m,具備掛網(wǎng)條件,開始停機(jī)掛網(wǎng)。由于掛網(wǎng)過程及隨后的割煤過程中受到較多影響,至3月9日18:00點(diǎn),工作面共割煤2刀60架,因工作面壓力大和推進(jìn)速度慢,造成了38~108#架支架活柱行程下降了約1.5m,煤機(jī)無法通過。工作面壓死及冒頂經(jīng)過如表1所示,壓死后支架活柱下縮量如表2所示,平衡油缸活塞桿伸出量如表3所示。
表2 52304工作面支架壓死及冒頂經(jīng)過
日期 時(shí)間 工作面情況
3月7日 4:30 工作面頂板整體完好,支架增阻明顯,平均采高5.9m,具備掛網(wǎng)條件,決定停機(jī)掛網(wǎng)
4:30~10:30 工作面打錨索,打錨索過程中30~40#支架有輕微漏矸,漏矸高度0.5m
10:30~13:30 上鋼絲繩、拉緊鋼絲繩到位
13:30~15:30 運(yùn)輸柔性網(wǎng)到位
15:30~0:00 組織展網(wǎng)、起吊、聯(lián)網(wǎng)。50~110架活柱下沉量約300mm。
3月8日 0:00~3:30 聯(lián)網(wǎng),掛第1、2道鋼絲繩
3:30~5:00 正常組織生產(chǎn),煤機(jī)向機(jī)尾掃底刀,由機(jī)頭行駛到機(jī)尾位置,工作面30~45#、100~120#支架有漏矸,漏矸高度約5m,端面距約2m
5:00~9:00 由于矸石冒落到柔性網(wǎng)上形成網(wǎng)兜,拉架困難,煤機(jī)行走緩慢,煤機(jī)由機(jī)尾行至40架向機(jī)頭位置
9:00~10:00 30~35#架有矸石落在網(wǎng)片上,導(dǎo)致網(wǎng)片無法提升到位,用導(dǎo)鏈起吊未進(jìn)到頂梁上的鋼絲繩,同時(shí)處理網(wǎng)兜內(nèi)的矸石,此時(shí)50~110架活柱下沉量約800mm
10:00~10:30 煤機(jī)由40架行走到機(jī)頭位置,然后由機(jī)頭返回,行駛至向機(jī)尾45架位置
10:30~15:00 繼續(xù)用導(dǎo)鏈起吊未進(jìn)到頂梁上的鋼絲繩,同時(shí)處理網(wǎng)兜內(nèi)的矸石。14:00~15:00,由于40~50#溜子推不出去,煤機(jī)無法通過,氣割割掉煤機(jī)機(jī)身上的工具箱
15:00~22:00 繼續(xù)組織生產(chǎn),由于支架活柱不斷下沉,煤機(jī)行走困難,有刮卡護(hù)幫板現(xiàn)象,22:00時(shí)煤機(jī)行走至機(jī)尾位置。50~110架活柱下沉量約1000mm。
22:00~0:00 煤機(jī)停在機(jī)尾位置,氣割煤機(jī)左側(cè)調(diào)高油缸護(hù)罩和右側(cè)調(diào)高油缸護(hù)罩的外層護(hù)罩
3月9日 0:00~6:00 繼續(xù)氣割煤機(jī)左側(cè)調(diào)高油缸護(hù)罩和右側(cè)調(diào)高油缸護(hù)罩的外層護(hù)罩,右側(cè)油缸內(nèi)層護(hù)罩未拆掉
6:00~9:00 拆卸調(diào)高油缸護(hù)罩完畢,繼續(xù)生產(chǎn),煤機(jī)行駛至110架向機(jī)頭位置
9:00~9:30 交接班,煤機(jī)在105架向機(jī)頭位置。開始生產(chǎn)行走至100#架時(shí),右搖臂內(nèi)層調(diào)高油缸護(hù)板發(fā)生刮卡移動,擠壞2根煤機(jī)搖臂升降油管,無法生產(chǎn)
9:30~15:25 組織更換油管,由于護(hù)罩變形擠死閥組,無法更換,決定割掉右側(cè)調(diào)高油缸內(nèi)層護(hù)罩,然后對油管進(jìn)行更換。更換油管停機(jī)時(shí)間長達(dá)6小時(shí),70~90架采高約4.3m,支架活柱行程下將約1.5m左右
15:25~16:30 油管更換完畢,開機(jī)生產(chǎn)。煤機(jī)行至88架,護(hù)幫板刮卡嚴(yán)重,無法通過
16:30~18:00 決定對采高低的88~50架區(qū)域進(jìn)行起底放炮,同時(shí)煤機(jī)繼續(xù)向機(jī)尾返回,返回過程中煤機(jī)電纜與柔性網(wǎng)發(fā)生刮卡,進(jìn)行處理。截止到18:00時(shí),工作面38~108架支架活柱行程下降了約1.5m,煤機(jī)無法通過
表3 工作面支架壓死時(shí)活柱下縮量統(tǒng)計(jì)表
支架范圍 1~30# 31~60# 61~90# 91~120# 121~151#
平均活柱下縮量(mm) 300 1500 1600 1500 400
表4工作面支架平衡油缸活塞桿伸出量統(tǒng)計(jì)表
日期 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日
支架范圍 44~59 43~50、85~117 43~50、85~117 85~117 96~116 100~116
平均伸出量/mm
(極限值為680) 670 650 650 670 670 670
最大伸出量/mm
(極限值為680) 680 680 680 680 680 680
(二)支架壓死后逐步發(fā)生冒頂?shù)倪^程
3月7日,30~40#支架有輕微漏矸,冒高約0.5m,端面距1m,工作面30~130#支架立柱平均壓力為430bar左右。
3月8日,30~45#、100~120#支架有漏矸,冒高約5m,端面距約2m,工作面30~130#支架立柱平均壓力為440bar左右。
3月9日至11日,工作面未推進(jìn)。工作面30~45#、100~124#支架有漏矸,30~45#支架冒高約5m,端面距約2.5m。100~124#支架冒高約4m,端面距約2m,工作面30~130#支架立柱平均壓力為410bar左右。
3月12日,40~60#支架、100~120#支架漏矸較嚴(yán)重,冒高約5m,端面距3m,工作面整體壓力較大,30~130#支架立柱平均壓力為410bar左右。
3月13日至16日,工作面未推進(jìn)。漏矸嚴(yán)重的區(qū)域集中在40~60#支架、100~120#支架,冒高約7m,端面距約3m,工作面70~120#支架立柱平均壓力為420bar左右,其他區(qū)域壓力在300bar以下。
3月17日,工作面40~65架冒頂嚴(yán)重,冒高約10m,端面距約3m,工作面無壓力。
3月18日,工作面40~65架冒頂嚴(yán)重,冒高約10m,端面距約3m,工作面無壓力。
3月19~20日,工作面100~120架漏矸嚴(yán)重,冒高約7m,端面距約3m,工作面無壓力。
3月21~22日,工作面65~75架、90~97架、106~115架漏矸較嚴(yán)重,工作面整體切頂,冒高約5m,端面距約2.5m,工作面無壓力。
3月23日后,工作面漏矸全部控制住。
三、事故原因分析
(一)直接原因
1、末采貫通期間工作面礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)烈,末采200m范圍,煤層埋深明顯增大,達(dá)到254~275m,工作面周期來壓壓力大,中部30~110#支架來壓期間平均壓力達(dá)到450bar以上。
2、工程質(zhì)量調(diào)整存在問題,由于煤機(jī)司機(jī)未掌握好底刀,貫通前工作面底板未割平,30~60#架抬刀幅度大,頂煤留設(shè)少,支架支護(hù)效果差,造成頂板漏矸,工作面來壓過程中漏矸逐步擴(kuò)大,導(dǎo)致冒頂。
3、貫通期間,接連出現(xiàn)了設(shè)備故障影響,包括馬蒂爾折返滾筒損壞、運(yùn)輸機(jī)飄鏈、運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾伸縮油缸損壞,運(yùn)輸機(jī)壓死等故障,影響了工作面正常推進(jìn),造成冒頂?shù)倪M(jìn)一步擴(kuò)大。此套設(shè)備累計(jì)過煤量達(dá)到1120萬噸,設(shè)備狀態(tài)差。同時(shí),設(shè)備日常維護(hù)不到位,貫通前檢修工作不到位。
(二)間接原因
1、貫通前,只組織到100個(gè)卸載值為470bar的立柱安全閥。僅將30~120#架各架更換1個(gè)安全閥,導(dǎo)致來壓時(shí),支架活柱下縮嚴(yán)重。
2、貫通前,僅將煤機(jī)頂蓋板拆掉,未將煤機(jī)調(diào)高油缸護(hù)罩、工具箱等設(shè)備全部拆除干凈。導(dǎo)致割煤過程中煤機(jī)刮卡網(wǎng)片及支架護(hù)幫板,影響了工作面推進(jìn)速度,導(dǎo)致活柱下縮量逐漸增大。
3、掛第一根鋼絲繩時(shí),打錨索長度為4m,長度較短,并且錨索未用托盤緊固,冒頂過程中錨索脫落,鋼絲繩未能進(jìn)入到支架頂梁,頂板矸石落在柔性網(wǎng)上,形成網(wǎng)兜,停機(jī)處理減緩了工作面推進(jìn)速度,同時(shí)造成頂板冒落范圍不斷擴(kuò)大。
4、工作面許多地段拉架時(shí),頂板矸石落在柔性網(wǎng)上,形成網(wǎng)兜,影響了拉架和煤機(jī)通過,停機(jī)處理時(shí)間長,工作面推進(jìn)速度慢,造成活柱下縮量不斷增大。
5、煤機(jī)機(jī)身高,JOY-7LS8采煤機(jī),在未拆卸頂蓋板之前機(jī)身高度為3.7m,將頂蓋板、搖臂調(diào)高油缸護(hù)罩全部拆除后,機(jī)身高度為3.35m。機(jī)身高度過高也是造成壓死支架的一個(gè)客觀原因。
6、貫通前,提前降低了采高,距離回撤通道20m時(shí),工作面開始降采高,由6.2m采高降到5.9m。
7、工程質(zhì)量調(diào)整差,30~60#架抬刀幅度大,運(yùn)輸機(jī)推不出去,煤機(jī)通過困難響了工作面推進(jìn)速度。
8、拆卸掉支架護(hù)幫板后,失去了護(hù)幫板對于頂板冒落矸石的支護(hù)作用,導(dǎo)致冒頂擴(kuò)大。
9、冒頂發(fā)生前期,拉架人員多,操作方法不正確,對頂板擾動大,一定程度上造成了冒頂范圍的擴(kuò)大。
四、采取的防治措施及取得的效果
(一)采取的防治措施
1、注馬麗散加固煤柱
注馬麗散作業(yè)主要分為三個(gè)階段進(jìn)行,第一階段主要是加固8m范圍的煤柱,注射時(shí)間為3月10日至12日。第二階段加固13m范圍的煤柱,并且對2、3、4、5貫通調(diào)節(jié)巷兩幫的煤柱進(jìn)行加固,注射時(shí)間為3月13日至18日。第三階段主要加固煤柱及上方頂板,注射時(shí)間為3月19日至22日。注馬麗散鉆孔布置圖如圖2所示。注馬麗散鉆孔設(shè)計(jì)見表1所示。馬麗散注射統(tǒng)計(jì)圖如圖3所示。
圖1注馬麗散鉆孔布置圖
2、割煤工藝調(diào)整
(1)工作面冒頂期間,割煤的總體原則是,盡量使生產(chǎn)期間冒落的矸石落在煤機(jī)機(jī)頭滾筒側(cè),避免落在機(jī)尾滾筒側(cè),防止煤機(jī)破碎機(jī)前堵大塊影響工作面正常推進(jìn)。
(2)煤機(jī)由機(jī)尾向機(jī)頭割煤方法
由機(jī)尾向機(jī)頭割煤時(shí),由于大部分區(qū)域超前支架已經(jīng)拉出,煤機(jī)兩個(gè)滾筒只掃底刀,在85~95#架未割頂煤的地段,前滾筒掃頂?shù)?,后滾筒掃底刀。割完此區(qū)域后,煤機(jī)向機(jī)尾方向退到95#架,然后集中拉出85~95#架支架。之后煤機(jī)繼續(xù)向機(jī)頭行走。30#支架向機(jī)頭區(qū)域割頂?shù)?,并跟機(jī)拉架,機(jī)頭割通后,煤機(jī)直接返回向機(jī)尾割煤。煤機(jī)向機(jī)頭割煤過程中,只推出120#架向機(jī)尾的運(yùn)輸機(jī),其余地段不推溜。割煤工藝示意圖如圖2所示。
圖2 煤機(jī)由機(jī)尾向機(jī)頭割煤方法示意圖
3、煤機(jī)由機(jī)頭向機(jī)尾割煤方法
煤機(jī)由機(jī)頭向機(jī)尾割煤時(shí),掃頂掃底,正常推溜,推溜后將能拉超前的支架全部拉出,煤機(jī)由120#架直接入窩,吃三角煤。
(二)取得效果
1、在注馬麗散加固的區(qū)域,推進(jìn)過程中煤柱穩(wěn)定性良好,未出現(xiàn)顯著的片幫。在距離回撤通道8m時(shí),頂板漏矸得到全部控制,支架全部鉆入煤體內(nèi)。
2、采煤工藝調(diào)整后,工作面大塊得到一定程度的控制,減少了矸石在煤機(jī)機(jī)尾側(cè)滾筒的冒落,大大縮短了放炮處理大塊的時(shí)間。拉架措施的執(zhí)行,有效地控制了梁端距,提高了頂板的支護(hù)效果。
五、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
(一)管理方面
1、大采高工作面貫通前,礦內(nèi)必須高度重視,并且針對綜采隊(duì)人員配置情況,提前對參與貫通的人員進(jìn)行調(diào)整,組織精干力量參加工作面貫通工作。
2、綜采隊(duì)要嚴(yán)格落實(shí)礦內(nèi)關(guān)于掛網(wǎng)工作的各項(xiàng)工作安排,并且傳達(dá)給每一位員工。
3、加強(qiáng)員工的技能培養(yǎng),掛網(wǎng)期間安排有經(jīng)驗(yàn)的崗位工操作。
4、提升區(qū)隊(duì)全局把握工作的能力,提升隊(duì)干部業(yè)務(wù)能力。
5、隊(duì)干部之間加強(qiáng)協(xié)調(diào)和溝通,安排工作時(shí),必須統(tǒng)一思想。
(二)工程質(zhì)量方面
1、貫通時(shí),必須安排老司機(jī)進(jìn)行操作,保證工程質(zhì)量。
2、準(zhǔn)確掌握工作面頂?shù)酌呵闆r,距離回撤通道提前50m將工作面調(diào)整平直,工作面整體推進(jìn)度一致。
3、掛網(wǎng)之前嚴(yán)禁提前降低采高。
4、貫通期間嚴(yán)格掌握好抬落刀幅度,每刀抬臥刀量不得超過100mm,抬落一刀平一刀,杜絕出現(xiàn)大起大落現(xiàn)象。
5、拉架時(shí),頂板好的狀態(tài)下,及時(shí)跟機(jī)拉架。高冒區(qū)不得跟機(jī)拉架,必須等煤機(jī)過去后,根據(jù)頂板情況再集中拉架,拉架時(shí)最多兩人拉架,嚴(yán)禁隨意動架。
6、確保支架良好的架型,在頂板冒落地段,在拉架時(shí)要收平衡油缸,使頂梁狀態(tài)基本保持一致,支架拉出后關(guān)閉自動補(bǔ)液按鈕。
(三)設(shè)備方面
1、52304工作面采用工作阻力為16800kN的支架,選取工作阻力更大的液壓支架。
2、建議增強(qiáng)柔性網(wǎng)的強(qiáng)度,將600×400kN/m2的增加為800×800kN/m2,建議將掛網(wǎng)時(shí)掛的幾道鋼絲繩直接編入到柔性網(wǎng)內(nèi)。
3、加強(qiáng)設(shè)備的日常檢修和維護(hù),保證設(shè)備在貫通前狀態(tài)良好,運(yùn)行正常。
4、貫通前,必須將需要更換的立柱安全閥全部更換到位。
5、貫通前,將煤機(jī)機(jī)身上多余的部件一次性拆卸完畢。
6、貫通前,對工作面所有設(shè)備進(jìn)行徹底檢查和檢修,有問題的設(shè)備提前進(jìn)行更換。
7、煤機(jī)無法通過時(shí),對于采取拆卸護(hù)幫板增加高度的方法,采用時(shí)一定要慎重,必須考慮到拆卸掉護(hù)幫板后對冒頂控制的影響。
(四)技術(shù)方面
1、認(rèn)真做好礦壓觀測,掌握好來壓步距,根據(jù)工作面壓力情況,可以調(diào)整掛網(wǎng)位置,確保掛網(wǎng)期間工作面沒有壓力。
2、貫通期間工作面礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)烈時(shí),必須予以高度重視并及時(shí)采取措施,一切以保證工作面快速推進(jìn)為重點(diǎn),防止因停機(jī)時(shí)間長或者工作面推進(jìn)速度慢,造成各種問題的出現(xiàn)。
3、每個(gè)圓班探一次工作面底煤,隨時(shí)掌握好工作面頂?shù)酌呵闆r。
4、此次貫通期間,由于支架活柱下降幅度大,架型變化較大,再加上放炮的影響,工作面支架的架號牌和貫通提示牌,很多損壞或丟失。同時(shí),由于回撤通道內(nèi)作業(yè)人員多,貫通標(biāo)識桿也多有毀壞,在今后貫通過程中,要將這些提示牌在顯眼位置固定牢靠,發(fā)現(xiàn)丟失及時(shí)補(bǔ)齊,回撤通道內(nèi)標(biāo)識桿要放置牢靠,安排專人負(fù)責(zé)檢查。
5、增加回撤通道與回撤輔巷間的煤柱尺寸,由現(xiàn)在的20m增加到30m。
案例三:大柳塔煤礦52307綜采面老頂垮落推出支架擠壞煤機(jī)搖臂事故
一、工程概況
52307綜采工作面推進(jìn)長度4462.6m,工作面長度301m,煤厚7.1~7.4m,上覆基巖厚度為135~165m。
(一)煤層情況
工作面煤厚7.1~7.4m,平均7.2m。煤層底部發(fā)育1~2層夾矸,夾矸厚度約0.05~0.15m,巖性為泥巖。工作面煤層整體呈寬緩坡狀構(gòu)造,底板標(biāo)高為987.8~1025.5m,最大相對高差為37.8m。工作面煤層特征表如表1所示。
表1 煤層特征表
煤層厚度(m) 7.2 結(jié)構(gòu) 簡單 傾角 1~3°
煤層情況 工作面煤厚7.1~7.4m,平均7.2m,宏觀煤巖類型以半暗型、半亮型煤為主,夾部分亮煤及暗煤。煤層底部發(fā)育1~2層夾矸,夾矸厚度約0.05~0.15m,巖性為泥巖。工作面煤層整體呈寬緩坡狀構(gòu)造,底板標(biāo)高為987.8~1025.5m,最大相對高差為37.8m。
(二)煤層頂?shù)装迩闆r
52307綜采工作面煤層頂?shù)装迩闆r如表2所示。
表2 52307綜采工作面煤層頂?shù)装迩闆r表
頂?shù)装?巖石名稱 厚度(m) 巖性特征
老頂 細(xì)砂巖 2.9~21.8 灰白色,分選中等,磨圓度好,成分以石英為主,泥質(zhì)膠結(jié),波狀層理。
直接頂 粉砂巖 0~2.8 灰色,微波狀層理,泥質(zhì)膠結(jié),富含植物化石。
偽頂 泥巖 0~0.25 灰色、灰褐色,水平層理發(fā)育。
直接底 粉砂巖 1.7~5.2 灰色,泥質(zhì)膠結(jié),水平層理發(fā)育,局部有泥巖、粗砂巖薄層發(fā)育。
(三)工作面設(shè)備配套情況
52307綜采工作面設(shè)備配備情況見表3所示。
表3 52307綜采工作面設(shè)備配備情況
序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號
1 采煤機(jī) EKF SL1000-6698 5 刮板輸送機(jī) 3×1600KW
2 中部支架 ZY18000/32/70D 6 轉(zhuǎn)載機(jī) 700/350KW
3 端頭支架 ZYT18000/28/55D 7 破碎機(jī) 700/350KW
4 過渡支架 ZYG18000/32/70D
(四)工作面礦壓情況
通過對52307綜采工作面礦壓數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計(jì),得到52307工作面礦壓顯現(xiàn)主要規(guī)律如下:
(1)工作面周期來壓步距20~30m,平均來壓步距25m,具體見下表。
表4 工作面推進(jìn)至3105~3244m和3285~3415m期間來壓步距統(tǒng)計(jì)表
周期來壓起始位置/m 3107~3130 3130~3156 3156~3185 3185~3205 3205~3225
來壓步距/m 23 26 29 20 20
周期來壓起始位置 3286~3315 3315~3345 3345~3372 3372~3393 —
來壓步距/m 29 30 27 21 —
平均來壓步距 25m
(2)工作面周期來壓時(shí)壓力值在450bar左右,局部壓力顯現(xiàn)強(qiáng)烈區(qū)域壓力值達(dá)到470bar。其中來壓持續(xù)段長度5.6~8m,安全閥開啟率30%,工作面活柱下縮量300mm左右,兩順槽頂板無離層和下沉等情況。
(3)工作面推進(jìn)至3280m后,工作面周期來壓的同步性較差,整體上呈現(xiàn)前半部和后半部兩段交替來壓的特點(diǎn)。其中前半部壓力集中在25~80#架區(qū)域,后半部壓力集中在60~135#架區(qū)域。
(4)工作面推進(jìn)至3010m之后,平均來壓步距約25m,較之前的來壓步距明顯增大。在之前工作面推進(jìn)至2600~2850m區(qū)域時(shí),平均來壓步距15.5;推進(jìn)至2850m至3010m區(qū)域時(shí),平均來壓步距19.7m。分析引起周期來壓步距增大的主要原因是工作面的推進(jìn)速度加快和埋深逐步增大。
(5)工作面最近一次的來壓位置為距切眼3393m處,來壓持續(xù)了9m,壓力甩過后至目前停機(jī)位置(距切眼3415m),工作面呈現(xiàn)無壓狀態(tài)。
圖1 工作面礦壓數(shù)據(jù)分布圖
二、事故經(jīng)過及造成的損失
2017年3月28日,大柳塔煤礦7.0m采高52307工作面推進(jìn)至3413m處,采煤機(jī)停在130~140#支架正常停機(jī)檢修,液壓支架壓力數(shù)據(jù)為260~310bar。12:10分工作面133~145#支架采空區(qū)老頂垮落,將133~145#支架推出,將運(yùn)輸機(jī)及采煤機(jī)推出擠在煤幫上。12:20跟班隊(duì)干匯報(bào)礦調(diào)度指揮中心,啟動故障搶修預(yù)案。12:45經(jīng)現(xiàn)場診斷,發(fā)現(xiàn)采煤機(jī)左搖臂耳座托架變形,左行星減速機(jī)構(gòu)外齒圈斷裂、行星頭浮動密封損壞,右搖臂行星減速機(jī)構(gòu)內(nèi)部軸承損壞,現(xiàn)場無法修復(fù),確定更換左、右搖臂。工作面推出液壓支架位置如附圖2所示。
圖2 52307工作面老頂垮落推出支架的位置示意圖
23:00左、右搖臂更換完畢,開始試生產(chǎn),3月29日0:00正式恢復(fù)生產(chǎn),影響生產(chǎn)10小時(shí),直接經(jīng)濟(jì)損失超過500萬元。
三、事故原因分析
(一)工作面回采速度加快,周期來壓步距變大。自2017年3月15日開始52307綜采面調(diào)整為主采,工作面周期來壓步距逐漸增加,頂板懸垮距離變大。
(二)由于工作面回風(fēng)順槽頂板支護(hù)作用及順槽煤柱支撐作用,造成工作面機(jī)尾三角區(qū)域老頂在工作面周期來壓時(shí)未及時(shí)垮落,老頂形成大塊結(jié)構(gòu)。
(三)52307工作面在133~145#支架上覆老頂形成大塊結(jié)構(gòu)后,整塊結(jié)構(gòu)整體失穩(wěn)、下沉,作用于支架掩護(hù)梁,對支架掩護(hù)梁施加一個(gè)向前的分力,推動支架前移,將采煤機(jī)擠在煤壁上,損壞采煤機(jī)搖臂。
52307工作面支架推出機(jī)理示意圖如圖3和圖4所示。
圖3 老頂大面積突然垮落前頂板結(jié)構(gòu)
圖4 老頂大面積突然垮落后頂板結(jié)構(gòu)
(四)52307工作面平均采高6.8m,上覆直接頂最厚為2.8m。直接頂緊跟工作面垮落后,最大充填高度4.5m(碎脹系數(shù)1.6),垮落矸石無法完全充填支架后冒落空間,導(dǎo)致支架后垮落矸石與老頂間存在較大間隙,無法對老頂垮落形成支撐和緩沖作用,使老頂垮落直接作用于支架掩護(hù)梁,導(dǎo)致支架被推出。
四、采取的防治措施及取得的效果
(一)提前對工作面兩端頭三角區(qū)頂板實(shí)施高壓水預(yù)裂。在工作面兩端頭區(qū)域上覆頂板采用高壓水預(yù)裂技術(shù)提前弱化老頂,預(yù)裂鉆孔深度一般為30m,在需要施工的區(qū)域沿順槽方向每15~20m預(yù)裂一次。
(二)兩順槽嚴(yán)格執(zhí)行退錨措施。兩順槽端頭架頂梁前端4m范圍提前實(shí)施退錨,切斷端頭三角區(qū)域易形成懸頂?shù)臈l件。
(三)盡量保證工作面勻速推進(jìn)。避免推進(jìn)速度過快或者過慢,造成老頂周期來壓不規(guī)律,更容易形成架后懸頂。
(四)工作面采高嚴(yán)禁超過6.9m。7m采高液壓支架的最大升起高度為7m,為了確保支架接頂支護(hù)效果良好,工作面采高嚴(yán)禁超過6.9m。
(五)加強(qiáng)工作面支架管理。保證支架架形及支撐狀態(tài)良好,前梁接頂嚴(yán)密,初撐力達(dá)到252bar,護(hù)幫板到位。有懸頂?shù)膮^(qū)域安排專人檢查,二次補(bǔ)升初撐力到位。嚴(yán)格執(zhí)行頂板管理“五到位”制度,即護(hù)幫板到位、初撐力到位、伸縮梁到位、跟機(jī)拉架到位、超前拉架到位。
(六)加強(qiáng)工程質(zhì)量管理。保證工作面工程質(zhì)量,保持頂?shù)装迤秸?,控制好煤機(jī)抬落刀幅度,尤其嚴(yán)禁采煤機(jī)連續(xù)臥刀,避免造成工作面底板連續(xù)下坡給支架推出創(chuàng)造條件。
(七)統(tǒng)計(jì)好礦壓數(shù)據(jù),采煤技術(shù)員及時(shí)對礦壓進(jìn)行分析,準(zhǔn)確掌握來壓規(guī)律,預(yù)測來壓前及時(shí)告知。
五、事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
分析采煤機(jī)搖臂損壞事故原因,吸取教訓(xùn),制定了專項(xiàng)的防范措施。
(一)生產(chǎn)期間安全防范措施
1、工作面有懸頂時(shí),禁止任何人到架前作業(yè),禁止在架縫間停留或坐在架間液管上休息。
2、懸頂區(qū)域支架工拉架應(yīng)滯后底滾筒拉架,預(yù)防懸頂垮落推出煤機(jī)損壞采煤機(jī)。
3、更換架前安全立銷,觀察無懸頂時(shí)方可更換,必須有專人監(jiān)護(hù),保證護(hù)幫板支護(hù)到位,初撐力到位,關(guān)閉本架鄰架閉鎖及進(jìn)液截止閥。
4、生產(chǎn)過程中馬蒂爾司機(jī)、機(jī)頭工系好保險(xiǎn)帶,防范老頂垮落颶風(fēng)沖擊。
5、機(jī)頭吃三角煤或推移機(jī)頭機(jī)尾時(shí),專人監(jiān)護(hù)禁止人員通過;馬蒂爾司機(jī)和機(jī)頭工監(jiān)護(hù)好通過運(yùn)輸順槽過往的人員。通過時(shí)要迅速,發(fā)現(xiàn)有耳鳴或耳膜壓迫感時(shí)立即蹲下并抓住身邊固定可靠物體。
6、拉超前支架必須拉好過渡架,便于人員通過,防止液管與大柱距離過近人員通過時(shí)支架突然推出,夾傷行人。
7、加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn),確保每一位員工熟悉采空區(qū)老頂垮落的危害及防范措施。
(二)檢修作業(yè)期間安全防范措施
1、機(jī)頭機(jī)尾30架范圍內(nèi),禁止采煤機(jī)停機(jī)檢修,應(yīng)該在端頭30架范圍外的三無地帶且采空區(qū)無懸頂處停機(jī)檢修。
2、檢修采煤機(jī)區(qū)域禁止其他崗位平行作業(yè),檢修煤機(jī)區(qū)域護(hù)幫板、初撐力、伸縮梁必須到位。檢修煤機(jī)滾筒時(shí)必須做二次防護(hù)。
3、檢修時(shí)三角煤不要割透,割出機(jī)窩就行。
4、懸頂檢修時(shí),初撐力必須升緊達(dá)到252bar以上,護(hù)幫板必須打到位,嚴(yán)禁登高作業(yè)。
5、懸頂區(qū)域禁止降架檢修檢修支架。
6、在端頭檢修三機(jī)時(shí)登高作業(yè)必須系安全帶,并且專人監(jiān)護(hù)。
7、檢修期間人員嚴(yán)禁站在架縫中間,防止來颶風(fēng)時(shí)把作業(yè)人員吹在大腳前。
案例四:補(bǔ)連塔煤礦12401綜采面頂板漏冒事故
一、工程概況
(一)開采條件
12401工作面上覆巖層內(nèi)有一礫石層,為主要含水層,共有5個(gè)異常區(qū),其中第一個(gè)異常區(qū)含水層厚度為81m,第四異常區(qū)含水層厚度為107m。工作面從過補(bǔ)連溝(推進(jìn)1650m)開始出現(xiàn)涌水,周期來壓的期間,工作面涌水明顯增大,2007年2月18日、3月2日、3月9日、3月25日、4月8日、4月18日、5月1日、5月8日、5月13日、6月22日等相繼出現(xiàn)大的涌水,涌水量在200~600m3/h,其中最大一次4月8日瞬時(shí)涌水量在2000 m3/h。
表1 煤層頂?shù)装逄卣鞅?/p>
名稱 巖石名稱 厚度/m 巖 性 特 征
老 頂 砂巖 >20 灰白色,半堅(jiān)硬,泥質(zhì)膠結(jié)
直接頂 砂質(zhì)泥巖 3~7 灰色,泥質(zhì)膠結(jié)局部以石英為主,波狀層理
偽 頂 泥巖、粉砂巖 1~6 黑灰色,以泥巖為主,遇水易軟化
(二)主要設(shè)備配套
支架:機(jī)尾段40架采用北京煤機(jī)廠生產(chǎn)5.5m支架,機(jī)頭段116架采用JOY生產(chǎn)的5.5m支架。
煤機(jī):JOY-7LS
刮板運(yùn)輸機(jī):JOY—3×1000kw
(三)工作面礦壓情況
初次來壓:步距為47.5~61.9m,平均52.3m。
周期來壓:最小步距14m,最大步距80m,平均來壓步距49m。
工作阻力:來壓時(shí)平均阻力達(dá)到9369kN,最大達(dá)10231kN,超出其額定工作阻力8670kN。
二、事故經(jīng)過及造成的損失
(一)事故經(jīng)過
1、冒頂過程及程度
2007年5月11日4時(shí),12401工作面推進(jìn)2595m,煤層厚度4.6m,采高4.3m,冒落范圍99~107#架,端面冒寬1.5~2.0m,冒高1.8~2.5m。
5月13日1時(shí),采用機(jī)尾加刀控制住冒落頂板。
5月14日~15日,工作面再次發(fā)生冒頂,冒頂范圍80~119#架,端面冒寬2.0-3.0m,冒高2.0-3.5m。
5月16日~20日,在處理冒頂過程中,80~90#架接頂,110~120#架頂板再次發(fā)生冒落,端面冒寬1.5~4.0m,冒高1.8~4.5m。
5月21日至28日,冒頂范圍基本穩(wěn)定。
5月29日4時(shí),工作面90~132#架冒頂,端面冒寬0.5~4.5m,冒高1.8~4.5m。之后開始注高分子材料。
6月11日6時(shí),在注高分子材料區(qū)域105~115#架再次發(fā)生冒落,端面冒寬1.0~3.0m,冒高1.0~4.5m。
2、倒架過程
5月14日前,第一次冒頂過程中,由于受向斜、冒頂、竄溜影響,80~101#架發(fā)生輕微倒架,向機(jī)尾傾斜,傾角約10°。
5月16日,由于受調(diào)面及冒頂區(qū)域支架不受約束影響,支架傾斜范圍擴(kuò)展到65~110#架,其中85~106#倒架較為嚴(yán)重,傾角達(dá)18°,95#、101#架同時(shí)縱向傾斜,部分支架大腳已經(jīng)壓到推拉桿上,80~110#架支架和刮板機(jī)不能移動。
5月17日~29日,主要以扶架和處理矸石為主,同時(shí)工作面在冒頂區(qū)繼續(xù)向前推進(jìn)。
6月7日,在注射高分子材料后,在機(jī)尾割煤扶架過程中,傾斜范圍擴(kuò)展到118#架,95#架到機(jī)頭已經(jīng)扶正。
6月7日~10日,在注射高分子材料加固頂板的同時(shí),主要工作以扶架為主,6月10日將所有支架基本扶正,開始割煤。
6月11日,冒頂區(qū)在割煤過程中,工作面二次來壓,再次發(fā)生冒頂,冒頂范圍105~115#架,導(dǎo)致102~114#架再次倒架,倒架傾角達(dá)17°。
(二)造成的損失
1、該事故直接造成工作面停產(chǎn)大約1個(gè)月,直接影響產(chǎn)量70萬噸。
2、該事故注高分子材料4000桶,約花費(fèi)600萬元。
三、事故原因分析
(一) 冒頂原因分析
1、工作面涌水量大,頂板水解軟化,水解系數(shù)為0.2~0.5,頂板強(qiáng)度降低2~5倍。涌水量大導(dǎo)致工作面不能連續(xù)正常生產(chǎn),端面懸頂時(shí)間長。
2、工作面礦山壓力較大,煤壁片幫嚴(yán)重,端面距大。
3、12煤地質(zhì)條件相對復(fù)雜,底板起伏較大,最大傾角8°,經(jīng)常出現(xiàn)背向斜構(gòu)造,存在構(gòu)造應(yīng)力,導(dǎo)致頂板破碎。直接頂為復(fù)合頂板,層理發(fā)育,強(qiáng)度較低,易冒落。
4、支架選型不合理,工作阻力偏小。周期來壓時(shí),活柱下沉量大(300~700mm),加劇斷面頂板拉、剪、切破壞。
5、工程質(zhì)量管理不嚴(yán),80~110#架淤泥積水多,未及時(shí)清理,導(dǎo)致推溜困難,循環(huán)步距小,相對工作面滯后。
6、支架支撐狀態(tài)差,支架推拉困難,反復(fù)支撐頂板,導(dǎo)致頂板更加破碎,支架壓住推拉桿,未達(dá)到初撐力。
7、現(xiàn)場組織不力,浮煤清理不到位,損壞推拉油缸,沒有對關(guān)鍵問題進(jìn)行處理。
8、工作面設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)差。支架推拉油缸損壞,在未及時(shí)更換的情況下仍然生產(chǎn);綜采設(shè)備停產(chǎn)時(shí)間長,5月9日更換TTT,處理鏈輪及通訊故障停機(jī)31小時(shí),導(dǎo)致工作面煤體及端面破壞加劇。
(二)倒架原因分析
1、JOY支架本身穩(wěn)定性較差。
(1)同DBT支架相比重心高,調(diào)面時(shí)掉向困難;
(2)銷軸孔配合間隙大,整體剛度不夠,頂梁與底座同步性差。
2、工作面運(yùn)輸機(jī)向機(jī)頭竄動,導(dǎo)致支架向機(jī)尾傾斜。
3、浮煤、淤泥清理不及時(shí),拉架時(shí),使用起底油缸,使底座處于浮動狀態(tài)。
4、底板軟化嚴(yán)重。
5、受冒頂?shù)挠绊憽?/p>
6、運(yùn)輸機(jī)局部彎曲問題。
7、受向斜構(gòu)造的影響。
8、工程質(zhì)量和支護(hù)質(zhì)量對倒架造成影響。
9、工作面壓力較大。
四、采取的防治措施及取得的效果
(一)冒頂處理過程
1、第一次冒頂處理方案:采用機(jī)尾加刀,調(diào)斜工作面,放炮處理冒落矸石,保證工作面機(jī)道暢通,快速通過冒頂區(qū)。5月14日冒頂?shù)玫娇刂啤?/p>
2、5月15日:在該區(qū)域再次冒頂、倒架,工作面不能向前推進(jìn),決定先扶架,邊向前推進(jìn),邊處理冒頂。
3、5月29日:又一次冒頂,冒頂范圍擴(kuò)展到90~133#架。研究擬定采用木支柱、架棚支護(hù)頂板通過冒頂區(qū),但考慮到施工安全問題,決定采取強(qiáng)制通過冒頂區(qū)域方案。在95~112#架煤機(jī)過不了區(qū)域,采用炮采通過,由于水大,在該區(qū)域沒法實(shí)施,最終決定對冒頂區(qū)及相關(guān)區(qū)域采用灌注瑪麗散加固,羅克休充填,來通過冒頂區(qū)。
4、6月11日:再次冒頂后,采用灌注瑪麗散、羅克休支護(hù)頂板通過冒頂區(qū)。
(二)冒頂處理方案
重點(diǎn)介紹第三冒頂處理方案,該次冒頂處理時(shí)將冒頂段分為六個(gè)區(qū)域進(jìn)行處理:
圖1 冒頂區(qū)域灌注處理方案示意圖
1、第一區(qū)域(133~123#架)處理方案
首先采用羅克休材料進(jìn)行充填,充填快到頂板時(shí),再采用馬麗散進(jìn)行加固。